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九羊公司富伦铁厂2#高炉炉缸侧壁温度异常升高的处理及应对措施(一)

时间:2016-07-26 22:21来源:山东九羊集团有限公司 作者:孟 景 陈 刚 点击:
  •   近年来很多高炉开炉投产后不久,炉缸侧壁及炉缸底部炭砖温度升高,造成炉缸烧穿事故。九羊集团富伦铁厂2#高炉炉缸侧壁温度异常升高,通过配加钒钛球护炉及对冷却壁分段进行强化冷却方式,把高炉冷却壁水温差控制在合理范围之内,使炉缸侧壁温度升高部位趋于正常,达到高炉安全稳定运行状态。

    关键词 钒钛球护炉  冷却壁分段强化冷却 水温差

    九羊集团富伦铁厂2#高炉于2012327日大修后点火开炉,至201545日发现炉缸北部,西北第一段冷却壁与第二段冷却壁相邻部位,炉壳温度分别高达90--92℃,面临炉缸烧穿及停炉状况。随即采取了一系列护炉措施,使温度升高部位下降至正常温度范围。进入5月上旬后,随着炉况的稳定和高炉逐步强化冶炼以后,炉缸侧壁温度又出现偏高状态,又及时采取了停氧、控制冶炼强度等措施,堵温度较高部位上部12#风口,提高冷却壁循环水流量,压力,连续几个月配加钒钛球护炉,使炉缸侧壁温度得到有效控制。

    1 炉内操作制度的调整

    1.1 送风制度的调整

    为改善炉缸圆周工作不均匀,局部侧壁温度上升较大的现状,必须从初始煤气流分布进行调整,通过调整风口布局,以达到炉缸状态的相对活跃。45日,针对12#风口下方温度升高,将12#风口堵泥,相邻13#风口,由直径105mm长度280mm,调整为直径105mm长度320mm;为防止气流偏行,12#风口对面,5#风口小套由直径105mm长度280mm,调整为直径105mm长度320mm。通过调整风口布局,在煤气流分布上起到压制12#风口下方炉缸活跃程度,在各测温点稳定情况下,开12#风口,并把12#风口小套调整为90mm长度340mm,在整个护炉期间,随着炉况的变化及时调整风口布局,进一步完善煤气流分布。

    护炉前与护炉后的风口小套调整配置情况对比( 见表1)。

    风口序号

    #

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    护炉前

    直径

    95

    95

    95

    105

    105

    105

    110

    110

    105

    115

    110

    110

    115

    105

    长度

    280

    320

    320

    280

    280

    280

    280

    280

    280

    280

    280

    280

    280

    280

    护炉后

    直径

    105

    100

    105

    110

    105

    100

    105

    105

    105

    105

    105

    90

    105

    105

    长度

    320

    320

    320

    320

    320

    320

    320

    320

    320

    320

    320

    340

    320

    320

    1   护炉前与护炉后的风口小套调整配置,mm

    1.2 控制冶炼强度操作

    炉缸侧壁温度升高以后,富氧由3500m³/h减少至1000m³/h或停氧。通过降低冶强,减小炉缸铁水环流对侧壁砖衬侵蚀。做好高炉稳定顺行工作,保持炉内煤气流分布合理,开放中心气流,抑制边缘气流。出现炉缸温度异常升高时,应降低冶炼强度,有利于钒钛炉料的护炉效果。加入钒钛炉料生成的TiCTiNTiCN)高熔点物质与渣铁混合在一起,随着渣铁流动到温度梯度低端,黏结在内衬内表面,但黏结强度与内衬湿润性、内衬完整性有关,同时也与铁水环流速度有关。内衬湿润性好、铁水环流速度慢,含钛凝结物与内衬黏附性强,护炉效果好。因此,采用含钛炉料护炉时,需要降低冶炼强度,减慢铁水环流速度,防止含钛凝结物被铁水环流带走。因此,降低顶压与送风风压;提高铁水硅含量,将原来[si]0.30%--0.45%调整到0.40%--0.55%[s]0.020%--0.035%范围内;造渣制度调整,由碱性渣改玻璃渣,二元碱度由1.15降至1.10,改变炉渣黏度,增加渣、铁流动性,防止炉缸堆积;铁水物理温度控制在1480℃以上,严格控制下限(温度不低于1470℃);装料制度的改变,边缘气流与中心气流由轻至重调整。料制由3*(3P2K)+2K3P----5*(3P2K)+2K3P----7*(3P2K)+2K3PP代表矿石,K代表焦炭。

