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呈钢2号高炉提高产量降低燃料比生产实践

时间:2021-06-28 02:29来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
吕凌云 (云南曲靖呈钢钢铁集团公司炼铁厂) 摘 要 2020年5月,呈钢二高炉炉况顺行差,燃耗指标高,通过采取改善原燃料管理,合理调整上、下部制度,提高煤气利用,活跃炉缸、精
  • 吕凌云

    (云南曲靖呈钢钢铁集团公司炼铁厂)


    摘  要  2020年5月,呈钢二高炉炉况顺行差,燃耗指标高,通过采取改善原燃料管理,合理调整上、下部制度,提高煤气利用,活跃炉缸、精细化操作等措施,高炉冶炼不断强化,产量水平迅速提高,利用系数达到4.43t/(m3·d),燃耗降低,收到较好的冶炼效果。

    关键词  高炉  强化冶炼  措施  管理


    1  概况

    呈钢2号高炉炉容450m3,16个风口,采用了水冷碳砖炉底,“陶瓷杯”炉缸,烧炉预热系统,无料钟炉顶,高炉炉体全冷却结构,计算机自动控制系统等先进技术。开炉投产后,高炉稳定顺行较好,但从2020年5月开始,炉身温度波动大,炉墙渣皮不稳定,渣皮脱落造成煤气流不稳,炉缸温度不足,顺行变差,产量水平降低,利用系数由4.52t/(m3·d)降到4.06t/(m3·d),燃料比由542kg/t升高到558kg/t(见表1)。

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    为了及时提高产量、降低燃料比,高炉不断总结生产中存在的问题和不足,制定了相应措施,取得了较好的冶炼效果。

    2  采取的措施

    2.1  改善原燃料条件

    高炉强化必须把精料放在首要位置,精料不仅表现在炉料的“高、熟、小、净、匀、稳、”常温性能上,还要求具有良好的高温性能,如还原性,低温还原粉化率及高温强度等,为此,重点做了如下工作:

    2.1.1  抓原燃料的源头管理

    对原、燃料数据波动进行跟踪管理,烧结矿碱度、FeO、MgO、焦炭、喷吹煤含碳及灰份等成分的波动,都将对高炉造渣制度、热制度、高炉炉料透气性等造成影响,不利于炉况的顺行,当发现以上数据异常时,及时找相关部门采取措施,稳定成分在规定的范围。

    2.1.2  加强原燃料的筛分

    每天设专人对筛分工作进行跟踪检查,确保入炉粉末控制在规定范围,如果发现粉末含量超标,立即采取如下措施:采用料速控板控制料速,延长筛分时间;在设备允许的前提下,增加振动筛振幅;定期对矿石、焦炭筛清理,防止筛眼堵塞,充分保证有效筛分;措施采取后,筛分效果明显改善,小于5mm的粉末从7.39%降到3.85%,5-10mm的粉末从24.83%降到21.48%,为高炉稳定顺行创造了良好条件(筛分情况见表2)。

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    2.2  合理调整上、下部制度

    活跃的炉缸,稳定的煤气流分布,能促使高炉稳定顺行,从而获得高产、优质,低耗和长寿的冶炼效果,而上下部调剂的合理搭配,是高炉稳定顺行的前提条件。下部调节,就是调剂高炉合理进风参数,使鼓风以一定的风速和动能,吹透炉缸中心,促使初始煤气流分布合理;上部调剂,就是调整矿石的批重、料线、布料角度,稳定上部煤气流。只有上、下部调剂合理配合,才能达到高炉“上稳下活、稳定顺行”的目的。二高炉在实际生产中,炉身温度波动大,炉墙粘结物脱落,时常出现崩滑料及悬料,上部煤气流经常吹出被迫减风,炉况不能长期稳定顺行,通过认真总结,分析炉况及休风观察料面后,对上下部制度进行了合理的调整,下部将 10#11#12#13#14#15 # 风口由斜50调为斜70,上部矿批由原来的14t/批扩大到14.5.0—15t/批,布料角度由C21 19 173 3 2019 173 3逐步调C25 23 213 3 2023 21 3 3,采取适当控制边沿气流,发展中心气流的措施, 炉身温度基本稳定,减少了粘结物脱落的现象,炉况顺行得到改善。

