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涟钢7号高炉使用AV85风机强化生产实践

时间:2021-03-04 08:39来源:第十二届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
杨霞军 (湖南省华菱涟源钢铁集团有限公司炼铁厂) 摘 要 涟钢7号高炉2019年10月27日AV90鼓风机故障停机后,使用AV85小风机送风,为保障公司的高效生产,通过调整进风面积、富氧加湿
  • 杨霞军

    (湖南省华菱涟源钢铁集团有限公司炼铁厂)


    摘  要  涟钢7号高炉2019年10月27日AV90鼓风机故障停机后,使用AV85小风机送风,为保障公司的高效生产,通过调整进风面积、富氧加湿综合鼓风、装料制度调整,维持了炉况的稳定顺行。两股气流分布相对合理、炉缸均匀活跃,同时维持了稳产高产,平均日产高达8210吨。

    关键词  小风机  鼓风动能  水温差


    1  引言

    涟钢7号高炉有效容积为3200m3,使用AV90-15型全静叶可调轴流式鼓风机送风。2018年以来,按照公司“稳产高产,降本增效”的要求,高炉对操作制度逐步优化,采用“大风量小富氧”操作模式,风量维持6000m3/min,富氧13000m3/h,平均日产8000吨,燃料比510kg/t。但自2019年10月以来,鼓风机连续出问题,12日晚班停电导致风机停,使用AV85-15风机拨风,造成慢风103分钟;27日晚班4:53风机静叶故障停机,需下线检修1个半月,在此期间7号高炉只能使用AV85-15型小风机送风,风量降低到5500m3/min。

    2  小风机操作的影响

    使用AV85风机操作最直接的影响就是高炉入炉风量大幅减少。而风量的减少又影响高炉生铁产量和炉内气流分布。

    (1)产量影响。炼铁人都知道高炉操作“以风为纲,有风就有铁”。风量决定着高炉的冶炼强度。风量越大,风口前燃烧的焦炭越多,冶炼强度越高,当焦比不变时,风量越大,产量越高。风量降低造成产量水平降低,日产量由停风机前的8200吨降低到27日日产7460吨。

    (2)气流影响。适宜的风速、合适的鼓风动能,将使煤气在整个炉缸圆周截面上的分布更加均匀合理,炉缸工作就更加活跃。特别是对大高炉,炉缸直径较大,一定要保证足够的鼓风动能吹透中心,以保持良好的炉缸工作状况。鼓风动能过小,气流吹不到炉料中心,易造成炉缸堆积,炉缸热均性、死料柱的透气、透液性大大变差,铁水环流加剧,侧壁温度上升、炉芯温度下降,炉缸侵蚀厉害,最终将影响高炉的一代炉龄[1]。7号高炉自2018年以来鼓风动能长期控制在13500-14500kg.m/s,煤气流分布合理稳定,炉缸工作均匀活跃。入炉风量的减少造成鼓风动能降低到12000kg.m/s,中心气流减弱,长期小风量操作则会造成炉缸中心堆积。

    3  采取的措施

    为了维持合理的气流分布,保持炉缸中心活跃,并克服困难维持稳产高产,减小风机故障对公司整体生产经营的影响,经过不断分析、反复论证,7号高炉制定了小风机冶炼状态下的技术方案:

    3.1  减小进风面积,提高鼓风动能

    AV90风机预计检修周期长达一个半月,在此期间只能使用AV85风机送风。风量减少造成鼓风动能明显降低,风口回旋区深度减小,从而导致边缘气流增强、中心气流减弱,气流分布发生改变。为了维持适宜的风速、适宜的鼓风动能,保障炉缸均匀活跃,7号高炉果断在10月28日休风,将3个直径130mm风口更换为110mm,进风面积由0.3967m2减小为0.3720m2,风速提高,鼓风动能提高到14000kg.m/s,维持两股气流相对合理稳定。

