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贵钢3号高炉焖炉快速开炉操作实践

时间:2020-11-30 16:09来源:第十二届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
丁 毅 黄俊荣 刘海源 黄火相 杨一行 (广西贵港钢铁集团有限公司) 摘 要 对贵钢3号高炉热风炉换球长期焖炉后炉缸变冷,炉缸内渣铁难以顺畅排出,选择合理的热制度和造渣制度,控
  • 丁  毅  黄俊荣  刘海源  黄火相  杨一行

    (广西贵港钢铁集团有限公司)


    摘  要  对贵钢3号高炉热风炉换球长期焖炉后炉缸变冷,炉缸内渣铁难以顺畅排出,选择合理的热制度和造渣制度,控制好炉温、碱度,采取铁口埋氧枪富氧开炉等措施,实现了高炉快速开炉。

    关键词  高炉  焖炉  快速 富氧枪开炉


    贵钢炼铁厂3号高炉有效容积530m3,设有14个风口,1个铁口,无渣口,石家庄华远串罐式无料钟炉顶,溜槽长度1600mm;冷却系统采用开路循环水冷却,冷却结构型式炉缸为光面冷却壁,炉腹以上为镶砖冷却壁,其中炉身6-8段带铜棒镶砖冷却壁,2013年10月13日投产,2019年2月21日至26日由联合荣大进行炉缸浇筑。2020年7月8日到7月19日休风焖炉12天,利用转炉更换炉役机会进行热风炉松球换球。在这次停开炉过程中,3号高炉精细准备,统筹安排,采用铁口埋氧枪富氧开炉技术,开炉过程进展顺利。做到了炉内未烧风口,炉况恢复快,高炉短时间恢复富氧和喷煤,炉外从第三炉铁开始,渣铁物理热充沛,流动性好,减轻了炉前劳动强度,缩短了开炉进程。

    1  休风焖炉前生产准备

    休风前炉况顺行,全风操作,炉缸活跃,炉温充足、渣铁流动性好,是焖炉后复风开炉初期生成的冷渣铁能顺利下到炉缸的条件之一。

    1.1  休风前炉内操作

    提前2天减轻焦炭负荷,焦炭负荷由3.5t/t减轻到3.3t/t,喷煤量由9.0t/h减到6.5t/h,休风前提前4天打开7号风口,全面活跃炉缸,防止炉墙结厚;下完休风料后减风时停煤,炉渣碱度控制在1.10倍左右,维持炉况顺行,全风操作,确保炉温充足,渣铁流动性良好,使停炉过程中炉温充足,是顺利停炉的基础;高炉操作参数控制:[Si]早班0.40-0.60%,中班0.50-0.80%,休风前最后一炉铁0.90-1.10%;R2休风前按正常1.15-1.20倍,铁水物理热≥1490℃;主要保证休风时渣铁物理热充足,渣铁流动性好,从而确保渣铁出净;在休风前4.5h下休风料,料线由1.5m逐步降至3.3m,降料线休风。休风前最后一炉铁配好4个空罐,保证足够容量,确保渣铁出净,保证准时休风,休风后放大沟残铁;休风前2天时按6.5t/h煤量平衡焦炭负荷、矿批由15.5t退至12.0t直至休风;休风前对各冷却设备进行全面检查,发现漏水立即控水,休风后组织更换,并做好记录,加强设备维护、检查,发现异常及时联系处理。

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    1.2  焖炉休风料组成

    休风料焦比选择及休风料下达位置是快速开炉恢复炉况的关键。此次开炉较快、较顺,主要是休风料合理,炉温合适、碱度合适,第一炉渣铁顺畅。

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    注:焦堆比重按 0.56t/m3、矿堆比重按 1.95t/m3、压缩率按0.88计算。 