    2.3  提高顶压

    提高炉顶压力是强化的重要手段,一方面有利于降低炉内煤气流速,提高煤气利用率,起到降低焦比的作用,另一方面,提高炉顶压力在相同压差的情况下,风压可进一步提高,从而使风量得到提高,随风量的增加,从而使冶炼强度进一步提高,在相同负荷的情况下,产量得到提高。在1-8月生产中,由于上下部制度不匹配,炉况不能长期稳定顺行,每次将顶压进一步提高后,炉况均不接后,未达到提顶压效果,通过调整后,上下部制度较合理,具备强化条件,于9月中旬将顶压0.125MPa提至0.129MPa,从而指标得到进一步提高。

    2.4  加强炉前工作

    炉前及时出净渣铁,为炉料下降腾出有效空间,料速加快,促进了高炉强化冶炼,提高生铁产量,因此,一高炉出铁采取一切利于出净渣铁的措施:一是改善炮泥质量,抓好炉前操作,保证铁口深度≮1.8m,每间隔30分钟出一次铁;二是做好炉前设备的点检维护,杜绝设备耽误;三是保证渣铁具有充沛的温度和良好的流动性,为出净创造了条件。

    2.5  提高风温

    提高风温不仅可以增加炉缸热量收入,而且还可以达到维持风口理论燃烧温度,提高喷煤量,降低焦比的结果,二号高炉采用自动烧炉系统,通过合理的调整空气和煤气比例,热风炉拱顶温度能大到1300℃,送风温度可达到1200℃,在高炉日常生产中,力争固定风温操作,用煤量调剂炉况,风温使用水平达到1150℃以上。

    2.6  控制合适生铁含硅量和炉渣碱度

    合理的生铁含硅量,高炉既可降低燃料比和提高利用系数,炼钢也可实现无渣和少渣冶炼,缩短炼钢时间,是一项重大节能增产技术。二高炉[Si]控制在0.300%—0.500%,[Si]合格率>70%;炉缸温度要求≮1430℃、充分[Si] 保证脱s能力的前提下,炉渣碱度由1.22倍逐步降到1.19倍,炉渣流动性改善,对活跃炉缸起到关键作用。

    2.7  提高煤比

    喷煤量的增加,煤粉耗热增加,风口前理论燃烧温度降低,为高炉提高风温和富氧鼓风创造了条件,同时煤粉中含氢量增加,提高了煤气的还原能力和对炉缸的穿透能力,改善了炉缸工作状态,促使高炉稳定顺行,指标改善;

    各操作参数见表3。

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    2.8  降低休风率及慢风率

    提高全车间职工的积极性和责任心,加强设备的点巡检工作,减少因设备故障和老化所造成的休减风;搞好职工技能培训,杜绝操作失误造成休减风;

    通过以上措施的不断落实,高炉强化冶炼取得了良好的效果,各项生产指标明显改善,产量水平提升,利用系数由4.06t/m3.d上到4.43t/m3.d,燃料比由558kgt/t降到534t/t(见表4)。

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    3  结语

    (1)重视原燃料的管理:原料入炉品位的提高,焦炭灰分的降低,原燃料成分的稳定性及整粒工作的改善,是强化冶炼、改善高炉技术经济指标的基础;

    (2)全面优化高炉冶炼的基本制度,以下部调剂为主,上部调剂为铺,下部调整吹透炉缸,上部调整稳定煤气流,是高炉顺行的前提;

    (3)提高煤气利用率是高炉提升产量、降低燃料比的必然条件:在高炉顺行的前提下,将布料角度逐步外移,采取适当压制边缘气流、开放中心气流的措施;

    (4)合理使用高顶压、高风温、高煤比、高富氧等手段,提高产量降低燃料比;

    (5)杜绝设备和炉前耽误。

    (责任编辑:zgltw)
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