中国炼铁网欢迎您!

中国炼铁网

当前位置: 主页 > 技术文摘库 >

九羊公司富伦铁厂2#高炉炉缸侧壁温度异常升高的处理及应对措施(二)

时间:2016-07-26 22:27来源:山东九羊集团有限公司 作者:孟 景 陈 刚 点击:
  •  3 对冷却强度进行调整改进

    3.1 提高部分炉缸冷却壁的冷却强度

    针对2#炉炉缸侧壁温度升高的情况,分别在49日、53日休风,将第一段冷却壁第1组、23组、24组、28组进行分段强化冷却。具体措施将这四组冷却壁共12根水管,进水由总管直接接入,出水不经过二段冷却壁回水,直接进入回水总管,增加这4组冷却壁进水流量、压力,提高冷却水流速,并在第二段冷却壁进水管道中增加加压泵,确保上部冷却壁水压、水温正常,以达到提高冷却强度的目的。

    3.2 增加冷却水量

      5月份为进一步增加水量,保证冷却效果,2#炉循环水水泵由原来一台水泵供水,改用两台水泵并联供水,水压由原来560kPa增加到690kPa,水量由1300m³/h提高到1600m³/h

    4  炉外工作的管理

    4.1加强炉前操作

    在保证正点出净渣铁的同时,适当增加铁口打泥量,铁口深度稳定在1.5m--1.6m,杜绝铁口跑泥,减少铁口烧氧,以获得比较稳定的泥包,来维护好铁口区域的砖衬,保证铁口区域的炉缸温度的稳定。

    4.2 配管工操作管理

    由于2#炉投产较早(第一次开炉时间2003年),整个高炉冷却检测设备较少,设备陈旧老化,特别是炉缸与炉底区域检测电偶只有两支,五层炭砖以上无任何检测点,只能在炉壳外部利用手持测温枪进行人工检测,受环境影响因素较大。为方便检测炉缸侧壁炉壳温度变化,在炉壳表面安装测温电阻3个,并将数据引入值班室。为了进一步跟踪炉缸侧壁温度变化,要求配管工每小时检测炉壳温度2次并记录。如果在测温是出现每小时上升5℃,视为炉缸工作异常,要立即采取措施,停氧,减风处理。

    4.3 加强炉缸与铁口区域部位的煤气泄漏检测

    如发现有跑煤气部位,利用休风机会,在炉缸区域第二段冷却壁部位及风口套下部区域,对炉壳开孔,加焊灌浆阀门,对炉缸区域进行灌浆,使灌浆压力控制在0.4MPa以下,防止压力过高对炉缸内炭砖造成破坏以及引起炉壳变形,做到“逢修必灌”。防止炉缸内有缝隙导致窜煤气,造成炉壳及铁口两侧部位温度升高,对冷却壁将常检查是否有漏水情况,经常性检查冷却水质,保证水质符合要求。对冷却水管的结垢情况及时处理,对温度过高部位接好喷水管,一旦发现有过热现象,可采用外部喷水措施,达到降温目的。

    5  安全方面应对措施

    5.1 制定炉缸烧穿应急预案及演练

        为了应对炉缸侧壁温度异常升高,在操作、检测等方面制定相应措施。针对炉缸侧壁温度升高,制定了炉缸烧穿应急预案,对炉缸烧穿后的操作、急救、逃生,做了实战演练。通过学习与模拟演练,全体员工对炉缸烧穿的预防熟练掌握,为以后的安全生产奠定了基础。

    5.2 高炉炉底部位的处理

    在高炉炉底部位排尽积水,铺河沙,做好导流沟及渣铁安全坑,设立了安全隔离带,增加区域巡检,在有突发情况时能保证人员、设备安全。

    6  实效

    经过一段时间加钒钛球及强化冷却效果等措施,使炉缸西北部位炉壳温度升高得到了控制,温度逐步将至正常点(见图1)。

     

    1  炉壳西北与西南温度变化趋势

     7  结语

        通过一系列护炉措施,九羊集团富伦铁厂2#炉护炉基本上达到了预期效果。炉缸侧壁温度最高稳定在50℃左右,炉底炭砖最高温度在270℃左右,各冷却壁水温差3℃左右。但从整个护炉过程来看,还需对一些工作加以改进。

    1)护炉期间,炉温控制要在合理范围内,[si]控制在0.40%--0.55%,物理热保持稳定,控制在1480℃以上,有利于钛的还原,最大限度起到护炉作用。

    2)从含钛矿护炉方式来看,分为局部和整体护炉两大类。从2#炉加钛球和风口喂线护炉效果来看,整体护炉效果比局部护炉效果要好,建议护炉用整体护炉方式较好。

    3)护炉时机的选择,根据各高炉实际情况,建议高炉开炉一年以后,间断性护炉。早一些护炉对高炉长寿起到关键左右。

    4)含钛物料利用,可利用含钛高炉渣护炉,价格便宜运输方便,可以尝试利用。科学判断内衬侵蚀程度,有时内衬温度高并不代表已严重侵蚀,需要立即进行钒钛护炉,否则护炉时间太长,增加生产成本和生产难度。

    (责任编辑:zgltw)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器