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汤登军,李春路,邱国兴,李海明
(莱芜钢铁集团有限公司 银山型钢炼铁厂,山东 莱芜 271104)
摘 要 莱钢 3#3200m3 高炉由于原燃料条件恶化、上料系统紊乱、操作制度调剂不及时以及操作失误等原因,导致炉况失 常。采用减轻焦炭负荷、锰矿洗炉、优化装料制度、改善原燃料、抓管理等措施后,炉况快速得到好转。
关键词 高炉;炉况失常;处理
2011年3月初,莱钢3200m3高炉炉况处于稳定顺行的良好状态,各项生产指标都保持了较高的水平。3月5日白班更换2#泥炮炮身,喷补2#主沟,4#铁口单场出铁近10 h。中班20:00第103批矿,生矿12#仓不振自流,影响备料。上料罐不来满信号,上料工强制满,手动布料,导致上料程序混乱。第104批为不振自流生矿24 t,上料程序按焦炭布料代码进行布料。第105批矿石按焦炭布料代码进行布料,此时亏料线到 5. 1 m,分3次补净焦15 t于中心。3月6日夜班风压波动,风量难全,白班物理热差,炉温偏低,退负荷加净焦10t于中心,中班炉温偏低,出管道气流,补净焦10t。至此,顺行状态遭到破坏,炉况失常,各项生产指标有所降低。 为此,对炉况失常原因的原因进行分析并采取了相应的对策,快速恢复了炉况。
2 炉况失常的原因分析
炉况失常有如下表现: 1)气流不稳。炉内顺行差,操作困难,风压偏高,风量难全,频出气流,边缘气流发展不平衡,十字测温不稳。炉内煤气流失常,出现紊乱和局部过强,顶温高且发散。 探尺工作不好,有偏尺、滑尺现象。 2)冷却壁波动大。 冷却壁全方位大幅度波动,渣皮脱落严重。 3)炉缸工作不均匀。 相隔两炉铁,一边铁口出铁另一边铁口出渣。 4)生铁成分波动大。 炉温不好控制,综合负荷不好掌握,低炉温次数明显增多。 渣铁物理热差,脱硫效果明显下降,三类铁频出,提炉温比较困难。 5)波峰式风压,风压不时出现类似换炉时的波峰式波动。 炉况失常初期,因边缘气流管道,压差会突然冒尖造成崩料。
2.1 原燃料质量变差
精料方针打破是本次炉况失常的助推剂 。 2011年2月中下旬,炉缸不够活跃已有表现,压量关系紧张,对出铁、炉温波动非常敏感,所有现象说明炉缸工作逐步变差,从外部看主要是:1)2010年焦炭质量变差。进入2011 年3月份,焦炭质量下滑,抽查CSR最低62.8%,CRI最高28.5%。焦炭质量下降后,造成炉缸的透气性、透液性变差,中心气流不畅、不稳定;导致边缘气流发展,冷却壁温度稳定性差。
2)烧结矿品位降低。3200m3高炉2010年3月16日开炉以来,烧结矿质量逐渐变差,品位持续走低。 进入2011年以后,烧结品位低于 53.5%,3月份品位更低,最低至51.2%(见表 1)。渣比偏高导致燃料比上升,同样的热量下,炉渣黏度增加,亏渣炉次偏多,亏渣导致炉况难行。

3)由于高炉炉料结构变化较大,为平衡碱度,烧结矿碱度波动较大,高时2.07,低时1.72,造成终渣碱度不稳(球团矿品位变化不大)。
2.2 高炉操作应对措施不到位
1)在操作3200m3 级高炉上缺乏足够的经验和认识,没有严格按照不顶、不贪、不追的原则进行日常操作,而是一味地追求大风量、高冶强。
2)受原燃料条件变差影响,进入2011年3月以来冷却壁稳定性变差,初期判断认为是炉渣碱度偏低造成渣皮不稳定,引起冷却壁波动。因此在操作上,大幅度提高炉渣碱度,尽管也有一定的效果,但往往提上碱度后,高炉很容易出现低硅低热量或高硅高碱的情况,造成渣铁难以排尽,反过来又影响冷却壁稳定,高炉处于一个脆弱的平衡。
3)炉内操作主动退守理念不强:2011年3月5日炉况开始出现波动后,操作参数控制仍以强化为主,顶压、压差、风量等参数仍维持正常水平。
3 处理过程
这次炉况的处理过程大致分为 3个阶段:第1阶段,一般处理阶段;第2阶段,集中活跃炉缸阶段;第3阶段,逐步恢复阶段。
3.1 一般处理阶段
2011年3月6日中班出管道后,全天[Si]偏低,最低至0.2%,热量勉强维持在1500℃,亏渣铁严重,当天24h应出渣4236t,实出渣3790t,亏渣446.4 t。18:00高炉憋出管道气流,出现恶化迹象。操作上以提高炉温及渣铁热量为主,补加净焦[1],逐步缩矿批调整负荷,增加中心焦炭比例。2011年3月5~9日初期炉况及调整情况见表 2。

