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高炉使用ZBS焦炭改性剂的经济性分析

时间:2020-11-30 15:59来源:第十二届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
白凤强 (广东新兴铸管) 摘 要 目前有一些炼铁厂使用焦炭改性剂,提高焦炭质量指标,达到降低焦比的目的。某公司向我单位推荐“ZBS焦炭改性剂”使用。为确认该产品使用的经济效
  • 白凤强  

    (广东新兴铸管)


    摘  要  目前有一些炼铁厂使用焦炭改性剂,提高焦炭质量指标,达到降低焦比的目的。某公司向我单位推荐“ZBS焦炭改性剂”使用。为确认该产品使用的经济效益,第二炼铁部于2014年8月30日开始对ZBS焦炭改性剂使用进行工业化试验,统计其对高炉炼铁焦比的影响。通过试验对比,使用ZBS焦炭改性剂可以降低焦比,有一定的经济效益。


    新兴铸管武安工业区第二炼铁部2014年8月对ZBS焦炭改性剂进行工业试验,对其使用效果及经济价值进行评价。

    1  试验方案的确定

    事业部计划在3号高炉试用ZBS焦炭改性剂,试验喷洒装置在3号高炉槽下设置两个喷吹罐,喷头设置在3号高炉槽上焦炭震动筛处和焦十皮带上两处,喷头数量:振动筛上7个,焦十皮带上2个(实际使用1个)。输送气使用氮气。

    试验基准期的选取经双方确认,选取8月23日至8月29日(喷前一周)和9月15日至9月21日(喷后一周)共计14天为基准期。试验期为喷洒后一天开始至喷洒结束后延续一天,实际为8月31日至9月12日共计13天。高炉消耗数据为槽下计量数据为准,指标统计统一以高炉理论产量计算为准。指标对比按照《高炉炼铁生产技术手册》中给定的原燃料及过程影响数据进行计算。

    2  基准期数据

    (1)基准期原燃料数据

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    3  试验期数据

    (1)试验期原燃料数据

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    4  数据对比分析

    (1)燃料比对比。通过试验数据对比,不考虑任何因素影响,高炉燃料比降低2.36kg/t铁。

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    (2)操作控制对高炉燃料比的影响   对比基准期和试验期在操作控制上基本一致,差距很小,忽略不计。但是由于风温表的故障,导致风温使用无法对比。根据理论测算,风温使用降低10℃可升高焦比1kg/t左右。但是我们对热风炉的送风初期的顶温进行统计,基准期顶温平均为1258.2℃,试验期的顶温平均值为1257.5℃,试验期比基准期降低0.7℃,我们认为高炉风温差距也可以忽略不计。

    (3)原燃料条件的影响。根据《高炉炼铁生产技术手册》中给定的原燃料对高炉燃料比的影响逐一分析。

    ①品位变化±1%,影响焦比1-2%。取1.5%。

    ②熟料率变化10%,影响焦比2-3%。由于目前熟料率较高,所以取1%。

    ③焦炭灰分变化1%,影响焦比2%。取2%。

    ④焦炭硫分变化0.1%,影响焦比1.5-2%。取2%。

    ⑤焦炭含水变化1%,影响焦比1-1.3%。取1%。

    ⑥煤粉灰分变化1%,影响燃料比量=煤比×2%。取2%。

    综上因素对燃料比的影响列表分析

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    从上表可以看出原燃料变化对燃料比的影响为:

    -0.09-0.55+1.31+0.48+0.29+0.53=1.97kg/t铁。

    另外,9月19日高炉休风90分钟,加焦8100kg(湿重),9月21日风机故障高炉慢风89分钟,加焦6220kg(湿重),扣除当日焦炭水分,合计加焦13357kg,基准期理论铁产量为30145.4吨,计算焦比影响为0.443kg/t铁。

    所以使用ZBS焦炭改性剂试验期和基准期燃料比对比,应降低燃料比2.36+1.97+0.443=4.773kg/t铁。

    (4)分析从此次试验来看焦炭喷洒ZBS焦炭改性剂对高炉降低焦比有一定的好处。试验期间我们对焦炭喷洒前和喷洒后焦炭热态指标进行了对比,喷洒前焦炭CRI:31.65%,CSR:63.13%。喷洒后焦炭CRI:24.31%,CSR:69.19%。热态指标有一定程度的改善,但是由于我厂焦炭本身热态指标较好,能满足高炉生产需求,热态指标的进一步提高,对高炉降耗的作用不十分明显。

    5  结论

    根据合同要求,基准期取前15天数据,如果按照前15天数据(8月15日-8月29日)计算,降低燃料比8.16kg/t铁。但是,8月上半月高炉不稳定,我部认为8月15日-17日高炉处于恢复期,高炉本身消耗偏高,所以生产数据会对实验结果产生影响,事业部决定实验前一周和试验后一周即8月23日至8月29日 和9月15日至9月21日共计14天平均为基准期。

    (1)通过工业试验得出ZBS焦炭改性剂能够降低高炉焦比。试验期扣除各种影响和基准期比较高炉降低燃料比4.773kg/t铁。

    (2)ZBS焦炭改性剂主要对焦炭热态指标的改善比较明显。通过检测可以提高热强5%以上,有利于焦比降低,尤其适用于焦炭热强度低于60%的焦炭,或者含水较低的焦炭。但是我厂生产的焦炭属捣固焦,本身热强度大于60%,能满足目前高炉需要,进一步提高焦炭热态指标对高炉降耗作用会受到一定的影响。

    (3)我厂焦炭价格较低,按当前焦炭价格计算,节焦4.773kg/t铁,可降低焦炭费用4.773*685/1000=3.27元/吨铁。但考虑到公司整体可以节省外购焦采购量,按照当前外购焦采购价格880元/吨计算,可降低炼铁焦炭费用4.2元/吨,外购焦筛下焦粉按15%计算,和无烟煤价格相比较,还可以降低燃料费用6.14*15%*(880-540)/100=0.25元/吨,按外购焦计算合计可降低成本4.45元/吨。

    (4)通过试验可以看出ZBS焦炭改性剂对提高焦炭热指标作用明显,但没有达到其他使用单位降低焦比8-10kg/t铁的效果,主要原因是我厂捣固焦气孔率较低、焦炭含水高影响了焦炭对焦炭改性剂的吸收效果。

    通过试验,我部认为该产品能够降低高炉燃料比,试验虽然没有达到预期的节焦8-10kg/t铁效果,但是降低了4.77kg/t焦比,综合测算燃料成本也没有升高。建议该项目可以做为我公司的新技术储备,当焦炭工艺发生变化或者市场焦炭价格升高时,可以采用该技术降低炼铁燃料成本。

    (责任编辑:zgltw)
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