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武钢六高炉炉墙粘结的处理

时间:2019-12-18 06:53来源:武钢炼铁厂六号高炉 作者:郑华伟 郭大磊 点击:
摘要 对武钢六高炉自中修开炉后产生炉墙粘结现象进行了阐述,分析了炉墙粘结产生的原因,提出了相应的处理方法,获得了处理炉墙粘结的经验。 关键词 炉型 管理 水温差 1 前言 武
  • 摘要 对武钢六高炉自中修开炉后产生炉墙粘结现象进行了阐述,分析了炉墙粘结产生的原因,提出了相应的处理方法,获得了处理炉墙粘结的经验。

    关键词 炉型 管理 水温差 


    1  前言 

    武钢六高炉容积为3200m3,于2014年11月3日进行局部改造性检修更换五段、六段冷却壁,2014年12月18日开炉,中修开炉后两个月操作炉型科学合理,高炉技术指标维持在较好水平。然而从2015年2月一直到2015年9月,高炉炉墙多次出现粘结现象,造成炉况顺行变差,甚至失常,各项技术经济指标完成很差。

    2  几次典型处理炉墙结厚的过程

    2.1 2015年2月

    2014年12月18日开炉, 送风后炉况稳定顺行,1月燃料比515.5kg/t.Fe。2月份炉况顺行状况开始变差,风压波动大,风量逐步萎缩,中心气流变弱,料制疏导两道气流已不起作用,出现了炉墙粘结现象,首先表现为七段、八段、九段冷却壁温度大幅下降,高炉下料变差,炉缸工作状态也变差,到2月中旬,炉墙结厚现象发展到比较严重的程度,高炉出现悬料现象。高炉主要是通过开放边缘气流、提高炉温控制水平的方法处理,炉墙结厚于2月28日掉,实现炉况顺行。表1为2月份炉墙结厚处理过程中布料制度的调整。

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    2.2  2015年6月

    6月份,外围原燃料的变化,烧结、焦炭、球团质量有变化,焦炭含硫偏高,烧结粒度不均匀,球团抗压强度变低,渣中AL2O3含量上升至16~17%。并且烧结软融性能发生变化,导致软融区间发生较大变化,炉渣粘度大,导致炉身结厚现象。此次处理过程首先高炉先变制度C876541 332214O7654 2332O87 22后又变为C876541 332213O7654 1332O87 22,恢复过程中管道悬料频繁,通过扰乱边缘气流,将气流往边缘逼,使边缘出管道,用强烈的边缘气流逐步清薄渣皮,到一定程度后,通过堵风口恢复等形式风量恢复到一定程度,渣皮大面积垮掉。

    2.3  2015年8月

    8月初水温差逐渐降低,炉身局部粘结趋势,风量逐步萎缩至5300m3/min,高炉变制度C876541 332214O87654 13322O876 221,疏松边缘清渣皮,效果不明显,10日夜班风量逐步萎缩至5000m3/min,夜班班末悬料,高炉改常压后料下,恢复困难,休风110min,堵4个风口恢复,利用休风机会料制先变为C876541 332214O87654 44322O876 221,压边缘,后变为C876541 332214O87654 13321O876 122,疏松边缘,通过先压后疏通的方式力求使渣皮掉,效果不明显。后堵2个风口,风量逐步恢复至4800~5000m3/min。16日夜班过中班降压料,风量萎缩压差控制过高,导致悬料,坐料料下后,料线未见影,夜班控制压差赶料线恢复,恢复困难,频繁管道悬料。17日夜班由于炉温下行快,渣温差,炉缸透液性差,中心吹不透,边缘不断管道,边缘气流强烈发展,煤气流分布失常,煤气利用低至35~40%。悬料,坐料下后,恢复困难,被迫休风40min,堵6个风口恢复,送风后渣皮掉。

    2.4 2015年9月

     9月份渣皮再次结厚,17日清理渣皮,夜班变料制C876541 332212OL7654 1432Os76 22, 抑制中心强烈发展边缘,由于中心比较死,送风后恢复困难,频繁管道悬料,料悬后控制顶压闷着烧,夜班中期部分渣皮掉,后拉风坐料恢复,白班中期渣皮大部分掉。