    (1)下料表中焦炭数据为干基,高炉根据实际水分计算湿焦量。 

    (2)空焦开始带白云石1t/批,锰矿250kg/批;焖炉使用100%天能焦。  

    (3)全炉测算渣碱度R2=0.86倍,[Si]3.0%。 

    (4)当班值班工长根据实际情况调整负荷,休风前把炉温提到[Si]0.6-0.8%左右,铁水物理热大于 1480℃。 

    (5)实际休风料根据炉温、炉况情况酌情调整。 

    (6)休风计划空料线4.0m,第一组料下到风口组织出最后一炉铁,休风料总体积278.2m³。 

    2  休风后的操作

    休风后要做好的安全工作主要有:关闭富氧总阀和进入冷风管道前的闸阀,切断氧气来源(富氧情况下);炉顶点火,炉顶、重力除尘器及布袋除尘系统通氮气保持正压,做好煤气安全工作;休风后2h高、中压泵各停一台,适当降低冷却强度;再次确认炉顶打水阀是否关严,并关闭闸阀;及时更换漏水风口中、小套。风口小套使用无水炮泥堵严,大中小套间隙用有水炮泥抹严,并用黄油密封,要求每班检查风口密封情况,出现裂缝及时修补密封。炉顶气密箱冷却水量调小至2.0t/h左右,炉底冷却水关至四分之一。热风炉凉炉松球、换球;休风1天后关闭炉顶一个放散阀以减小炉内抽力。

    3  送风前的准备工作

    (1)风口开圆,并插枪。以前开炉风口开得不好,经常开一个小孔不能插煤枪,这次开炉前先插枪,送风后立即送压缩空气,为复风后快速喷煤创造条件。

    (2)埋富氧枪。氧枪长度3.1米,结构是全不锈钢双层套枪,内管通氧气,外管通压缩空气冷却(图1)。氧枪用石棉绳缠绕一圈,再用开口机φ55mm钻头钻铁口到红点,把氧枪装上开口机打入铁口;7日19日22:23时埋氧枪,空气阀门全过程全开,压力0.70MPa,氧气阀门控制压力在0.4-0.5MPa之间,拔枪前30分钟加大氧量,埋枪55分钟之后,23:18时高炉送风(图2)。

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    20日2:00时正拨枪,大量渣铁流出,温度和流动性均可以,2:10时堵口,不再埋氧枪,3:54时开第二次铁口,出渣铁正常。

    此次快速开炉所有工作都围绕一个“快”字开展,而使用富氧枪是能快速开炉的灵魂。埋富氧枪开炉的作用是在炉缸底部吹氧气和空气混合气体,使得下部焦炭燃烧加热炉缸,腾出空间,让送风后产生的渣铁能够顺利下达炉缸,待拔枪后,迅速将炉缸熔融的渣铁排出炉外。传统开炉送风后,由于炉缸底部的焦炭及冷渣铁没有加热形成一个渣壳,新产生的渣铁无法顺利下达炉缸,单纯的铁口烧氧气管,无法产生足够的热量烧开渣壳,渣铁面上升烧坏风口。

    (3)煤气及热风系统送风前各个放散点及人孔都有人把关,引气后有异常情况迅速汇报并处理,减少慢风时间。

    (4)维修、电气人员现场保驾护航,发现异常情况及时处理;此次送风后有些数据显示异常,影响恢复进度及操作人员的判断。

    4  复风操作

    3号炉焖炉至7月19日23:18时复风,共休风焖炉11天17小时14分钟(16874min),复风前冷却水、风口小套高压水、炉底冷却水全部恢复正常,复风料使用情况见表4。

