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昆钢2500m3高炉提高利用系数生产实践

时间:2025-05-16 01:12来源:中国炼铁网 作者:zgltw 点击:
麻德铭 李 淼 李晓东 ( 武昆股份炼铁厂 ) 摘 要 2021 年,昆钢 2500m 3 高炉通过提高入炉品位、降低休风率、精细化操作管理、强化冶炼等措施,大幅度提高了高炉的利用系数,实现了
  • 麻德铭     李晓东

    武昆股份炼铁厂

        2021年,昆钢2500m3高炉通过提高入炉品位、降低休风率、精细化操作管理、强化冶炼等措施,大幅度提高了高炉的利用系数,实现了高产、低耗生产。

    关键词  高炉  利用系数  品位  休风率  精细化操作管理  强化冶炼

    前言

    2021年,昆钢2500m3高炉有效容积利用系数2.56t/m3d5月份更是高达2.81t/m3d,较2020年的2.51t/m3d明显提高,如果排除政策性限产因素,预计全年应在2.78t/m3d以上。这对于综合入炉品位仅55.61 %的昆钢来说属实不易,特将相关工作成果总结归纳如下。

    提高利用系数的措施

    昆钢2500m3高炉主要采取了提高入炉品位、降低休风率、精细化操作管理、强化冶炼等措施,实现了利用系数和技术经济指标的全面提升。

    2.1  提高入炉品位

    由于昆钢的区位特点,高品位矿石采购困难,2021年,通过转变观念、拓宽采购渠道等措施,昆钢有效的提升了入炉品位,主要成果如下:

    1)通过在造堆过程中增加进口矿粉配用量,烧结矿品位由2020年的52.378%提高到2021年的53.454%

    2)通过推行球团所用主要矿粉的提铁降硅工作,高炉增加了品位较高的球团矿用量,球团矿配比由2020年的22.228%提高到2021年的23.438%

    3)通过调整炉料结构,2021年的高品位块矿配比为6.54%,比2020年的5.95%增加0.59%

    4)综合入炉品位由2020年的54.74%提高到2021年的55.61%见图1

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    2.2  降低休风率

    2021年设备维护较为到位,因设备、工艺产生的临时休风率降低0.02 %;同时,强化了计划检修的进度管控,高炉的三次计划检修均实现了提前复风。亮点工作如下:

    1)之前,高炉喷吹煤种发生变化,煤粉粒度加大,加上煤枪供货厂家变化,煤枪材质不同,原有的煤枪调整制度和方式与变化衔接不足,小套损坏频繁,休风次数增加。针对这一情况,炼铁厂做了充分的分析与研究,通过建立插枪模型,在充分考虑到煤粉成分的变化对风口前燃烧状态变化的影响后,形成新的调枪制度和方式,有效的减轻了煤粉洗刷小套的情况。同时,对吹管进行了改造,将煤枪角度由10°改为,这也促成了临时休风率的有效降低。

    2)在日常的设备点检维护基础上,炼铁厂切实落实设备包机制度,实现了全年高炉因设备原因的休、慢风率均为零。并且,针对原燃料质量波动的情况,考虑到入炉粉末的增加可能会造成上密阀的损坏,炼铁厂还主动出击,采取每星期检查、清理一次上密阀密封面的方式,保证了上料设备的可靠运行。

    2.3  精细化操作管理

    2.3.1  合理配用煤焦

    昆钢新区于2012年投产,始终生存在严峻的环境中,由于投产的只是新区一期工程的一部分,没有铁路贯通,所以高炉所用原燃料均依靠外部采购和汽车拨运,这就造成原燃料经常出现二次污染和成分波动。同时,受周边矿产资源枯竭以及近几年煤焦产能缩减等因素影响,昆钢频繁出现原燃料采购困难的情况。原燃料质量不理想怎么办炼铁厂大胆创新,形成多个昆钢先进操作法,包括焦炭按质量优劣和水分高低区分使用等,这样就做到了入炉焦炭总体质量和水分的相对稳定,进而提高了高炉炉温的稳定程度。

    同样,针对原煤水分重,落料口经常卡塞,导致配煤不均匀这一情况,炼铁厂进行了落料口改造和烘干参数调整,再加上24h的人工盯防、及时疏通,保证了潮湿煤粉的顺利下落和稳定配比,做到了混合煤粉成分的相对稳定。

    2.3.2  保证块矿使用

    7月份,为进一步提高综合入炉品位,公司组织了一些南非块矿进厂,炼铁厂积极响应,在雨季使用块矿。为克服块矿粉末多,易堵塞下料口,人工清堵难度大这一困难,炼铁厂通过采用球团矿+块矿的混用模式,利用球团矿强度好、易滚动的特性,将它作为块矿的车轮,突破了雨季块矿的使用瓶颈,有效的提高了高炉综合入炉品位。

