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低硅高碱、无计划休风后的炉况恢复及分析

时间:2020-01-14 01:21来源:潍坊特钢集团有限公司炼 作者:王心乾 武伟明 点击:
摘要 潍钢1#高炉渣碱度高,高炉炉温持续偏低,炉缸亏热,又因上料故障,造成无计划休风。在恢复炉况的过程中急于降低焦比,对炉况判断出现失误,造成炉况出现反复。 关键词 低
  • 摘要 潍钢1#高炉渣碱度高,高炉炉温持续偏低,炉缸亏热,又因上料故障,造成无计划休风。在恢复炉况的过程中急于降低焦比,对炉况判断出现失误,造成炉况出现反复。

    关键词 低硅  高碱  炉缸亏热  深料线 


    1前言

    潍钢1#高炉原炉容1080m³,2013年11月30日停炉大修,大修后炉容扩为1250m³,18个风口改为20个风口,5~7段冷却壁由铸铁改为铜冷却壁,单铁口改为双铁口,煤气回收采用大滤袋加压反吹系统。自2014年3月5日开炉以来,炉况稳定顺行情况良好,各项经济指标完成较好。

    2 高炉部分经济指标(2015年5月-2016年3月)

    高炉部分经济指标见表1。

    image.png

    3  事故过程

    3月12日高炉炉况正常时,当日铁水平均情况见表2。

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    3月13日夜班接班后风量出现萎缩现象,料速减慢,炉温呈上行趋势(见表3),事后分析造成炉温上行的主要原因是炉渣碱度升高,渣碱度由正常的1.2~1.25升到1.35~1.40,造成了风量萎缩,料速减慢。当班工长调剂炉况时侧重于对炉温上行趋势进行重负荷调剂处理,燃料比由513kg/t减至505kg/t,对渣碱度调整力度较小。

    3.1  3月13日铁温不足,炉缸持续亏热

    3月13日炉温、铁温、碱度情况见表3。

    image.png

      3月13日白班,夜班的重负荷料下达后,炉温呈下行趋势,铁水含Si量逐炉次降低,最低至0.10%,渣碱度上限,此时铁水温度已出现严重不足。当班工长只采取了增加喷吹煤量的措施来提高炉温,并未对焦炭负荷进行调整。后期生铁含Si有所升高,但铁温未见好转,直至休风前炉温一直控制偏低水平,铁温不足,炉缸持续亏热。

    3.2 突发设备事故

        3月14日0:15炉顶上料系统发生故障无法上料,炉顶打水控制顶温,减风出净渣铁后于1:36休风。经确认下密液压缸连杆断裂,拆卸焊补后,直至14日下午14:36复风,处理设备事故共历时13h。

    4 炉况恢复采取的措施

    4.1分析最近炉况主要表现

    (1)东西铁场炉温有偏差,东场铁温高,西场铁温低,炉温波动区间变大。(2)铁前料慢现象频繁出现,炉缸中心温度由164℃降至156℃。

    (3)风口状态差,明亮但不均匀,有掉生料、挂渣现象。

    (4)灰铁比升高,造成布袋压差升高,灰铁比由原来7kg/t上升到10kg/t,布袋压差也由原来正常1.5~3.0kPa,升高到4~6 kPa。(因使用直径300mm×长10m的内滤式滤袋,由于压差较高,反吹次数由1次/h改为至2次/h,造成滤袋损坏变多。)

    (5)休风后目测料面在7.5m左右,料面煤气火分布不均匀,东铁口上方没有煤气火,西铁口上方煤气火较盛,东西料面偏差约0.5m。

    通过观察料面结合最近炉况表现,影响炉况的主要原因是炉缸圆周工作不均匀,活跃性变差,气流不稳定,局部有小管道。

    4.2制定方案

        考虑到本次休风处理设备事故用时较长,且休风前高炉炉缸存在亏热、高碱现象,结合近期炉况表现情况,制定本次炉况恢复方案:

