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2.2合理的冷却制度保证合适的渣皮厚度,确保渣皮稳定。
铜冷却壁热面渣皮厚度没有直接手段测量,只能通过传热学模型间接推算渣皮厚度,铜冷却壁长期工作的热面应低于150℃,这要求冷却壁必须有10mm以上厚度的渣皮保护[2]。影响渣皮厚度的因素,一是铜冷却壁的设计参数,包括冷却通道形状及直径、冷却通道间距,冷却水管布置,镶砖导热系数等;二是软水供水温度、流量,温度越低,流量越大,渣皮厚度越厚;三是铜冷却壁对应部位煤气温度,煤气温度越低,渣皮厚度越厚[3]。首秦2号高炉从开炉至今冷却制度的调整经历了两个阶段。
2.2.1首秦2号高炉炉役初期
首秦2号高炉2006年5月31日开炉到2007年4月,4-15段软水流量一直稳定在3000-3200m3/h,软水流速为1.97-2.10m/s,基本上不做调整,当然在计划检修和长时间休风时要降流量,炉况恢复全风也随之恢复。2007年3-4月间原燃料条件恶化,造成炉况顺行差,4月份风量下降(1-3月平均风量3600 m3/min左右,4月份平均为3319 m3/min),边缘热负荷已显不足,这时,软水流量和流速都相对偏大,又因烧结矿和秘鲁球ZnO含量高,导致入炉Zn负荷高,在炉内循环富集,造成炉墙结厚。二高炉投产至今共发生五次较大的结瘤及处理:
1)06年7月14日,开炉后第1次粘结,距5月31日开炉44天。7月26日处理掉。
2)06年10月10日,距上次76天 。 10日12:48—14:11停风后自行脱离炉墙。
3)07年3月16日,距上次156天。 4月23日停风点火时,被震掉。
4)07年5月29日,距上次36天。当日停风时自行脱落。
5)07年6月8日上次11天。停风时自行脱落。
首秦2号高炉冷却壁管内径与首钢2号高炉相比明显偏大,管间距明显偏小(见表3)。根据首秦2号高炉冷却壁水管间距小的特点,2007年6月以后,4-15段软水流量长期稳定在2200-2700
表3 首秦2高炉与首钢2高炉冷却壁管间距和管内径的对比
首秦2
首钢2
部位
管间距∕mm
管内径∕mm
管间距∕㎜
管内径∕㎜
炉腰7段
215
58
240
48
8段
215
58
250
48
炉身9段
220
58
240
48
10段
205
58
230
48
11段
195
58
220
48
12段
185
58
210
48
13段
175
58
200
48
14段
165
58
190
48
15段
155
58
180
48
注:首秦2号高炉和首钢2号高炉6-8段均为铜冷却壁。
m3/h,只有在2008年4-5月因焦炭水分高,为提高顶温而适当发展边缘煤气,软水冷却流量提高到3000-3100m3/h。此次调整炉体冷却水流量的依据是冷却壁壁后温度、砖衬温度及软水温差的变化[4],主要有以下几点:
1) 4-15段软水流速控制在1.5-1.7 m/s,极限值控制在1.4-1.9 m/s。
2)铜冷却壁温度控制在55-65℃,极限温度为50-70℃。
3)来水温度控制在42-46℃,上限不允许超过50℃。
4)4-15段软水温差正常控制在3-6℃,新喷涂造衬使用初期不大于3.5℃。
5)调整炉体冷却软水量采用分流管直接到回水总管的方式,不影响炉缸冷却。
6)加强日常炉体温度的监测,根据圆周方向温度差别变化采取相应措施,防止结厚发生。
(责任编辑:zgltw)







