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摘 要 昆钢2500m3高炉根据喷吹原煤条件,通过优化烟煤和无烟煤配煤比例,提高磨机台时产量,降低了喷吹成本,并改善了煤粉燃烧效果。在经济煤比150~170kg/t的范围内,保持风温1200℃、富氧率3.00%、综合入炉品位54%的条件下,实现高炉燃料比515kg/t。
关键词 高炉 混合喷吹 优化实践
1、前言
昆钢2500m3高炉配备一台ZGM133N型中速磨煤机,采用一级高浓度低压脉冲长袋除尘器制粉工艺,设计产能60t/h。煤粉干燥采用高炉热风炉废气与高温烟气的混合气体,采用并罐单管路加炉前煤粉分配器喷吹工艺,采用氮气充压、流化、浓相喷吹,可实现不间断喷吹,确保操作安全。
2、昆钢2500m3高炉喷吹的原煤条件
昆钢2500m3高炉自2012年6月开炉以来,一直积极推进“挥发分高、着火点低、易于燃烧、易于被高炉接受、可磨性好”的烟煤与“挥发分低,着火点高,反应性差”的无烟煤混合喷吹工艺。2014年在开展昆钢2500m3高炉低品位、高渣比条件下的经济煤比研究工作,得出经济喷煤比范围为150~170kg/t。但当时所使用的烟煤、无烟煤可磨性指数较差,中速磨台时产量较低,只达到44t/h。同时由于资源不足,无烟煤、烟煤的采购量不稳定,品种繁多,且每一个煤种都是供应商在周边料场进行混配以后的结果,质量波动较大,最终导致喷吹煤粉质量波动大,混喷效果不够理想[1]。2015年12月份开始昆钢2500m3高炉进行“川瘦”烟煤和无烟煤混合喷吹,煤种相对稳定,给高炉继续优化煤粉混合喷吹提供了条件,昆钢2500m3高炉烟煤和无烟煤工业分析见表1,昆钢2500m3高炉烟煤和无烟煤发热量、着火点、可磨性、爆炸性、理论置换比见表2。
表1 昆钢2500m3高炉烟煤和无烟煤工业分析
名 称
工业分析,%
固定碳
灰份
挥发份
硫份
Mt
Mad
H
H/C
川瘦
75.51
8.92
14.96
0.44
6.6
0.44
4.24
0.056
无烟煤
78.87
12.22
6.5
0.88
6.5
2.41
2.92
0.037
表2 昆钢2500m3高炉烟煤和无烟煤喷煤参数和理论置换比
(责任编辑:zgltw)名 称
发热量,J/g
着火点
可磨性
爆炸性能
理论置换比
弹筒
高位
高位干基
低位
℃
HGI
以(C+H)计算
川瘦
31960
31867
32008
28924
354
80.49
有火星
0.794
无烟煤
30167
30035
30777
28050
377
53.69
无
0.821







