-
表4 14日中班-15日各项参数
班别
风量
风温
风压
顶压
综合负荷
煤比
强度
炉温
R2
水温差
鼓风动能
实际风速
m3/min
℃
kpa
kpa
t/t
Kg/t
批/8h
%
倍
℃
Kg.m/s
m/s
14日中
4754
1211
393
206
3.207
156
66
0.30
1.24
6.4
11739
260
15日夜
4855
1220
403
215
3.282
146
68
0.31
1.26
5.8
13184
263
15日白
4863
1231
414
219
3.337
146
68
0.36
1.24
5.8
11879
258
15日中
4836
1239
412
220
3.312
155
68
0.37
1.27
5.1
11899
259
四、 原因分析
1、高炉长期堵风口慢风生产,造成高炉炉缸不活,炉墙粘结,易诱发高炉出气流。高炉生产从1月份过来,长期采取堵风口,退顶压,控风量措施,特别是2月份过来,计划休风时间长,送风后高炉堵风口慢风生产长,高炉炉型发生变化,从处理5#、19#风口来看,打风口钎子长度已超过风口前端,而且休风处理时风口前端烧了100mm左右的铁壳,说明炉缸、炉墙存在局部粘结。
2、开风口上风过快,料柱透气性与风量不适应,引发高炉出气流,造成粘结物脱落,引发炉凉。因风量少,炉缸活跃状态变差。恢复过程中过于乐观,4:30至9:00连续开3个风口,开风口加风速度过快,炉缸工作状况跟不上炉况的恢复节奏,造成高炉边缘顶出气流,引起炉墙温度上升,粘结物脱落,造成高炉亏热,炉凉。
3、对外信息了解不及时,原本临时堵26#风口由于炼钢铁量消耗不了,未按原计划打开,风量未能加到计划的风量,堵风口后矿批退到48吨过大,不确定开26#风口的时间,且制度未及时进行调整。造成送风风量少,恢复时高温热风热量带入少,不利于提高高炉炉温,特别是物理热。
5、未及时退焦炭负荷。对炉况恢复后操作炉型发生变化的判断不足,加风后炉墙粘结物脱落,炉缸热量消耗增加,未及时退负荷,炉缸热量不足。
6、管理上存在缺陷。恢复前口头要求工长维持中限炉温,但未在操作制度进行调整,约束工长操作。
五、结语
通过此次慢风转全风生产造成的炉况波动,通过事故总结。在长期慢风生产转全风生产过程中应作好以下措施。
1、生产组织必须匹配。要加强对外部信息的了解,高炉产能和炼钢消化能力必须匹配,确保制度的及时调整,保持合理的风速及鼓风动能,避免炉缸堆积。
2、避免长期堵同一个风口。长期堵风口生产,有机会对所堵风口进行调整,避免长期堵一个方向风口,防止局部堆积,影响炉缸工作均匀。
3、控制好恢复节奏,适当减轻焦炭负荷。慢风恢复过程中,应充分考虑操作炉型的变化,引起粘结物脱落对炉温的影响。要提前调整热制度,保持热量充沛,掌握好开风口上风恢复节奏,避免上风过急,引发管道行程,造成炉况反复,长期堵风口时应主动退负荷5-10%,以消化粘结物脱落耗热,实现炉缸有充足的热量。从本次恢复来看,后期负荷由5.240t/t退到4.981t/t,总退负荷4.9%。
4、加强操作管理工作。热制度根据外部条件及时调整,管理上用制度约束岗位人员操作,确保铁水物理热充沛。
(责任编辑:zgltw)







