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汉钢1号高炉优化高炉操作延长冷却壁寿命实践(一)

时间:2017-01-04 22:07来源:陕钢集团汉钢公司 作者:曹仲勇 点击:
  • 摘要 主要介绍了汉钢公司1号高炉投产以来冷却壁的运行情况,通过优化高炉操作、强化炉型管理和实施精料管理,有效延长了冷却壁的寿命,确保了高炉安全生产,同时对进一步延长高炉寿命提出了解决方向。

    关键词 冷却壁 高炉寿命 优化操作 炉型管理精料

     

    1  前言

        汉钢公司1号高炉投产于20111223,该高炉设计采用了闭路循环冷却系统、陶瓷杯炉缸结构、在线温度监测等一系列高炉长寿设计技术。经过4年多的生产运行,1号高炉冷却壁出现了异常,2015210因冷却壁损坏停炉修复和喷涂造衬护炉,320高炉恢复生产,4月份开始增加富氧强化冶炼,到了11月上旬1号高炉9号、53号、75号冷却壁相继发生漏水事件,被迫改工业水运行,期间多次压入造衬处理。201511月中旬以后,通过优化高炉操作,强化炉型管理和加强冷却壁的维护工作,并实施精料管理等一系列措施,有效延长了冷却壁寿命,维护了高炉安全生产,取得了良好效果。本文结合1号高炉实际,分析了1号高炉自建成投产以来的运行情况,找出了导致冷却壁损坏的主要原因,以及适合1号高炉延长寿命的对策。

    2  冷却壁损坏的原因分析

    2.1 低质量原燃料对炉衬的影响

    2012年以来为了节省生产成本,高炉长期以二级焦炭为主要燃料,焦炭质量较差,主要表现在焦炭的反应性较强,反应后强度较低(见表1)。同时为了扩大矿石供应来源,先后使用包括铅锌矿在内的多种矿石,质量良莠不齐,一些矿石中不但PbZn等有害元素含量较高,而且碱金属(NaK)含量也较高,入炉碱负荷有时可达到3.0kg/t以上水平,这进一步造成入炉焦炭质量下降,当然这也对炉衬造成了一定影响。主要表现在:一是焦炭质量降低后引起炉况不顺行,高炉时常在炉温、碱度合适,原燃料筛分良好,铁口工况正常的情况下发生滑尺、崩料、炉况难行等现象,而且炉温波动较大,渣皮难以长期稳定,剥落频繁,有时炉衬上一些测温点的温度大幅度不规律升降,温度高时可达900以上;二是钾、钠等碱金属在炉内循环富集,以及PbZn等重金属侵入炉衬和炉墙砖衬,导致炉衬受到一定程度的侵损,进而影响冷却壁正常工作。1号炉除尘灰碱金属含量见表2

    1  1号炉焦炭性能指标,%

    日期

    628

    715

    81

    品名

    汇丰二级

    陕焦二级

    汇丰一级

    陕焦二级

    汇丰二级

    陕焦一级

    CRI

    36.45

    38.39

    34.27

    35.76

    34

    35.16

    CSR

    50.47

    45.9

    52.96

    51.5

    55.61

    51.69

    20138月首次发现9号冷却壁(2号风口上方第六段)漏水,后来又发现75号冷却壁(11号风口上方第六段 )漏水,均改工业水运行。

    2  1号炉除尘灰碱金属含量,%

    日期

    名称

    K2O

    日期

    名称

    K2O

    日期

    名称

    K2O

    Na2O

    日期

    名称

    K2O

    Na2O

    7-28

    重力灰

    1.972

    8-4

    重力灰

    3.207

    8-11

    重力灰

    0.86

    0.814

    8-18

    重力灰

    0.75

    0.67

    布袋灰

    3.652

    布袋灰

     

    布袋灰

    1.79

     

    布袋灰

    1.93

     

    7-31

    重力灰

    1.635

    8-7

    重力灰

    3.669

    8-14

    重力灰

    0.76

     

    8-25

    重力灰

    1.19

     

    布袋灰

     

    布袋灰

     

    布袋灰

    1.94

     

    布袋灰

    2.672

     