    (1)复风时集中加30t净焦,正常料干焦比380Kg/t,尽快恢复炉缸热量。

    (2)净焦后集中加酸料,尽快降低炉渣碱度。炉温Si含量按0.7%—1.0%控制,炉渣碱度控制在1.05左右,尽快提高炉缸热量,恢复炉缸工作状态。

    (3)复风后焦比380kg/t,调剂煤量控制炉温Si:0.40%~0.60%,渣碱度R2:1.16~1.20,铁温1490℃以上,保持20~24h,提高炉缸热量储备。

    (4)调整风口布局,扩大风口面积,由原来的0.238㎡扩到0.2457㎡,风速由200m/s降到195m/s。通过重新布局风口,降低风速,实现初始煤气流的合理分布,恢复合理的操作炉型。

    (5)赶料线的过程中,矿批由正常时的36t/批缩到25t/批,并调整料制,采取单环小角度布料,兼顾边缘和中心两股气流。

    (6)净焦过后,视风量和料速情况进料制,提高煤气利用率。

    (7)加强炉前管理,缩短出铁间隔,及时排净渣铁,保证轻负荷料、酸性料快速下达。

    5 炉况恢复过程

    3月14日14:36复风,由于深料线料柱短煤气流阻力小,高炉接受风量能力较强,根据各项参数关系,快速加风至2000m3/min,利用小矿批单环小角度布料的料制,视顶温情况赶料线。15:15发现19#、20#风口有漂渣现象,随即停19#20#风口喷煤,并及时组织炉前出净渣铁(表3)。

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     3月15日夜班根据下料、轻负荷料的下达情况,风量逐渐恢复到2800m³/min,轻负荷料作用后,炉温剧烈上行,21:30发生悬料。待渣铁出净后减风坐料,坐料后高炉接受风量能力较好,加风过程中各项参数表现平稳参数关系正常,风量快速加至正常水平。坐料后第一炉炉温0.60%,后期炉温稳定在0.40%左右,铁温有所好转。为尽快达到正常燃料指标,夜班后期重焦炭负荷,将焦比由380Kg/t减到360Kg/t,并根据冶炼周期增加喷吹煤量(这次负荷的调整违背了复风前制定的炉况恢复方案⑶)。

    5.2  3月15日白班,重负荷料下达后,炉温下降到正常时控制的水平,但炉缸工作状态未恢复,再次出现铁温热量不足现象。15日下午13:10西铁口上方19#小套漏水严重,休风更换,发现风口下端烧漏,风口小套的烧坏验证了目前炉缸工作状态还未恢复。复风后炉温低,含硅量降到0.20%以下,铁温不足1470℃。16日夜班风量、风压波动大,关系紧张,下料缓慢,出现炉凉征兆。风量减至2600m³/min,综合燃料比加到530Kg/t,夜班后期炉温逐渐有起色,风量、风压关系渐开,下料正常,铁水含硅量0.50%以上,铁温升高至1490℃。

    5.3  3月16日白班意识到炉缸工作状态还未恢复,吸取15日夜班的教训,重新按炉况恢复方案⑶调剂。16日白班和17日全天高炉操作焦比按390Kg/t,综合燃料比按530Kg/t左右控制,炉缸工作状态明显好转,炉缸炉中心温度由156℃升到163℃,炉缸工作状态恢复正常(表4),18日各项经济指标逐步恢复至正常水平。

    image.png

    6  经验和教训

    在处理这次炉况过程中,心态太急,目标不明确,随意更改炉况恢复方案,出现炉况的反复。在炉缸热量储备还不足时,盲目的追求燃料比、煤比,造成炉温下行太快,延迟炉况恢复24~36个小时,牺牲燃料比较高,代价太大。

    7  结语

        高炉日常操作中,要稳定炉缸热制度和造渣制度,要充分认识到活跃的炉缸是高炉稳定顺行的基础。应避免长时间的低硅高碱操作引起的炉缸亏热,在发现炉缸亏热时要果断采取提炉温的措施。处理炉缸工作失常时,不能急于追求经济指标,避免炉况处理发生反复。

    (责任编辑:zgltw)
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