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呈钢1号高炉安全降料面措施探讨

时间:2021-06-28 02:26来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
吕凌云 (云南曲靖呈钢钢铁集团公司炼铁厂) 摘 要 高炉降料面时必须确保炉顶设备和煤气系统的安全,对炉顶雾化打水、炉顶温度、煤气回收、高炉各项操作参数都要严格控制,以达
  • 吕凌云

    (云南曲靖呈钢钢铁集团公司炼铁厂)


    摘  要  高炉降料面时必须确保炉顶设备和煤气系统的安全,对炉顶雾化打水、炉顶温度、煤气回收、高炉各项操作参数都要严格控制,以达到安全降料面的目的。

    关键词  高炉  料面  煤气  安全


    1  引言

    呈钢1号高炉于2017年8月27日开炉投产,有效容积450m3,有14个风口,1个铁口,开炉后顺利达产,各项技术经济指标完成较好。2020年2月19日,因役情影响等因素,按公司要求,降料面到风口,炉缸扒料,再势机开炉。为能顺利做好安全降料面工作,特系统制定了降料面的措施,实现了安全、顺利降料面到风口,达到停炉的要求。

    2  降料面前的准备

    2.1  洗炉

    呈钢高炉用料含钾、钠、锌等有害元素偏高,易富集形成炉瘤,炉墙易于粘结,为保证休风后炉体干净、炉型规整,并确保扒料时人员安全,提前48小时停用钛球,2月17日用锰矿、莹石洗炉(锰矿毎批料200kg,莹石毎批料200kg)。

    2.2  炉况调整

    (1)顺行:降料面前做好高炉稳顺行,杜绝崩滑料、悬料;

    (2)热制度:[Si]0.3-0.6%提升到[Si]0.5-0.8%,确保炉缸温度充足,铁水物理热不小于1450℃;

    (3)造渣制度:在保证[S]合格的情况下,降低炉渣碱度,(R2)1.18-1.22倍调整1.15-1.18倍;

    2.3  炉顶打水枪的制作

    用无缝钢管制作四根打水枪,前端封死,每间隔50mm开一个孔,孔径φ2-3mm,要求分布均匀,雾化良好,开关调剂灵活。

    2.4  炉顶压力的设定

    一高炉炉顶压力设计为160kPa,正常生产时设定压力为180kPa,现将炉顶压力设定为160kPa,当压力值大于160kPa时,炉顶放散阀能自动打开,防止煤气系统压力瞬间升高危及安全;

    3  降料面操作

    3.1  休风料的选择

    (1)矿石批重10t,正常生产时燃料比580kg,休风料焦比按650kg计算,负荷2.38t/t。

    (2)[Si]取0.8-1.2%(计算按1.0%),(R2)=1.12倍,[Mn]=1.0%,经计算得出矿批组成为:烧结矿6.00t,俄罗斯球2.5t,生矿1.5t,锰矿0.3t莹石0.2t,焦炭4.2t。为保炉缸中心死料柱充分熔化,加盖焦12t(炉缸容积量所装焦炭量的10%)。

    3.2  降料面时间的计算

    1号高炉降料面到风口料线为15.7m,休风料批数为27批,共燃烧的焦炭量为125.4t,根据1号高炉1、2月生产情况,燃烧毎吨燃料(焦炭+煤粉)耗风量为2600m3/t,总耗风量为125.4×2600×1.4(折算系数)=456456m3,若平均风量为1150m3/min,降料面时间为(456456/1150)/60=6.6小时。

    3.3  降料面过程

    降料面情况:2月19日15:00变休风料,18:30预休风,安装炉顶打水管和软探尺,20:26送风,送风后风量加到1490m3/min,炉顶温度到350℃打水(用炉顶洒水系统),第3点温度530℃,未再加风,开炉顶打水管继续打水降温,并逐步控风到1300m3/min,23:20风量风压不稳定,透指波动,顶压由50kPa上升到56kPa,料线10m已达炉身下部,立即切煤气控风量到1180m3/min,顶压25kPa,风量风压平稳,直到5:00风口吹空,5:10出铁后休风,降料面时间共9.5小时。(风温控制:21:00-23:00  1070℃,0:00-1:00 950℃,1:00-2:00 850℃,3:00后800℃)。

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    表1看出,18:30预休风后,炉况按正常恢复,风量加到1490m3/min,顶压90kPa,风温1070℃,因顶温上升到350℃开始打水,风量和风温都未达到正常水平。23:20风量风压不稳且炉顶温度最高点到550℃,此时打水量已开完,逐步减风,并分次降低风温使用水平,风量1180m3/min比较平稳,直到休风,料面降到风口,降料面工作安全完成。

    表2看出,在降料面过程中,渣铁物理热充沛,温度充足,炉渣碱度合适,渣铁流动性良好,出铁较为顺利,为安全降料面创造了良好条件。

    4  小结

    降料面既要保证煤气系统安全、又要保证炉顶设备的安全,还要保证料面降到规定的位置,主要解决的问题如下:

    (1)炉前渣铁:此次降料面休风料的选择比较合理,炉温和炉渣碱度都比较合适,渣铁温度充沛,流动性良好,能按时出净渣铁,为炉料下降创造条件;

    (2)炉顶温度的控制:炉顶温度到350℃时开始打水,控制顶温不大于500℃,保护炉顶设备的同时,防止煤气中混入空气,温度高造成爆炸,这是安全降料面的重要因素;

    (3)炉顶打水的控制:打水时由小到大缓慢开水,打水必须均均,雾化效果好,水进入200-300℃的区域能充分蒸发成水蒸气进入煤气系统,既能稀释煤气浓度,又能控制炉顶温度的上升,保护炉顶设备,同时避免了打水过度集中,大量水进入炉身下部的高温区,与高温焦炭反(C+H2O→CO+H2)生成H2,形成氢的爆炸气体而危及安全;

    (4)确定停止回收煤气的时间:当煤气H2≥6%,O2≥0.8%时,容易发生爆炸事故,必须停止回收煤气,但因条件限制,未能对高炉煤气取样化验,停止回收煤气的判定:料面降到炉身下部,风量风压出现波动时可停止回收煤气。停止回收煤气后,高炉打开炉顶放散阀,关闭重力除尘器煤气切断阀,与外围煤气管网隔离,保证了煤气系统的安全。

    5  结论

    (1)高炉是一个密闭的容体,炉内有大量的高温渣铁,具备了煤气爆炸的两个条件,降料面的关键环节,一是炉顶温度严格控制不大于450℃(最高不大于500℃),二是防止打水进入高温区形成氢的爆炸气体,只要煤气爆炸的条件不同时具备,煤气系统就是安全的。

    (2)炉顶打水必须雾化,打水必须缓慢、均匀,这是降料面过程中的重要控制环节。

    (3)当料面降到炉身下部,风量、风压出现波动,炉顶压力有向上的尖峰时,应立即停止回收煤气,这是降料面安全的重要保障;

    (4)停止回收煤气后的操作:为降低降料面时间,可根据情况(如环保、燥音、炉顶设备状况等)适当加风;停止回收煤气后炉顶两个放散阀都打开,高炉内压力不足,可关回一个炉顶放散阀,便于渣铁出净;炉顶打水可根据顶温情况逐步减少直到关闭,要求顶温不小于150℃;

    (5)料面的判断:按吨焦耗风量计算,当休风料所含焦炭燃烧完时,料面基本降到位,可以风口是否吹空作参考(风口吹空时,高炉内会吹大量火星),此时应及时出铁休风。

    (责任编辑:zgltw)
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