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    3.2  提高富氧率

    使用AV85风机导致入炉风量减少,产量水平降低,而为了维持公司的均衡生产又必须保持产能稳定。在这种情况下,增加富氧成为必然的选择。单位时间内高炉入炉总氧量增加,加速风口前焦炭燃烧,因而增加富氧量可以显著提高高炉的冶炼强度,理论上鼓风中含氧量每提高1%,可以增产4.76%。为了维持适宜的冶炼强度,保持足够的产能,经过讨论将富氧量加到18000-20000m3/h,产量水平明显上升,由日产7460吨提高到8000吨以上。

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    3.3  加湿鼓风

    加湿的作用主要体现在两个方面:(1)增加产量。理论上鼓风湿度增加1g/m3,H2O分解相当于提高风量0.3%,因而可以提高冶炼强度,增加产量。湿度增加10g/m3相当于增产3%;(2)控制适宜的理论燃烧温度。富氧率提高后,引起风口前理论燃烧温度升高,当理论燃烧温度过高时,会引起炉缸煤气体积膨胀,SiO大量挥发到炉子上部重新凝结,恶化料柱透气性,影响炉况顺行。而加湿则可以使理论燃烧温度降低。加湿与富氧相互配合有利于维持适宜的理论燃烧温度,保证炉况的稳定顺行[2]。7号高炉根据根据富氧率和理论燃烧温度的变化,及时调整鼓风湿度,前期维持25-30g/m3,后期减少到10-20g/m3,控制理论燃烧温度在2200-2250℃范围。

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    3.4  装料制度调整

    小风量大富氧率操作模式,造成风口回旋区缩小,边缘气流发展,装料制度必须做相应调整。7号高炉在装料制度的调整体现在三个方面:

    (1)缩矿批调轻负荷。AV90风机故障停机使用小风机送风,矿批由85吨减小到84吨,焦炭负荷由4.55调整为4.44,以疏松料柱透气性稳定炉况,确保高炉始终维持风机全风量操作。11月2日视各项措施实施后,炉况处于较好水平,逐步加矿批加负荷,负荷最高调整到4.55。

    (2)布料角度调整。10月27日使用小风机后,考虑到边缘气流发展、中心减弱,布料角度由(45°~36°)向外扩展为(45.6°~36°)抑制边缘气流。11月初视冷却壁水温差降低到4℃左右,角度整体内移至(45°~35.4°)以维持合理的操作炉型,避免边缘过度抑制造成炉墙结厚,从而引起炉况波动。其后根据冷却壁温度趋势调整布料角度和中心焦比例,维持4-5℃适宜的水温差,保证两股气流合理分布。

    (3)调整边缘矿焦比。前期维持基本矩阵image.png。11月23日视冷却壁水温差偏高,瞬时最高达6℃以上,边缘气流过强,边缘加矿一环,强抑制边缘,取得了较好的效果,边缘气流逐步稳定,水温差逐步降低,稳定4.5℃左右水平。

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    4  取得的效果

    从10月27日AV90风机停机到12月1日上线使用,7号高炉由于采取了有力的措施,始终维持风机全风量操作,实现了炉况的持续稳定顺行。而且通过增大富氧率实现了稳产高产,日均产量8211t,保证了公司的均衡生产。受鼓风加湿影响,燃料比略有升高,达到514.76kg/t,仍处于较好水平。

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    5  结论

    (1)使用小风机冶炼必须保证高炉炉况稳定顺行,炉缸工作活跃。因而必须调整进风面积,保障适宜的鼓风动能。

    (2)7号高炉通过控制适宜的冷却壁水温差和适宜的鼓风动能,实现了两股气流分配的合理稳定,从而实现了炉况的稳定顺行。

    6  参考文献

    [1] 华建明,张龙来.鼓风动能对高炉冶炼的影响及控制[J]. 炼铁,2005(04):5-8.

    [2] 韩志英,聂世锋.高炉富氧加湿综合鼓风的生产实践[J].炼铁,1995年S1期.


    (责任编辑:zgltw)
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