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表2 2017年焦炭质量指标
项目
灰分
%
挥发分
%
固定碳
%
硫分
%
转鼓指数%
含沫量%
CRI
%
CSR
%
M25
M10
≤25mm
汇丰一级
12.84
1.37
85.78
0.77
92.85
6.02
11.25
27.48
62.17
嘉峪关一级
12.75
1.41
86.03
0.72
92.56
6.12
12.16
29.56
60.16
陕焦一级
13.02
1.42
85.57
0.76
92.60
6.13
15.54
29.74
60.65
东岭二级
13.15
1.54
85.44
0.79
92.23
6.53
17.21
31.65
57.16
陕焦二级
13.41
1.51
85.37
0.78
92.38
6.62
19.65
33.28
55.65
表3 焦炭质量内控标准
项目
灰分
%
挥发分
%
固定碳
%
硫分
%
转鼓指数%
含沫量%
CRI
%
CSR
%
M25
M10
≤25mm
一级焦炭
12.50
1.60
86.0
0.70
92.0
7.0
8.0
30.0
60.0
二级焦炭
13.00
1.80
86.0
0.80
89.0
8.0
8.0
35.0
55.0
3 加强上下部调剂
上稳下活是高炉生产的调剂原则,只有在炉缸工作充分活跃后,辅以正确的上部调剂才能使炉况稳定顺行,并达到提高煤气利用率降低燃料比的目的。因此应选择好风口面积以保持合适的风速和鼓风动能,同时上部选择合适的装料制度。
针对2号高炉原燃料条件较差,炉缸中心欠活跃,边缘气流不稳定的客观现状,技术管理人员利用检修机会缩小风口面积,并根据炉缸圆周风口工作状况调整风口布局,风口配置由¢120mm×21+¢115mm×7调整为¢120mm×10+¢115mm×12+¢110mm×6,风口面积由0.3102m2缩小到0.2947m2,风速由218m/s提高到222m/s。风口调整后视炉况运行又对布料矩阵进行了调整,布料矩阵由C92827262524213O103938372625242调整为C92827262524213O102938373625242,加权平均角差由6.22°调到5.88°。通过加强上下部调剂,高炉煤气流分布更趋合理,煤气利用率由44.3%提高到45.5%,煤气利用得到改善后,炉况的稳定性和抗波动能力增强,为高炉长期稳定顺行,提升指标奠定了基础。
4 选择适宜的热制度和造渣制度
4.1 热制度选择
热制度是炉缸工作热状态的反映。高炉炉温稳定,渣铁物理热充沛是保持炉况稳定顺行的基础。高炉表示炉温的指标有两个:一个是“物理热”即指铁水温度;另一个是“化学热”即指生铁含硅量;一般铁水中含硅量越高,铁水温度越高,反之则铁水温度越低[2]。对实施低硅铁冶炼的高炉来说,低硅必须以物理热充沛为前提,因此控制好铁水物理热是关键。如渣铁热量不足,易引起炉缸不活跃、堆积,甚至造成炉凉事故。2号高采取固定高风温(1220℃)用调剂煤氧量来平衡炉温,【Si】按0.35%±0.10%控制,要求铁水温度≥1480℃;正常生产时严禁高炉出现连续两炉生铁硅或物理热低于下限。
4.2 造渣制度选择
造渣制度选择应满足:具有良好的流动性和脱硫能力,热稳定性和化学稳定性要好,有利于炉况顺行和炉衬维护[3]。控制适宜的炉渣碱度和渣中镁铝比可改善炉渣的渗透能力和流动性。针对汉钢高炉炉渣中Al2O3含量高达15.5%,通过提高烧结矿中MgO含量,将炉渣中MgO含量由7%提高到8%,适当提高炉渣中MgO含量,炉渣的粘度下降,熔化性温度降低,稳定性提高。通过生产实践将2号高炉二元碱度控制在1.15~1.20之间,炉渣中镁铝比控制在0.45~0.55之间,三元碱度控制在1.35~1.45之间,保证了炉渣冶金性能的稳定,起到了良好的冶炼效果。
(责任编辑:zgltw)







