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水钢2500m3高炉慢风生产转全风恢复实践

时间:2020-06-01 07:59来源:首钢水钢炼铁厂 作者:吕春龙 周成林 点击:
摘要:首钢水钢2500m3高炉在2015年2月由于因炼钢同步检修影响,高炉被迫堵风口限产。2月13日夜班限产结束后,高炉在恢复全风口生产的过程中发生炉况波动。于2月14日中班恢复全风。
  • 摘要:首钢水钢2500m3高炉在2015年2月由于因炼钢同步检修影响,高炉被迫堵风口限产。2月13日夜班限产结束后,高炉在恢复全风口生产的过程中发生炉况波动。于2月14日中班恢复全风。本文主要是对高炉限产转全风生产过程进行总结。

    关键词:高炉  恢复  实践

    一、前言

         水钢4#高炉(2500m³)设有30个风口和3个铁口,2套冲渣系统(受场地限制:其中1#、2#铁口共用一套冲渣系统有干渣系统,3#铁口只有水渣系统,没有干渣系统),采用铜冷却壁薄衬结构;秦冶无料钟并罐炉顶;串联软水密闭循环冷却系统;顶燃式热风炉;干法除尘煤气处理系统等一系列新技术,于2011年3月29日点火开炉,进入2015年因市场原因,高炉限产生产,高炉产量水平下降,但高炉炉况总体保持稳定顺行。

    在2月根据公司生产安排,四高炉于2月1日计划休风72小时,计划休风恢复过来,由于炼钢发生事故停产,高炉被迫转无计划长期休风,炼钢恢复生产后由于炼钢生产能力未能满负荷生产,高炉采取堵风口慢风生产长达5天。炼钢生产正常后,高炉在由慢风转全风生产过程中发生炉况波动。气流不稳,下料转差,炉身水温差上升大,造成炉墙粘结物脱落,引发炉凉,高炉被迫退负荷,缩矿批恢复,于2月14日中班恢复全风。

    二、慢风前及慢风期间炉况

    2月1日计划休风72小时,2月4日7:06分送风恢复炉况,恢复中受炼钢消化铁水制约,直至2月6日炉况达到正常全风48003/min水平。2月7日由于炼钢消化铁水困难,被迫减风限产转休风7小时限产。2月8日18:05送风恢复炉况,堵5个风口(5#、12#、19#、27#、26#)送风,由于炼钢消耗铁水有限,不允许打开上风,持续风量偏少,炉子不透气,强度起不来,持续保持慢风生产。慢风前及慢风期间技术经济指标情况见表1。

    三、恢复过程

    13日夜班4:00接到通知逐步恢复正常生产,4:10提顶压到200kpa逐步恢复风量,视炉温可,4:23打开26号风口,逐步加风到4200m3/min,同时扩矿批到50吨。白班接班后【Si】:0.200%,安排继续打风口以尽快恢复炉况,分别于8:35、8:55打开27#、12#风口。打开风口后加风到4600m3/min,恢复顶压到20KPa,打开风口增加风量后,煤气流分布发生变化,水温差由4.0℃上升到5.0℃,炉温大幅度下降,硫水平上升,质量无保证,12:05采取减风400m3/min,退顶压至170KPa的措施,以控制强度保证质量,同时上部将焦炭负荷由5.240t/t退到5.131 t/t,根据炉温及质量情况逐步恢复风量。但风量恢复上来后,水温差仍然维持在较高水平,炉温仍然偏低,特别是物理热不足,将布料角度同时外移0.5°,21:40将负荷由5.131t/t退到4.981t/t。

    14日夜班退负荷料作用后炉温逐步回升,但是压量关系欠稳定,分别于0:30和1:30出现风压突然上升现象,被迫减风控制,炉况难恢复,5:00将矿批退到50吨以改善料柱透气性。7:00发现2#风口坏,从更换下来的结果看,系烧坏,部位为风口上方的中部,反映炉缸存在堆积。9:58分进行休风更换2#风口,同时处理打不开的5#、19#风口,两风口前端均用氧气烧约100mm的铁壳,10:43处理完毕送风恢复炉况,临时堵12#、26#风口进行恢复。恢复情况比较理想,关系对称,炉温上限,分别于12:00、12:20、14:45分步提顶压到190kpa、200kap、205kpa,风量恢复至4670m3/min,17:00将矿批由50吨扩到52吨,同时上找负荷水平到4.935t/t。中班风量稳定在4800 m3/min,下料顺畅,强度66批/8h,炉温中下限,炉况基本恢复到正常水平,逐步恢复各项制度。

    四、 原因分析

    1、高炉长期堵风口慢风生产,造成高炉炉缸不活,炉墙粘结,易诱发高炉出气流。高炉生产从1月份开始,长期采取堵风口,退顶压,控风量措施,特别是2月份,计划休风时间长,送风后高炉堵风口慢风生产长,高炉炉型发生变化,从处理5#、19#风口来看,打风口钎子长度已超过风口前端,而且休风处理时风口前端烧了100mm左右的铁壳,说明炉缸、炉墙存在局部粘结。

    2、开风口上风过快,料柱透气性与风量不适应,引发高炉管道行程,造成粘结物脱落,引发炉凉。因风量少,炉缸活跃状态变差。恢复过程中过于乐观,4:30至9:00连续开3个风口,开风口加风速度过快,炉缸工作状况跟不上炉况的恢复节奏,造成高炉边缘顶出气流,引起炉墙温度上升,粘结物脱落,造成高炉亏热,炉凉。

    3、对外信息了解不及时,原本临时堵26#风口由于炼钢铁量消耗不了,未按原计划打开,风量未能加到计划的风量,堵风口后矿批退到48吨过大,不确定开26#风口的时间,且制度未及时进行调整。造成送风风量少,恢复时高温热风热量带入少,不利于提高高炉炉温,特别是物理热。

    5、未及时退焦炭负荷。对炉况恢复后操作炉型发生变化的判断不足,加风后炉墙粘结物脱落,炉缸热量消耗增加,未及时退负荷,炉缸热量不足。

    6、管理上存在缺陷。恢复前口头要求工长维持中限炉温,但未在操作制度进行调整,约束工长操作。

    五、结语

        通过此次慢风转全风生产造成的炉况波动,通过事故总结。在长期慢风生产转全风生产过程中应作好以下措施。

       1、生产组织必须匹配。要加强对外部信息的了解,高炉产能和炼钢消化能力必须匹配,确保制度的及时调整,保持合理的风速及鼓风动能,避免炉缸堆积。

    2、避免长期堵同一个风口。长期堵风口生产,有机会对所堵风口进行调整,避免长期堵一个方向风口,防止局部堆积,影响炉缸工作均匀。

    3、控制好恢复节奏,适当减轻焦炭负荷。慢风恢复过程中,应充分考虑操作炉型的变化,引起粘结物脱落对炉温的影响。要提前调整热制度,保持热量充沛,掌握好开风口上风恢复节奏,避免上风过急,引发管道行程,造成炉况反复,长期堵风口时应主动退负荷5-10%,以消化粘结物脱落耗热,实现炉缸有充足的热量。从本次恢复来看,后期负荷由5.240t/t退到4.981t/t,总退负荷4.9%。

    4、加强操作管理工作。热制度根据外部条件及时调整,管理上用制度约束岗位人员操作,确保铁水物理热充沛。

    (责任编辑:zgltw)
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