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龙钢5#高炉无计划休风快速恢复实践

时间:2019-08-06 09:55来源:陕西龙门钢铁公司炼铁厂 作者:许 亮 袁宏记 陈 点击:
摘 要 龙钢公司5#高炉2014年12月31日建成投产,该高炉自开炉投产以来下长期稳定、顺行,取得了良好的经济技术指标。2017年2月14日因高炉主皮带撕裂被迫无计划休风40小时,复风后高炉
  • 摘  要  龙钢公司5#高炉2014年12月31日建成投产,该高炉自开炉投产以来下长期稳定、顺行,取得了良好的经济技术指标。2017年2月14日因高炉主皮带撕裂被迫无计划休风40小时,复风后高炉实现了快速恢复。


    关键词  高炉  无计划休风  快速恢复


    1  前言

    5号高炉于2014年12月31日点火投产,有效容积为1800m³,采用PW型串罐式无钟炉顶、软水密闭循环、TPT发电及干法布袋煤气除尘等先进工艺;高炉共设计2铁口,26个风口、采用3座顶燃式卡鲁金热风炉确保1200℃风温。该高炉自投产以来下长期稳定、顺行,取得了良好的经济技术指标,最好月产量达到149025t,利用系数2.67t/m3d,焦比360kg/tfe,燃料比510kg/tfe。2017年2月14日2:00因高炉主皮带撕裂,被迫休风处理到恢复送风长达40个小时,现将恢复进程予以探讨。

    2  无计划休风

    2.1  休风前炉况稳定,各参数如下:

    装料制度C38.5236.8235232.9230.5227.9225.12135O38.5336.8335332.9330.5327.92,矿批 52.5T, 焦炭负荷4.23,风量3420m3/min,热风压力390kp,顶压230kp,煤32t/h,富氧9500m3/h,料线1.3m,风温1180℃,物理热1502℃,铁水[si]0.2%,铁水[s]0.034%。                    

    2.2  休风操作

    14日2:00主皮带撕裂,上料中断,此时北场正在放铁。2:30停氧,同时减风,3:00停煤,3:40切煤气,3:45休风。休风后封堵所有风口减少风口进风量。此时料线8.0m(正常料线1.3m)。休风后控制水压,水量为正常生产的2/3。         

    3  恢复送风

    主皮带处理到次日(15日)20:00已能启动运转,处理时间长达40个小时。

    3.1  送风前准备工作

    确认各系统检修后达到送风条件,各系统设备调试正常。20:05送风,20:25引煤气。

    3.2  方案确定(制度,参数选取)

    (1)送风风口情况,送风时堵3#、6#、9#、12#、16#、19#、22#、25#风口。各风口布局见表1.

    blob.png

    (2)制度选取C35332.9230.5227.9225.12134O32.9330.5327.92  ,当时料线9.0m自动补偿。

    方案一:8CCO,负荷1.0,不加净焦;

    方案二:矿批26T,负荷1.6,不加净焦。

    (3)初步风量定位正常风量50%(1700m/min)确保风速。根据接受风量情况,及料线,逐步恢复。

    (4)出渣铁确定。选取北场铁口单铁口出铁,临时性走干渣,无计划休风重负荷,炉缸热量欠。待炉缸热量充沛,渣流动性好考虑走水渣。

    4  恢复过程

    4.1  恢复中各参数选取

    装料制度采用C35332.9230.5227.9225.12134O32.9330.5327.92  ,矿批26,负荷1.6,炉料结构高碱烧结矿76%+低碱烧结矿15%+混块矿9%。运行13批,矿批32T,负荷2.46;炉料结构:高碱烧结矿73%+低碱烧结矿15%+混块矿12%; 16批时制度调整C36.8235232.9230.5227.9225.12135O35332.9330.5327.92  ,运行总料批30批,矿批36T,负荷3.0;运行到送风后45批,矿批40t,焦炭负荷3.33。初步风温960℃,因无计划休风,后期全送,尽热风炉最大能力送风温,以最快提高炉缸热量确保渣铁流动性。

    4.2  恢复进程中各参数变化(见表2)

    blob.png

    4.3  恢复中出现的问题

    因无计划休风时间过长,初期渣铁温度欠,只选择北场出铁,渣流动性差,铁前准备时间过长,渣铁不能及时排出,导致加风过缓。2月16日6:15发现18#风口小套下部渗水确认烧损,7:38发现4#小套烧损,9:40又发现1#小套烧损。经研究决定于下午15:00计划休风更换,同时调整了风口面积。

    4.4  二次休风

    二次休风后19:00送风,起步矿批40t,负荷3.33,吸取前期渣铁不能及时排出烧套,在渣铁温度充沛,及时投用南场,为加风创造条件。二次休风恢复期间矿批选定及各参数变化见表3,于2月18日恢复到休风前正常参数。恢复后每天高炉参数情况见表4.

    blob.png

    5  无计划休风恢复几个原则问题

    5.1  快速提起炉缸热量

    休风之前重负荷,风温根据热风炉情况尽最大能力送,轻负荷下来之前,风温是重要的提炉温措施。

    5.2  加风问题

    复风后要选择合适的送风参数,风压不能过低,风量不宜过小,确保熔化的渣铁不在风口前积聚。复风后送风至80kPa,稳定后引煤气。然后逐步(30min)加风到180-200kPa(所开风口数目*平均热风压力的70%)料动后赶料线,料线到2.5m时加风至220-250kPa(所开风口数目*平均热风压力的95%—100%)。风压220-250kPa运行至赶上料线后20批料,再视捅风口情况按风速190m/s控制加风,每捅一个风口就增加正常时每个风口平均的风量。加风应先慢后快,循序渐进。选择合适的时机、分阶段、依据炉况的接受能力进行,不能盲目操作。

    5.3  出铁时间的选择

    复风后炉前工作对整个炉况的恢复起到十分重要的作用。复风后的第一炉渣铁比正常生产时的出渣铁要困难一些,休风时间越长,越困难。如果开铁口过早,炉缸渣铁没有充分加热,渣铁量小并且流动性差,淤积在渣铁沟,将增加炉前的工作量。如果开铁口过晚,料柱透气性差,高炉受憋,将影响加风进程,不利于炉况的恢复,同时也可能造成许多不确定的生产事故。当理论出铁量是正常铁量的1/3时开始组织炉前开铁口。之后视炉内情况决定出铁时间,以炉内不憋压为原则,如有可能就按正常生产时的出铁时间,以利于生产组织,防止出铁时间错乱,铁水罐不能按时到位,影响恢复。

    6  结语

    针对这次2月14日5#高炉上料主皮带撕裂无计划休风恢复,我们总结出以下心得。

    (1)在恢复参数上为避免过热行程炉况反复,可以不加净焦。

    (2)前期铁口难开,渣铁不能及时排出,导致频繁烧风口,二次处理时吸取教训,确保了后期的快速恢复。

    (3)在恢复处理时生产组织要为高炉快速恢复创造条件。

    (4)操作思路要敞开,不能受过去保守思想的束缚,在不违背原则前提下敢于尝试,敢于突破。

    (责任编辑:zgltw)
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