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图1 高炉降料线风量料线对应关系
4.2 打水量控制
炉顶打水必须均匀雾化,避免引起爆震。在保证气密箱温度和顶温的情况下,尽量减少打水量。按照计划20:20停止上负荷料,开始打水控顶温降料面,在打水降料面的过程中共上了10车打水焦炭(每车3t)降顶温。降料面顶温控制标准:顶温标准300-350℃,瞬时值不得低于250℃或高于400℃,当炉顶温度难以控制时,采用压焦、打水和减风相结合,切煤气前布袋入口不超过280℃,采取先减风后撤风温的原则,控制顶温是整个降料面期间的重点核心工作。
4.3铁次的控制
17:30开始布第一批休风料,当时料线2m,降到预定位置炉腰上沿算起,共计31.5批正常料,理论铁量约320.5t。从开始上休风料前堵口的铁次(17:05堵口)到降料面结束,炉内负荷料由31.5批的正常料和20批休风负荷料组成,共计理论铁量519t,而在此期间出铁四炉,实际出铁511t(见表4)。最后一炉采用全开双铁口,渣铁排放比较干净,为顺利开炉提供了保障。
表4 降料面出铁情况
铁次
开口时间
堵口时间
实际铁量,t
铁水[Si],%
R2
1
18:05
18:39
134
0.61
1.07
2
19:40
20:34
165
0.73
1.09
3
21:32
22:29
92
0.60
1.05
4
4:30
6:55
120
1.17
1.12
5 结语
天津钢管1000m³高炉本次降料面操作严格执行预定方案,合理调整各项参数并利用耗风量和雷达探尺判断料面深度,整个过程历时10h40min,实现了降料面过程的安全、快速、环保。
(1) 降料面过程尤其是前期保持较高顶压,有利于使用大风量。
(2) 严格控制炉顶温度。炉顶温度长时间过低,说明打水过多,会造成炉凉影响后期渣铁排放。炉顶温度长时间过高,炉顶设备易烧坏。由于此次降料线过程中炉顶温度控制适当,打水量控制较好,基本上未发生大的爆震,延长回收煤气。本次停炉在料面11.5m前回收煤气,取得了经济和环保的双赢。
6 参考文献
[1] 范广权编著.高炉炼铁操作.北京:冶金工业出版社,2003.295-302.
[2] 张贺顺,刘利峰,马洪斌.首钢2号高炉空料线降料面实践.炼铁,2007,3:16-18. (责任编辑:zgltw)







