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建龙阿钢10m2竖炉提产技改创新与实践

时间:2021-09-06 00:09来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
丁雁翔 韩义先 (建龙阿城钢铁有限公司炼铁厂) 摘 要 建龙阿钢10m2竖炉自复产以来,不断地进行配矿研究、设备改造和操作方法的改进,使竖炉利用系数不断提高,大大缓解了高炉对球
  • 丁雁翔  韩义先

    (建龙阿城钢铁有限公司炼铁厂)


    摘  要  建龙阿钢10m2竖炉自复产以来,不断地进行配矿研究、设备改造和操作方法的改进,使竖炉利用系数不断提高,大大缓解了高炉对球团产能的压力。

    关键词  竖炉球团  原料  操作方法  利用系数


    1  前言

    建龙阿钢有限公司炼铁厂现有两座球团竖炉(2×10m2),由山东济钢院设计,于2012年2月份建成投产,设计年产球团矿100万吨(单炉日产1500t)。投产初期由于受工艺设计、设备状况及原料条件等诸多因素制约,竖炉产能已经不能满足高炉生产的需要。后经一年生产实践及技术改造,竖炉各项指标不断得到改善,其中竖炉利用系数由2019年的6.5t/m2·h提高到6.9t/m2·h,2020年利用系数又提高到7.16.9t/m2·h,同年技改后利用系数提高到7.5t/m2·h;

    球团矿质量也得到了明显提升,入炉粉末率由2019年的4.9%下降到2020年的2.3%,抗压强度也有较大进步,创下了我厂竖炉生产的最好水平。

    2  竖炉利用系数提高的生产实践

    2.1  竖炉原料状况及解决措施

    就我厂原料资源现状而言,一是本地资源多为缺陷料(本地铁粉高Zn、高S),不利于高炉冶炼,但同时为降低成本,还需保留本地资源配比。二是原料结构不稳定,变料频繁,有时竖炉用精矿粉粒度不能满足-200目达85%左右的工艺需求,影响生球结构,妨碍球内蒸汽压向外扩散,再加上竖炉生球干燥过程极不均匀,局部常产生过湿现象,从而降低了生球爆裂温度。

    为了提高其爆裂温度, 我们对原料采取了如下措施:

    每日对球团矿、烧结矿进行全分析,形成常态化检测,制定并执行入炉碱金属负荷(≤4.5kg/t)、锌负荷(≤380g/t)内控标准。

    开展院校合作,对阿钢所有铁矿粉进行了粒级分布分析和比表面积测试,试验哪种超细粉的比例相对较高,比表面积较大,从而有利于改善成球效率,适合造球,适合竖炉使用,那种更适合烧结使用。然后采用过细的精矿与粒度略粗的周边精矿搭配使用,既可以增加生球团孔隙率,提高生球爆裂温度,也可以适当提高球团铁品位。

    减少膨润土配比。过去由于我厂精矿粒度偏粗,为了提高生球爆裂温度,往往采取增加膨润土配比的措施,膨润土配比一度超过4%,而且由于我厂膨润土平均质量较差,即使增大了膨润土配比量,对生球质量提高也无多大帮助,同时,由于膨润土配比的增大,还导致成品球团矿品位降低。为此,结合膨润土供应商改变结算方式,由吨包袋结算改为吨矿整体承包方式(膨润土单耗13kg/t以下),并细化工艺操作,与厂家进一步优化配方,促进膨润土消耗降低,实现共赢。

    2.2  竖炉工艺设备改造创新

    2.2.1  配混系统改造

    2.2.1.1  润磨机烟囱改造

    润磨机设计通风量不足,造成润磨机排气不畅。为了增加润磨机排气量,对排风罩进行改造,将烟道排气方式由原有固定性改为活动式,提高润磨机工作效率。

    2.2.1.2  润磨机篦板改造

    润磨机壁板缝隙较小,物料堵出料壁板。为了提高润磨机开孔率,降低了堵料和冒料现象,将润磨机篦子缝由25mm变更为35mm。

    2.2.1.3  烘干机改造

    因为烘干机废气量不足且阻力过大导致二次过湿严重,造成烘干机后物料水分较大(8.5%)。采取增加射流风机,烘干机风机及烟囱改造(利旧),使烘干混合料水分满足工艺生产需要(水分6.0-7.0%)。此外,烘干机齿圈磨损严重,振值高;采取将烘干机齿圈翻面,从而增加设备使用寿命,降低了设备故障率。

    2.2.1.4  安装加热器

    现场利旧安装加热器装置,使用热水造球,用以提高物料的成球性能;节省因购置新设备而产生的设备成本。

    2.2.1.5  雾化水管改造

    雾化水位置不合理。为提高生球粒级的合格组成,重新焊接雾水管位置,更换扇形喷头,安装过滤器,使物料及母球受水效果更加均匀。

    2.2.2  焙烧系统改造

    2.2.2.1  旋转刮刀改造

    造球生产过程中,造球盘底衬不均匀。为减轻球盘不必要的负荷,使得盘底物料清理更加干净,采取更换刮刀架,增加瓷棒个数措施,测算旋转刮刀和造球盘接触面积将增加30%。

    2.2.2.2  边刮刀改造

    造球生产过程中,造球盘边堆料明显。重新制作了固定式边刮刀架并使用合金刀头,优化作业点耐磨材料,提高了清料效率的同时降低了备件费用。

    2.2.2.3  造球盘改造

    造球盘边高为650mm,填充率为9%,相对较小,物料成球时间短。将盘边加高至700mm,增加球盘填充率5%;更换衬板;安装转速变频调节装置。球盘填充率由原有的9.65%增加至14.59%,延长生球在球盘内停留时间,使生球更为紧密,降低气孔率,提高生球强度造。

