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摘 要:首秦2号高炉炉腹、炉腰、炉身下部安装了高效、长寿的铜冷却壁,在生产实践中,通过装料制度的调整以及冷却制度的摸索,实现了铜冷却壁渣皮的稳定,充分发挥了铜冷却壁高效、长寿的作用,保证高炉的稳定顺行。
关键词:高炉;铜冷却壁;煤气流;渣皮稳定
1前言
首秦2号高炉有效容积1780m3,26个风口、2个铁口,炉底采用炭砖加陶瓷杯的综合水冷炉底,炉腹及以上区域采用砖壁合一的薄炉衬结构形式,耐火砖内衬采用冷镶方式与冷却壁砌成一体,炉腹、炉腰、炉身下部(6、7、8段)为铜冷却壁。从2006年5月31日开炉,到2014年4月中修时观察,炉腹、炉腰、炉身下部的铜冷却壁没有破损情况。
在一代炉役中,炉腹、炉腰、炉身下部的耐火材料是很容易被侵蚀的,这些部位绝大部分时间依靠冷却设备维持工作。而铜冷却壁因其高导热性能,且不用铸入水管,消除了气隙热阻,这样不仅降低了冷却壁本身的温度,而且有利于形成保护冷却壁的渣皮,只有渣皮稳定才能发挥铜冷却壁高效、长寿的作用[1]。要想使渣皮稳定,必须保证稳定的煤气流分布和合适的渣皮厚度。
2实现渣皮稳定的措施
2.1合理的装料制度保证稳定的煤气流分布,确保渣皮稳定。
首秦2号高炉2006年5月31日开炉,在炉役初期(2007年3月以前),利用焦炭质量稳定的优势,不失时机的加重焦炭负荷,扩大矿批,相应的把矿石角度逐渐增加到3-4个站位,不断改善煤气以取得更高的冶炼指标,在此阶段 2号高炉焦炭负荷达到6.0的水平。
由于2号高炉的装料制度是靠中心加焦疏导中心煤气的,在焦炭质量变差时,中心煤气流易堵塞,导致初始煤气流分布的边缘煤气流不稳定,出现边缘煤气流局部过盛气流,使渣皮脱落。
随着薄壁炉衬侵蚀变薄,为了减少冷却水对炉墙区域热量稳定的影响,应始终保持中心煤气通路,适当抑制边缘,但边缘不能压得过死,保证煤气流分布均匀,否则,在渣皮脱落、形成过程中易造成边缘管道,影响铜冷却壁的使用寿命。2011年焦炭质量恶化,中心和边缘煤气流分布不稳定,造成渣皮脱落,频繁塌料。从中心加焦的装料制度的特点出发,在10月份外购了中润干熄焦,从10月20日开始配用中润焦炭,并将其布在高炉的中心。其指标如下表1:
表1 中润干熄焦的成分和强度指标
日期
水分
灰份
挥发
S
M40
M10
40-25
<25
10月份
0.58
13.33
0.97
0.73
88.03
6.33
30.60
11.78
11月份
0.92
13.34
0.94
0.73
88.06
6.72
28.16
9.54
12月份
0.67
13.37
0.97
0.74
87.22
6.90
27.79
12.19
由表1可见中润焦炭灰分、硫分较高,粒度不大,冷强度还可以,非常好的就是干熄焦的水分低,经过槽下筛分,能够筛除绝大部分粉末,减少入炉粉末率。由于中润焦炭是布在高炉的中心,入炉粉末的减少可以使中心煤气流更加畅通,提高了煤气流分布的稳定性,从而减少渣皮的频繁脱落。
中润焦炭使用后2号高炉煤气分布和塌料情况如下表2
表2 2号高炉使用中润焦炭前后塌料情况
时间
2011年
2012年
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
塌料
次数
57
58
29
27
3
5
2
2
6
2
0
0
图1和表2中可以看出中心煤气温度和边缘煤气温度都趋于稳定,塌料次数也明显减少,渣皮稳定性增强。
近年来,钢铁产能过剩,冶金行业不景气,为了降本增效,2号高炉不失时机的调整装料,从2011年10月开始配加中润焦炭的装料制度O336 334 322 314 C338 326 323 229 223 145,逐步调整为2014年4月中修前装料制度O348 346.5 325 323 315 C338 326 323 320 226 242。在焦炭平台基本保持不变的情况下,中心焦和矿堆角外移,这样不仅有利于改善煤气,提高冶炼指标,降低冶炼成本,而且减小了对中心焦疏导中心煤气的依赖性,减少了边缘煤气流对高炉冷却壁的冲刷侵蚀,从而保证炉腹、炉腰、炉身下部铜冷却壁的高效、长寿。
(责任编辑:zgltw)