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    本次复风共4个风口送风,采取偏堵10个风口,铁口上方4个风口全开,为确保铁口好开出铁顺畅;由于休风时间较长,复风前提前8小时烧通风口,最后烧通风口与铁口并在铁口埋氧枪;热风炉装球完毕封好人孔后,5:25点火烧热风炉,23:18送风恢复生产,送风时料线4.8m,复风后风温水平仍然较低,全关混风大闸操作。复风风量450m3/min,富氧1600m3/h。20日0:05时高炉引煤气,开始逐步加风,2:00拔氧枪出铁,渣铁流动性良好,炉前第一炉渣铁排放干渣坑。2:50时捅开3#风口,风量加至580m3/min,夜班后续分别于4:20时、4:28时、6:20时、6:25时捅开4#、12#、5#、11#风口,风量逐步加至950m3/min。7:30时恢复正常料线,风量与风压差较比较平稳,压量关系良好。8:45时、9:12时分别捅开10#、6#风口,10:40时开通9#风口,风量逐步恢复至1210m3/min。42888炉次生铁[Si]=0.77%,铁水过撇渣器,14:00时富氧达到3000m3/h,15:00时左右风量达到1220m3/min。21日14:03时捅开8#风口,因受公司铸铁机铸铁能力影响,后续维持1220m3/min风量生产。本次休风焖炉时间长,采用埋氧枪富氧开炉技术开炉,炉缸工作状态好,风量风压平稳,压差合适,炉况恢复良好。

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    5  堵风口及开风口操作

    传统开炉休风16小时堵4个风口,24小时休风堵6个风口,24小时以上的随着休风时间越长的,堵的风口越多。这次焖炉11天17小时14分钟,7月19日23:18送风,到次日下午11点开了12个风口,富氧3000m³/h,只用了12个小时,开炉进程比传统开炉提前至少35小时。

    传统开炉方法以为开风口少,可以控制节奏,减轻炉前劳动强度。恰恰相反,开风口多,前期生成的渣铁多,反而有利于炉前除铁,前提条件就是下休风料及休风前炉温、碱度、炉况要稳定,送风后各项参数要及时恢复正常。

    6  经验总结

    本次长时间焖炉休风后,采用埋氧枪富氧开炉技术,炉况快速恢复,炉况稳定,恢复时间较短,复风后一天就恢复正常,在恢复过程中,没有出现烧坏风口的现象,没有出现过高的炉温,料线松动后没有出现悬料塌料现象,炉况顺行,高炉操作水平有了新的提高,此次快速开炉有以下方面值得今后开炉借鉴学习。

    (1)休风料组成:传统开炉休风料一般是净焦+轻负荷料+净焦+逐次重负荷料+净焦(逐次减少)+重负荷料,净焦到炉腹即风口上沿后休风,而此次快速开炉是正常负荷料+净焦+轻负荷料+逐次轻负荷料+净焦+负荷料,休风料到达风口即休风。

    (2)焖炉休风料总焦比明显降低。传统方法焖炉休风全炉焦比1.13t/t,快速开炉全炉焦比0.915t/t。

    (3)传统开炉休风料按硅2.0%校核碱度0.9倍,每次开炉碱度均偏高,炉渣流动性差;本次开炉硅按3.0%校核碱度0.86倍,碱度合适,第一炉铁炉渣流动性好。

    (4)传统开炉上部缩矿批退角度,本次开炉布料平台及矿批基本不变。

    (5)焖炉休风近12天,休风后风口堵严密封,减少炉内抽风燃烧焦炭产生熔渣,防止料柱孔道堵塞,减小了炉缸热量损失。

    7  结语

    (1)休风前炉况顺行,全风操作,炉缸活跃,炉温充足,是快速开炉初期生成的冷渣铁能顺利下到炉缸的基本条件。

    (2)休风料计算准确合理,下休风料时机把握及冶炼过程控制正确,避免了休风料过早到达炉缸,为快速开炉创造了条件。

    (3)采用埋氧枪富氧开炉使得下部焦炭燃烧加热炉缸腾出空间,使送风后产生的渣铁能够顺利下达炉缸,并能迅速将炉缸熔融的渣铁排出炉外,实现高炉快速开炉。


    (责任编辑:zgltw)
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