    2.2.2.4  生筛改造

    生筛筛体角度为16°,转速为150转/min,筛辊数量为35根,生筛倾角较大,转速较快,起不到筛分、滚实的作用。通过优化生筛工艺参数,将生筛筛体角度改为13°,转速降低至90-130转/min,筛辊数量增加为48根,为增大生筛筛分率,降低入炉粉末奠定基础。

    2.2.2.5  齿辊改造

    齿辊装备为四动三静辊,卸料能力及其稳定炉内气流能力不足。为提高卸矿能力,将齿辊改为七动辊,保证排矿稳定,实现炉内气流(等温等压点)均匀稳定性。

    2.2.2.6  炉型改造

    炉内焙烧带气流穿透能力弱,冷却带气流分布不均匀,成为球团矿提产瓶颈点。为增加焙烧带气流流速,提升焙烧效果,增强穿透力,将火道口收缩,拆除冷却带炉内山墙和齿辊上方小水梁,从而增加冷却带体积,降低冷却带气流流速,使气流分布均匀、料柱活动平稳。

    2.3  操作方法的优化过程

    对竖炉现状优劣势综合分析,制定并实施相应管控措施。以配料精准、烘干水分稳定、造球上料量平稳、炉况顺行为核心,提出“三稳操作”,岗位工艺管控稳定、岗位操作稳定、设备运行稳定,在保证安全的前提下顺利实施提产方案。

    2.3.1  原料管控

    针对原料水分波动问题,结合原料作业区尽量选择干料入仓,同时稳定竖炉用料出料口;当班值班作业长、配料班长每日去原料作业区巡检,确定每种铁精粉的出料点,保证无混料现象。

    2.3.2  配料管控

    ①料层变料次数不得超过3次;②严格执行配料跑盘制度,稳定原料配比。

    2.3.3  烘干管控

    ①烘干岗位每2小时检测一次烘干物料水份,及时结合造球岗位,保证球盘稳定性;测水结果利用微信方式反馈,存档实现数据可追溯。②烘干水分严格控制在6-7%之间。

    2.3.4  润磨管控

    保证润磨机壁板备件供应及润磨机球填充率,每两天加润磨球一次,当班白班上午每次加50个球,保证混合料入机量。

    2.3.5  造球管控

    旋转刮刀调整周期按责任班组及周期进行调整;热水造球水温控制:夏季40℃、冬季60℃;针对盘内生球变化及时调整,每次调整不超过15分钟;造球、生筛、炉上等岗位加强操作联系机制,至少每0.5小时/次;原料稳定的情况下,启用2个球盘;原料不稳定的情况下,启用3个球盘。

    2.3.6  布料操作

    保证连续性排料,床面满铺薄料层操作,及时调整空燃比,及冷风使用量;生球上料量保持在90±5t/h;工艺过程控制参数调整为:烟罩温度:150-200℃;烘干床温度:450±50℃;燃烧室温度:1010±50℃;燃烧室压力:<16kPa;煤气压力:25kPa;煤气流量:>12000m3/h;冷风流量:38000-42000m3/h;冷风压力:<26kPa。

    2.4  加强基础管理,推进标准化作业

    通过基础管理工作的加强和深入,修订技术操作规程、安全标准化作业文件(原有SOP:29个,现有46个,新增17个),梳理完善岗位应知应会(现场工艺设备基本知识),要求全员掌握,作业区随时进行抽查及测试。

    完善设备润滑制度,规范设备润滑要求,三班指定专人负责,熟知油脂分类、润滑点位、润滑方式、润滑周期等基本理论知识,按时记录相关润滑记录。

    落实每日作业长巡检、班长巡检、岗位巡检制度,利用微信形成相互督促作用,坚守隐患不过夜原则。

    组织员工进行专业技能培训及考试,造球岗位现场实操技术比武;并通过每周一题等活动,提升员工能力素质及技术操作水平,并制定生产工艺管控要点,管理人员周期性检查,稳定工艺操作,提高球团矿成品率,稳步提升产质量。

    3  结语

    建龙阿钢竖炉随着生产经验的积累、设备的改造、操作方法的改进、配矿方案的优化、操作技能的提高及基础管理的加强,使竖炉产能得到了充分的释放,改造后使炉内焙烧更均匀,局部偏析改善,成品球团矿质量也有了明显提升。竖炉利用系数由2019年的6.5t/m2·h提高到6.9t/m2·h,2020年利用系数又提高到7.1t/m2·h,同年技改后利用系数提高到7.5t/m2·h,创下竖炉生产的最好水平,大大缓解了高炉对球团矿产能的压力。

    4  参考文献

    [1] 郭新春.湘钢竖炉球团的实践与创新[J].烧结球团,(2011)04.

    [2] 吕俊峰,胡容.酒钢2x8m2球团竖炉提高利用系数的生产实践[ J].甘肃冶金,(2009)02-0080-02.

    [3] 官明徽.马钢1#、2#竖炉扩容改造项目的创新与实践[N].安徽冶金科技职业学院学报,2018.04.


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