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1号高炉铁口冷却壁高效更换实践

时间:2021-06-28 02:33来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
任海荣 周金虎 李海云 李建忠 王安云 (山西中阳钢铁有限公司炼铁二厂) 摘 要 中阳钢铁公司1号1280m3高炉南出铁口冷却壁由于出水管烧损,煤气外泄,对高炉安全生产造成威胁,必须
  • 任海荣  周金虎  李海云  李建忠  王安云

    (山西中阳钢铁有限公司炼铁二厂)


    摘  要  中阳钢铁公司1号1280m3高炉南出铁口冷却壁由于出水管烧损,煤气外泄,对高炉安全生产造成威胁,必须及时更换该冷却壁。本文重点介绍更换过程中,采取了冷却壁和炉壳同步拆除更换,既保证了工期和安全,又确保了检修质量。

    关键词  高炉  冷却壁  快速  更换

    1  概述

    山西中阳钢铁有限公司1号1280m³高炉2010年投产设计,一代炉龄12年,已进入炉役后期。2019年4月21日15:15分发现南出铁口右侧冷却壁(T3)出水管断水,大量高温煤气外泄,关闭冷却壁进水,灌浆处理。该冷却壁长为2970mm,宽为1140mm,厚度为170mm,内置蛇形管整体铸造结构。

    铁口区域更换冷却壁,在中阳钢铁尚属首次,在非事故状态下,所有技术人员均担心割开炉壳后铁水流出,情况不容乐观。公司上下十分重视,先后委派技术骨干赴本溪钢铁、山西太钢学习交流,同时积极联系专业公司商讨方案,了解到在不空料线前提下更换铁口区域冷却壁,安全风险极高,且要求检修周期长达5天左右。

    经冷却壁破损断水后,持续对该冷却壁对应炉壳温度跟踪监测,数据分析认为,铁口区域的炉缸内衬基本完好,冷却壁烧坏的原因可能是铁口中心线下移,导致局部侵蚀烧损水管所致,更换时对铁口下方增设保护层即可。拆除后对冷却壁的破损情况分析与当初预判情况相吻合。

    于2019年11月12日1号高炉休风计划检修。经过31小时25分的连续作战,成功更换南铁口两块冷却壁(T2、T3),于13日送风复产。目前铁口运行正常,冷却壁水温差均在正常控制范围内。

    2  科学决策,方案制定

    (1)高炉铁口区域空间狭窄,现场环境温度高,存在煤气泄漏现象,单独拆除南铁口右侧冷却壁(T3),工作难度较大,最终确定冷却壁和炉壳同时拆除,且更换左右两侧冷却壁(T2、T3)。

    (2)现场预制件制作:在现场将左右两侧冷却壁、铁口框架、炉壳固定,整体安装,且炉壳与冷却壁之间缝隙用铁屑料填满夯实,提前运输到高炉出铁平台。该组件组合后面积5.67m2,厚度240mm,重量达11.23t。

    3  冷却壁更换施工过程

    3.1  更换前准备工作

    (1)11月7日开始北场单口出铁,破坏性拆除南场主铁沟前两段8m左右钢壳,以便腾出施工空间,铁口外框架切割至与炉壳水平,焊接盲板封死。

    (2)现场安装固定式报警仪,实时监测施工现场煤气浓度,确保施工安全,铁口下方平台黄沙满铺,对供水管路、仪表做好安全防护。

    3.2  冷却壁拆除

    (1)按照进出水管位置,结合图纸,确定炉壳切割框线,两边各放宽50mm,方便冷却壁取出。该切割框线略大于新炉壳制件,便于预制件顺利安装,为避免切割时应力集中,破坏炉壳结构,圆周四角均为弧形过渡。

    (2)高炉休风前8小时,按照切割框线提前对炉壳切割,切割要求:炉缸二段区域炉壳板厚度50mm,切割深度不大于2/3,高炉休风后继续对剩余部分切割通透。

    (3)在切割旧炉皮的表面上,焊接好上下勾头,均匀安装8颗50T千斤顶,将旧炉皮往外顶出,使用千斤顶时上下用力必须均匀,不能过猛。

    (4)将原铁口浇注料、铁口通道打凿成凹形状,便于后续铁口框架浇注。

    3.3  冷却壁安装

    (1)原炉壳板材质为Q235C,新更换材质为Q355B-Z15,根据焊条选用就高不就低的原则,确定手工电弧焊时选取E5017型焊条,采用二保焊时,选用ER50-6型焊条;

    (2)炉壳对接完成后,使新、旧炉壳板底部平齐,打卡则固定,将需焊接部位铁锈、油污等杂质清理干净,选用材质为Q235B、规格40*4扁钢,作为封底垫板,电焊固定,再次进行清理焊道。同时在铁口框架、新炉壳上预留5个灌浆孔。

    (3)受现场环境条件限制,炉壳板垂直方向采用V型带垫板坡口进行焊接作业,坡口根部间隙≦15mm,单边坡度口角≦15°,焊缝宽度≦40mm;水平方向也采用V型带垫板坡口进行焊接,上边坡度口角≦20°,下边坡度口角≦5°,坡口根部间隙≦15mm,焊缝宽度≦40mm。

    (4)对焊缝部位母材采用氧乙炔火焰加热到100~150℃,使用E5017型、φ3.2焊条电焊条进行打底焊,采用直流反接法焊接,对焊缝根部左右两侧进行焊接,施焊前焊条在350~400℃烘干1~2小时,利用多层多道的焊接办法将所有焊缝底部全覆盖,第一层焊缝厚度约4~5mm左右;

    (5)焊接完第一层,立即采用电镐或气镐圆头钎对焊缝进行均匀锤击,锤击可以增加焊缝塑性,延展焊缝金属,减小焊缝拘束应力裂纹和冷裂纹倾向。每焊接完一遍必须使用磨光机对焊道进行清理并测量焊道温度,使焊道层间温度控制在100~150℃范围。温度过低,及时加热后再进行焊接。

    (6)为了提高生产效率,焊接第二层时可采用二保焊焊接,选用ER50-6/φ1.2型焊丝,使用窄焊道进行多层多道填充第二层焊道,过程中注意防风,以避免发生焊接缺陷。使第二层焊道厚度约5~6mm左右,继续进行锤击并清理焊道,过程中注意观察焊道层间温度。

    (7)由于板材较厚,焊缝较宽,严格控制使用较低的线能量,以减小热影响区范围,盖面也要采用多层多道盖面,焊接完成后,对焊接进行保温缓冷处理,确保焊接质量。

    (8)焊接深度达到炉壳厚度的1/2时,组织对该区域灌浆,材质为高导热碳素压入料,同时安装连接冷却壁进出水管。冷却壁供水正常后,高炉送风复产,北场单口出铁,继续完善炉壳的焊接与主沟钢壳恢复。

    4  结语

    (1)本次更换制定了严格的施工方案和焊接工艺,在施工中精心组织,严格执行每个环节的操作规程,使整个拆除和安装工作进行得较顺利。

    (2)在拆除过程中炉缸内衬碳砖壁保存完好,未受到破坏。休风前8小时按照切割框线提前对炉壳切割,切割深度不大于2/3;新旧炉壳焊缝深度达到炉壳厚度的1/2时,组织对该区域灌浆,安装连接冷却壁进出水管,提前送风,为更换冷却壁节约了时间。

    5  参考文献

    [1] 时彦林.炼铁设备维护[M]. 北京:冶金工业出版社,2013.

    [2] 张亚军,张昊.钢结构加工焊接工艺与图解[M].北京:化学工业出版社,2013.


    (责任编辑:zgltw)
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