    由于碱金属在炉内的循环富集,侵入炉衬和炉墙砖衬,炉腹冷却壁的损坏程度进一步加剧。2013年下半年高炉炉衬、冷却壁温度时常异常波动,冷却系统水温差持续偏高,有时达到6以上,炉腹、炉腰冷却壁上先后有多个温度监测点相继烧坏。2014年这一情况越演愈烈,7月份9号冷却壁根部发红,后又发生53号冷却壁(8号风口上方第六段 )漏水。冷却壁一旦发生漏水,炉衬和砖衬的侵蚀将进一步加剧。1号高炉炉衬侵蚀见图1

     

    1  1号高炉炉衬侵蚀图

    2.2 提高冶强对冷却壁的影响

    2014年下半年制氧二期设备投运,为高炉大幅提高富氧率,增加产量,降低焦比和燃料比创造了良好条件。9月份高炉检修后于23日复风恢复炉况,28日中班将富氧增加到6000m³/h(富氧率3.l%),291836高炉第六段冷却壁及其周围炉壳(北侧)发红并烧穿,大量煤气喷出,高炉紧急休风,压入造衬和焊补修复处理。此次事件已严重威胁到高炉安全生产,引起了公司高度关注。

    20152月份高炉降料面停炉后发现炉腹、炉腰部位冷却壁不同程度裸露,尤其是炉腹北侧部位炉衬大量脱落,冷却壁损坏严重。320高炉经过冷却壁修复和喷涂造衬以后恢复生产,4月份再次大富氧冶炼,富氧量最高增加到7000m³/h(富氧率3.7%),矿批增加至38.5t/批,日产量最高突破4000t/d,燃料比降至510kg/t以下水平。但是在这种高冶炼强度之下,到10月份53号、75号冷却壁又再次破损,这与增加富氧冶炼后边缘气流相对发展有很大关系。1153号至9号风口上方炉腹、炉腰部位环水槽与炉壳夹缝处开裂漏煤气,此次事件再次引起了公司关注,117休风再次对该部位压入造衬处理。按照1号高炉日利用系数2.8t/m³.d的设计要求,日产铁量在3000t/d比较合适,而在这种大富氧的高冶炼强度之下,虽然取得了较好的经济技术指标,但从长远角度来看是非常不利于高炉经济寿命的。

    3  优化操作和强化管理延长冷却壁寿命

    3.1 定产控氧护炉  

        合适的冶炼强度既要有利于高炉经济技术指标的提升,又要兼顾高炉寿命的延长,否则一味追求高强度冶炼,只顾攻产量,而忽视了对高炉本体的维护,赢得的将是短暂的效益,损失的是长远利益。为了吸取前车之鉴,高炉将日产量目标确定在3200t/d-3400t/d,以此确定合适的矿批大小。控制风量2400m³/min2500m³/min,煤比140kg/t,并将富氧量由7000m³/h降低至3500m³/h以下,稳定料速7/h,确定适合1号炉当前产量目标的矿批为34t/批。由于大幅度降低富氧率,冶炼强度由1.9t/m³.d降至1.6t/m³.d左右,基本消除了亏料线作业,为进一步稳定炉况,稳定炉型创造了良好条件,目前炉身各点温度基本稳定,不再大幅度波动。

    3.2 控制边缘气流发展

    3.2.1 缩小风口直径

    1号高炉共有20个风口,2015111号高炉进一步缩小风口直径,把风口直径为120mm的直管全部更换为115mm,同时又将炉腹、炉腰冷却壁破损和炉衬侵蚀严重部位下方的直径为115mm的风口缩小为110mm(见表3),从而将风速由187m/s提高到204m/s,由于鼓风动能的增大,有效抑制了边缘气流的过分发展,适当扩大了中心气流,有利于减少煤气流对炉衬的侵蚀,截至目前高炉炉腰、炉腹部位侵蚀大幅减缓,炉衬温度得到有效控制。

    3 1号炉风口布局

    调整前

    11*Φ115mm

    9*Φ120mmm

    调整后

    14*Φ115mm

    6*Φ110mmm

    (责任编辑:zgltw)
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