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3.6 “零”间隔出铁,解决“等不得”的问题
高炉及时出净渣铁,避免钛渣在炉内的长时间停留和TiN、TiC的沉淀是冶炼钒钛矿的关键,炉前贯彻以“抢”字当头,及时出净渣铁。主要采取了增加出铁次数(由14次提高到15次),并要求“零”间隔出铁,在堵铁口前将另外一个铁口钻开,保证高炉随时出铁。同时更换炮泥厂家,使用了外购高强度无水炮泥,炮泥强度提高后,开口机功率不足,开口困难,出铁不顺利,更换了开口机马达,使用功率更高的马达保证铁口的正常维护。加强水渣系统的维护,提高冲渣率,强化组织协调,及时给高炉配罐,通过这些措施,炉前出铁工作逐步得到改善,确保了渣铁及时出净避免“炉憋”给钒钛矿冶炼带来影响。
表6 4号高炉炉前指标
时间
2011年
2012年
2013年
2014年
出铁正点率(%)
49.42
73.19
81.41
87.44
铁口合格率(%)
98.54
98.90
99.56
100
3.7 加强原燃料管理,为钒钛矿冶炼保驾护航
原燃料方面合理分配资源:随着炼铁产能的扩大,自产焦炭资源不足,水钢需大量采购外地焦炭。针对此情况,采取大高炉使用优质焦炭,小高炉使用外购焦炭的分配方针,干熄焦优先供四高炉使用。同时优先使用265m2烧结机生产的烧结矿,其厚料层烧结和喷洒CaCl2技术,烧结矿强度明显提高,使有限资源合理配置。同时加强原燃料的生产使用管理,要求称量必须准确,合理分配槽存,避免漏空眼,当班人员随时检查,通过控制筛分速度、加强筛网检查确保筛分设备运行正常。
表7 4号高炉烧结筛分情况(%)
时间
返矿率
5-10mm
< 5mm
2011年
20.54
29.2
3.9
2012年
17.92
28.1
3.7
2013年
17.63
27.2
3.7
2014年
15.71
26.7
3.6
3.8 通过加强设备管理,确保设备高效运行,降低慢风率
设备管理方面完善设备缺陷,提高设备运转率,减少高炉设备耽误,降低慢风率。通过加强设备管理,强化点巡检工作,正确使用维护设备,故障逐步减少,为高炉稳定顺行提供了设备保证,慢风率由2012年全年的4.78%减少到2014年的2.13%.避免因为慢风造成冶炼强度降低,炉缸不活跃,给高炉冶炼钒钛矿带来影响。
3.9 提高铁罐运行率,及时出净渣铁
受高原地形影响,水钢炼铁到炼钢的铁路运输线路较长(3.7公里)且弯道大,影响铁罐的运行和使用率。通过加强高炉工长的联系工作,及时了解铁罐的运行情况,根据情况合理组织炉前出渣出铁工作,运输部及时调配渣铁罐,生产科合理配备渣铁罐等措施,在运行总铁罐由54台减少到45台的情况下,高炉配罐正点率由82.17%提高到95.63%,铁罐运转周期由352分钟减少到298分钟。减少生铁在铁罐内停留时间,避免热损失和造成铁罐粘罐,同时保证高炉及时出净渣铁,避免因无铁罐造成高炉慢风操作。
(责任编辑:zgltw)