    2  配用钒钛原料

    2.1 配用钒钛原料量控制

    45--93,不间断配用钛球,通过钒钛炉料中的TiO2在炉内高温还原气氛条件下,部分生成高熔点TiCTiN及其固溶体TiCN),这些高熔点物质与铁水及铁水析出石墨C相互混合,沉积于炉缸受侵蚀部位的工作面火砖缝中,起到了保护炉缸的作用。钒钛矿中的TiO2主要以(CaO.TiO2)和(FeO.TiO2)形式存在,其规律呈逐级还原,Ti中间氧化物稳定性差,在高炉内N2C充足的情况下,满足生成产生TiCTiNTiCN)条件。在低温区域(1450KTiNTiC稳定区都比较大,Ti稳定区比较小。因此,在死铁层区域内,越是底部的TiNTiC含量越高,而在高温区域(1800K),TiCTi稳定区域较大,TiN稳定区比较小。因此,从风口到软熔滴落区域,TiCTi含量会比较高。需要入炉多少TiO2才能形成所需要TiNTiC?为什么TiCTiNTiCN)会与铁水及石墨C形成混合物黏结在侵蚀部位?铁水温度越高,所需要铁水Ti含量越高。在实验温度分别为1550℃和1573℃时,Ti最低分别是0.10%0.13%,因此为了达到护炉效果,Ti应该在0.10%以上。实验同时表明,温度梯度对TiCN)生成和沉积起决定性作用。即当高炉炉缸内某一部位受到侵蚀,侵蚀点内衬的内表面温度比其他部位要高,温度梯度大的地方TiCN)沉积量越多,并逐渐累积,直至这一温度恢复正常。配用钛球期间,要求铁水中[Ti]控制在 0.15%--0.20%之间,根据铁水中[Ti]含量及时调整钛球用量。

    2#炉在实际操作中,铁水中含[Ti]量最高达到0.399%,炉缸各测温点温度有所下降,913--917,采用风口喂线局部护炉,即把含钛精矿粉制成包芯线,通过特殊装置,由喂线机从风口经煤枪送入炉内。在12#风口喂钛线共计13t,此次喂线时间较长,钛线量较小,此次试验对炉缸侧壁温度的控制效果不明显。截止9月份共计用钛球、钛线1249.88t

         201559月份钛球钛线用量及铁水中含[Ti]统计见表2

    2   201559月份钛球钛线用量及铁水中含[Ti]

    月份

    5

    6

    7

    8

    9

    平均

    用量,t

    477.33

    625.2

    84.85

    49.5

    13.0

    249.97

    铁水含[Ti]量,%

    0.196

    0.269

    0.174

    0.173

    0.096

    0.181

    2.2 不同钒钛矿护炉方法效率

       1)炉顶加入方式。炉顶加入钒钛矿护炉方式最大的优点是操作简单,不需要特殊设备,把钒钛矿当成一种炉料,与矿石一起入炉,对整个炉缸、炉底内衬都有保护作用。尤其是保护炉底侵蚀作用强,一般加入TiO2量要求达到58kg/t,必要时可以加大到1012kg/t,保持[Ti]0.10%0.15%之间。该方式存在不足是钒钛矿负荷大,使用效率低,影响渣铁流动性,部分TiO2在炉身下部发生还原,生成物黏结炉墙,破坏操作炉型。

    2)风口喂线方式。风口喂线最大优点是针对性强,对内衬局部异常侵蚀效果好,钒钛矿粉用量少,对高炉风口以上区域不产生干扰,对渣铁流动性影响小,护炉见效快,能实现定点护炉。但风口喂线需要特殊设备,即喂线机,将钛精矿粉制成包芯线,经喷煤枪口送入高炉。

    3)风口喷吹钛精矿粉方式。与风口喂线方式一样,风口喷吹钛精矿粉具有针对性强、没有TiO2负荷和Ti含量范围具体要求,因此用量少,护炉效果快,定点护炉。同样风口喷吹也需要喷吹设备,而且容易出现喷枪磨损风口等缺点。由于喷吹矿粉会降低风口的理论燃烧温度,一般不能实现连续喷吹,喷吹时间以当次出铁结束到下次开始出铁前为好,并需要根据异常点位置和铁水流动方式,选择合适风口。

    (责任编辑:zgltw)
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