     9月下旬炉身局部又有粘结趋势,高炉调整料制 C876541 432212 O87654 13322O876 221 ,疏松边缘,当时还堵有1个风口,风量5500~5600m3/min,同时高炉顶压逐步上提至0.240MPa,压差0.175±0.02 MPa控制,风量逐步吹到5700~5800m3/min,风速达到240m/s,渣皮局部小动,炉身温度趋于正常,高炉风量5800~6000m3/min,达到较好状态,这之后中心中心气流真正的打通了。主要体现在,通过减中心焦或外移动中心角度,煤气利用能够很快地起来,相反调剂煤气利用也会很快下去。此次在局部开使粘结时,就及时采取了措施,一方面由于堵了1个风口,在局部粘结后风量基本没萎缩,同时高炉通过提顶压及合适的压差保持了较高的风量,合适的压差对穿透中心及对炉前渣皮的冲刷都起了一定的作用;在吹透中心的情况下,用较多风量发展边缘气流,使得炉身温度总在小幅度波动,获得了理想的科学操作炉型。图1、图2为部分冷却壁温度变化图。

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    9月份渣皮清理后,炉况稳定、顺行,随着炉缸逐步活跃,操作炉型逐步合理化,炉况适应能力进一步增强,冷却壁温度不再出现大面积降低现象,即使炉况有波动时,炉墙温度局部会出现低点。通过上部制度的调剂渣皮就会脱落,没有影响炉况顺行,各项指标均有较大幅度进步,各项经济指标见表2。

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    3  炉墙粘结特点、原因

    正常生产的高炉,形成粘结物(又称渣皮)是必然的,稳定而合适的渣皮层有保护炉墙的作用,同时形成一个合理的高炉操作炉型。但由于各种原因导致在炉墙上形成粘结物的部位不适宜,不均匀或变厚,那就破坏了正常的操作炉型,使高炉下料不畅,煤气流分布不合理,高炉的顺行及技术经济指标将受到极大的影响[1]。根据实际操作分析,六号高炉炉墙粘结形成的特点是,炉墙粘结开始形成在炉身中下部,并逐步向上扩散。

    中修开炉后前几个月设备在磨合期,设备故障休风次数明显上升,1月份、2月份共休风10次。同时2月份因主皮带电机多次出现故障,共造成低料线10次,料线最深7m,一天发生两次低料线有三次,特别是2月12日和22日两次大低料线,炉身温度大幅下降,水温差4℃降低到2℃,频繁的低料线作业使炉内温度剧烈波动,最终导致炉墙结厚现象。而2月28日渣皮虽然处理掉,但是炉缸工作状态并没有恢复到完全正常的状态,长期慢风作业,中心气流不足,炉缸不活跃,导致后来多次炉墙结厚。

    4  经验教训

    (1)处理炉墙大面积结厚最重要的措施是强烈发展边缘,利用边缘管道的高温煤气流冲刷。日常操作中严密监视冷却壁温度及水温差变化。发现局部粘结时,可以通过降低软水总量、提高进水温等措施降低冷却强度。在不悬料的情况下,保持合适压差,提高风量,以利于吹透中心,在中心气流得到改善的情况下,风量也会增加,再适当疏松边缘,用较强的边缘气流的冲刷,局部渣皮也会脱落。

    (2)在炉况有粘结趋势时,要抓好基础工作管理,炉内要切实控制好炉温,炉前要及时出尽渣铁。

    (3)清渣皮前期要做好方案准备工作,加够净焦以及相应制度的调整。

    (4)在恢复期间悬料时,把握好时机适当闷着烧一下,当边缘出现管道时,抓住时机,在不悬料条件下,尽量加风,用较大风量冲刷渣皮,在连续悬料恢复困难时,要及时休风堵风口。

    (5)掌控好恢复期间炉况节点,控制好压差,特别是在料线见影及料线正常前,避免反复,一切以恢复风量为主。

    (6)在悬料及恢复时把握好集中焦加入量及时机,集中焦一方面有利于保证充足炉温,另一方面可以改善透气性有利于过难行料,同时可铺平料面尽快赶料线。

    (7)炉况恢复时操作要清晰,有目的,不打乱仗,注意细节的把握,如炉温的控制,加风,调整料制时机,以及过料制时压差的控制等,要使炉况处于基本受控状态,不要出现炉温低,悬料无法坐料或大灌渣情况。

    (8)恢复期间要尽量保证一个基本风量,以利于炉前出铁,在这个基本风量下赶料线,料线见影后再继续恢复风量,同时炉前也要确保出尽渣铁,为炉况恢复创造条件。

    5  结语

    无论是追求生产率最大化还是降低成本[2],炉况顺行是首位,高炉一旦失常,无论在时间上还是在成本上都要付出很大的代价,一般都需要5-10d甚至更长的时间来处理,期间大幅提升了冶炼成本。因此炉况顺行永远是第一位,日常操作过程中我们必须做好以下几个方面的工作:(1)加强原燃料的管理;(2)结合变化采取积极及时的应对措施;(3)控制合理的操作炉型;(4)中心、边缘两股气流的科学控制。

    (责任编辑:zgltw)
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