    2.3.3  灵活使用熔剂

    2021年,高炉熔剂单耗为0.292kg/t,而2020年高炉熔剂单耗为0.071kg/t。这主要是针对烧结产能不足这一情况,炼铁厂通过在高炉侧配加石灰石的原始方式,在烧结低仓存时,既保持了炉况的稳定顺行,还降低了烧结矿消耗量,缓解了短时的烧结矿供应紧张的被动局面。虽然这样做会造成高炉燃料消耗的增加并且增加高炉粘结的风险,但可以保证新区大工序的生产组织,降低炉况参数调整频次或仓位波动幅度。

    2.3.4  抓好炉前出铁工作

    出口关同样重要,为保证渣铁的及时排放,炼铁厂通过大组长跟班指导、堵泥配用及时调整等措施,保证了渣铁的顺利、及时排放。这些工作,堪称细致入微,例如:考虑到铁口夹角可能对气流的影响,每次铁沟轮换使用时,均抓紧施工周期,力争提前投用3#铁口。并且,各生产小班,认真执行铁口开穿率等炉前攻关项目,从而保证了渣铁的顺利排放。2021年部分炉前攻关指标完成情况见表1

    2.3.5  操作制度精细调整

    炼铁厂通过高炉送风与装料制度的配合调剂,实现了高炉入炉风量的增加,包括:(1)根据送风制度的变化,及时调剂高炉矿批、负荷,及时调整高炉操作方针;(2)考虑到原燃料质量造成的炉温难控问题,明确规定炉温下限,并且缩窄炉温控制范围以应对炉温波动;(3)通过精细化的调整和一班三看原料,两个小时观察一次风口的工作态度,保证了操作调剂的及时性;(4)考虑到粘结的不规律性,将冷却水调整细化到冷却壁的单个水道。

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    2.3.6  强调定量调剂的重要性

    针对原燃料质量下滑且波动较大这一情况,炼铁厂强调定量调剂的重要性,如:焦炭质量下滑,应按照反应性(CRI)升高1%,燃料比升高3kg/t进行定量调剂;如煤粉固定碳下降1%,应按照煤比增加2%来进行定量调剂;至于烧结矿冶金性能对燃料消耗的影响,主要是体现在煤气利用率上,可按ηCO降低1%,燃料比增加4kg/t定量计算。

    2.3.7  注重炉体安全维护

    随着高炉强化冶炼程度的提高,昆钢2500m3高炉的炉腹煤气量指数达到67m/min,炉体热流强度明显增加,尤其是炉缸区域,必须重点监护。为保障高炉强化冶炼的安全进行,炼铁厂充分研究联合软水密闭循环系统的特点,经过摸索,形成了独特的炉体冷却强度调整模式,该模式既可以保证炉缸的冷却强度,又可以保持炉体上部的合理操作模型,成为了强化冶炼的有效保障。

    2.4  强化冶炼措施的推行

    得益于上述诸多举措的推行,高炉具备了进一步强化冶炼的条件。

    2.4.1  增加入炉风量

    2021年的高炉入炉风量为4538m3/min2020年的高炉入炉风量为4500m3/min2021年的富氧率为4.06%2020年的富氧率为3.94%。可以看出,高炉强化冶炼程度不断加深,这也是高炉利用系数提升的主要推手。

    2.4.2  提煤节焦

    2021年,昆钢2500 m3高炉利用综合入炉品位提升、煤气利用率提高(2021年煤气利用率为46.66%2020年煤气利用率为45.69%)的有利时机,大力开展提煤节焦工作,取得了煤比提高2.076 kg/t,而焦比降低9.171kg/t的理想提煤节焦效果。(详见表2

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    大家公认,提高了高炉产量直接有效的方式就是降低高炉燃料比,因为燃料比降低,高炉燃烧耗时减少,炉料下降加快,高炉产量必然增加。因此,2021年燃料比较2020年降低7.065 kg/t,必然对提高产量起到了积极作用。

     利用系数提升效果

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    由表3可以看出,2021年全年生产生铁2336923.241 t,比2020年多33629.711 t高炉有效容积利用系数2.56 t/m3d,较20202.51 t/m3d提高0.05 t/m3d;高炉其他技术经济指标理想。

    结语

    从生产实践可以看出,要想提高高炉利用系数,应着重在以下几个方面做工作:(1)提高入炉品位;(2)加强设备管理,降低高炉休风率;(3)加强精细化操作管理,包括加强原燃料内部质量管控、加强高炉操作精细化程度;(4)采用强化冶炼措施等。

    参考文献

    [1] 周传典主编.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社2003.314.

    [2] 项钟庸.低燃料比条件下的高炉强化冶炼[J].炼铁201130(2):22-25.

    [3] 李淼.昆钢新区2500m3高炉生产技术进步[A].全国高炉炼铁学术年会论文集[C].2017.156-162.


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