2011年3月6日中班出管道后,焦比由344kg/t调整到353kg/t;3月7日憋风后,焦比由353kg/t逐步退至397kg/t。到3月8日夜班炉况出现好转迹象后,焦比由397kg/t调整至380kg/t;白班炉况出现反复,焦比由380kg/t退至 421kg/t,一直维持到3月12日。
3.2 集中活跃炉缸阶段
2011年3月10日夜班,24#风口小套烧坏,控制水量15m3/h;4:50煤气利用率下行,13~16段铜冷却壁剧烈波动。 白班接班后休风更换小套。复风后加净焦10t,焦比维持在421kg/t,风量很快加全。
1)调整布料矩阵。调整以发展边缘气流为 主。矿批由110t缩至86t,减少中心焦炭比例,抑制中心,疏松边缘,稳定气流,中心焦由4 圈减为3圈,焦炭外档2圈增加3圈,矿石外档3圈减为2圈,以保证稳定的气流分布(调整前后变化见表3)。10日中班风压平稳,但偏尺严重,出铁时间偏短。11日焦比提高到426kg/t,维持到12日白班,透气性得到改善,偏尺得到缓解。
2)调整炉温及渣碱度。热制度方面要求下渣后铁水温度达到1500℃,堵口前达到1520℃。为提高渣铁的流动性,在炉温上限的基础上,大幅降 低配料碱度,R2 由 1.33 降至 1.23。由于高炉长期处于慢风状态,炉缸不活跃,炉芯温度开始下降,见图1。炉芯温度下降容易造成炉缸堆积,将加大炉况处理难度。 2011年3月11日开始在入炉料中配加锰矿。由于高[Si]、高[Mn]会导致铁水黏稠[2],达不到清理炉缸的目的,因此初期锰矿配加比例为0.9%,即0.8 t/批,效果不明显。3月12日调整锰矿配加比例为1.7%,即1.6 t/批。锰矿加入后铁水中[Mn]在0.45% ~0.65%,[Si]控 制 在 0.6%~0.7%。实践证明,在此成分下,渣铁具有良好的流动性,炉芯温度下降趋势得到了遏制,渣铁流动性也得到了改善。

3)改善焦炭质量。炉况出现波动后,及时向技术部门反映,调整炼焦配煤比,提高焦炭的热性能。同时将备用焦仓内储存的质量较好的焦炭转运到槽上供高炉使用,将当前质量不好的焦炭转运到备用焦仓,等炉况正常后再逐步消化。
4)增加出铁次数,出铁采取零间隔或负间隔,及时排尽炉内渣铁,减少憋风次数,改善炉缸工作状态。
3.3 逐步恢复阶段
2011年3月14日炉况开始逐渐向好的方向发展,表现为压差平稳,冷却壁稳定,水温差正常。3月14日视炉况逐渐加重负荷,3月17日,焦比逐渐到350kg/t,矿批到102t,炉温逐渐下降([Si]控制到 0.5%~0.6%),炉况基本恢复正常。高炉装料制度及焦炭负荷的调整处理、各项指标情况见表3。

在高炉炉况处理阶段,一些外围因素的原因也一定程度上影响了炉况的恢复进度。一方面是设备原因,处理炉况初期,由于开口机开铁口时间太长,经常在0.5h左右,造成铁次不能保证,延长了两次铁之间的时间间隔,人为地造成了高炉憋风,增加了处理炉况的难度。为此采用3铁口轮换出铁的方式,必要时重叠出铁及加强设备点检等措施,尽量避免人为因素的影响;另一方面上料系统经常卡料,造成低料线。因此,应加强管理,确保第一时间发现卡料,并迅速处理。
4 结语
1)冷却壁波动后,要分清原因,采取相应的措施。单场出铁要相应的控制风量,同时保持充足的热量,确保渣铁出尽。
2)炉况处理期间,要适当控制风量,不能因为负荷较轻就认为应维持大风量,因为此时炉缸偏小,过大的风量易造成渣铁出不尽。
3)炉况发生波动后,及时调整,处理早幅度可小一些,处理晚幅度应大一些。
4)处理边缘气流应以疏导为主,靠抑制效果欠佳,尤其中心不畅通的情况下,会引起炉况难行。
5)炉况由守转攻时,时机要把握得当,避免炉况的反复。
5 参考文献
[1]黄庆周,闭立钢,杨剑.柳钢高炉炉况失常的处理方法[J].炼铁,2006,25(2):48-50.
[2]杨春生.邯钢2 000 m3 高炉炉缸堆积的处理[J].炼铁,2008,27(1):35-37.
(责任编辑:zgltw)







