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摘要:2015年,通钢3#高炉通过采取改善原燃料条件,调整料制,优化各项参数,维持合理理论燃烧温度等措施,煤比由2014年平均140kg/t提高至2015年平均161kg/t,其中7月份高达168kg/t。
关键词:高炉 煤比 优化
1.概况
通钢3号高炉于2014年7月12日开炉,高炉有效容积2680m3,设计产能220万吨/年,是目前全通钢在产的容积最大、工艺设备最先进的高炉。自开炉以来,3#高炉煤比一直在较低水平上运行(2014年平均140kg/t),导致高炉焦炭消耗量大、成本高,同时也影响高炉进一步强化。为了降低生铁成本、优化各项指标,通钢炼铁厂提出了高炉稳顺高产的同时,将3#高炉煤比提高到160kg/t以上的攻关目标。通过一系列措施,3#高炉2015年全年平均煤比达到161kg/t,同比去年增长21kg/t;其中7月份煤比高达168kg/t。2015年各月的煤比情况见下表1。

2.提高煤比的措施
2.1 改善原燃料条件
受钢铁市场形势大环境的影响和制约,3#高炉原燃料条件较差。首先,入炉原料化学成分不稳定,烧结料频繁调整配料比,品位及碱度波动较大,给高炉操作带来较大困难;其次,原料强度较差,粉末多。第三,焦炭质量差,焦炭的冷态强度指标M40和M10、热态强度指标CRI和CSR也较全国其他同类型高炉差。由于大喷煤条件下,焦炭在炉内驻留时间较长,焦炭的气化和熔损反应加剧,造成料柱中下部透气性、透液性发生恶化,这就不利于提高煤比。
针对我厂原燃料条件,3#高炉做了以下工作来改善入炉原燃料:
(1)探索合理的炉料结构。自2014年开炉以来,在优化用料结构方面,为找到高碱度烧结矿配加酸性球团矿的合理比例,3#高炉经过长时间的摸索认为烧结比例控制在68%~72%之间是最理想的炉料结构,这种炉料结构可以形成位置(高低)、形状(厚薄)相对合理的软熔带,并能适应烧结矿品位与碱度的波动,高炉抗打击能力较强,能够满足高炉提高煤比的生产要求。
(2)加强筛分工作。针对原燃料强度差、粉末多3#高炉加强振筛的管理,实施包保到个人的管理制度,盯住筛子的工作状态(尤其是冬季由于东北的高寒天气不利于筛分),防止由于料湿粘筛子的现象出现而影响筛分效果。通过此项管理很好的控制了入炉粉末含量≯5%,达到了提高料柱透气性的目的,为高炉稳定顺行创造了良好的条件,也为提高煤比打下良好的基础。
(3)积极攻关,提高焦炭质量。为降低焦炭的不利影响,3#高炉及炼铁厂与公司积极沟通,要求焦化车间从炼焦煤质量把关、优化配煤、炼焦操作等诸多工序着手强化管理,充分发挥大焦炉和干熄焦工艺的优势,为大高炉稳定顺行创造有利条件。提出的焦炭质量要求:M40≥85%;M10≤7%;CRI≤27%;CSR≥64%;焦炭灰分≤13%;硫分≤0.6%;。经过车间及厂领导的积极攻关,3#高炉所用焦炭质量有一定改善,特别是冷态强度指标M40和M10对比去年有较大提高。目前所用焦炭质量基本满足3#高炉高强度、大煤比条件下的冶炼要求(表2)。

2.2维持合理的理论燃烧温度
加大喷煤量后风口前理论燃烧温度将会下降,3#高炉通过采取提高风温和稳定高富氧率的方法,使理论燃烧温度维持在2200℃~2300℃之间,使炉缸热状态得到保障,为提高煤比提供了良好的热基础。
(1)提高风温。3#高炉采用3座卡鲁金顶燃式热风炉,助燃空气和煤气双预热。开炉以后,热风温度2014年底最高用到1220℃。为在现有条件下进一步提高煤比,在保证送风系统安全的前提下逐步提高风温,风温分阶段逐步上用至1255℃(表3)。热风温度提高10℃,理论燃烧温度提高8℃,可提高煤比3.2kg/t。为保证在高风温运行下送风设备的安全可靠,3#高炉制定了详细的巡检制度,对送风系统的关键部位进行测温监控,出现异常及时汇报并采取有效措施。
(2)维持高富氧率。高富氧是高煤比的基础,也是解决高产量同高煤比冶炼矛盾的主要措施,富氧率提高1%,理论燃烧温度提高40℃,可提高煤比16kg/t。在高炉稳定顺行的前提下,高炉操作者根据炉况的实际情况精心精细的调节入炉氧量,基本保证富氧率在3%左右的水平,为高煤比打下良好的基础。

2.3优化下部调剂,改善煤气流分布
为了消除提高煤比后对高炉顺行的不利影响,3#高炉在气流分布方面提出了“打开中心,兼顾边缘”的思路,通过逐渐调整布料制度和送风制度,改善炉内煤气流分布,确保大喷煤量下的炉况稳定顺行。
3#高炉布料矩阵开炉至2014年底一直以C837262524123↓O72635342↓的形式为主,在现有原燃料条件下虽保证了高炉的稳定顺行,但焦比偏高,煤比偏低,煤气利用率仅在40-43%。为进一步降低焦比、提高煤比、提高煤气利用,3#高炉在2015年3月份下旬开始逐步尝试调整料制,将布料档位整体外移,最终将布料矩阵调整为C938272625123↓O82736352↓,此布料矩阵不仅确保炉况稳定顺行,且使煤气利用得到了提高。再配以合理的送风制度,风口面积由开炉的0.3589m2缩小至0.3572m2,风量控制在4500~4600m3/min之间,确保实际风速在250-260m/s之间,使鼓风动能维持在110-120kj/s之间,保持足够的风速和鼓风动能确保吹透中心。通过以上调整矿批由2014年的60吨逐步扩大到2015年底的65吨。煤气利用率提高至47%-48%之间,大幅度降低了燃料比。
3.技术经济指标
表4是2015年3#高炉提高煤比过程中的相关参数及指标,从其中燃料消耗参数来看,3#高炉仍然还有继续提高煤比的能力。
4.结语

(1)2015年通钢3#高炉煤比大幅提高,入炉焦比下降,降低了炼铁成本,取得了显著的经济效益。
(2)原燃料质量是提高煤比的基础条件,高风温是提高煤比的热基础。合理的理论燃烧温度、合理的煤气流分布是高炉稳定顺行的基本条件。
(3)通钢3#高炉煤比提高过程中遇到很多的技术问题,通过努力探索和改良给煤比的提高创造一个良好的条件,也总结了不少宝贵经验,为3#高炉煤比今后的提高留下了宝贵的财富。
(责任编辑:zgltw)







