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2、腐蚀机理
由于高炉煤气腐蚀源主要是HCl,冷凝析出后成PH值为1~2的酸性强的液体,因此,高炉煤气管道内的腐蚀以电化学腐蚀中的析氢腐蚀为主。金属电化学腐蚀方式如表3所示。
HCl和H2S溶于水,在水溶液中产生电离,从而产生析氢腐蚀:
HCl→H++Cl- Fe-2e=Fe2+
H2S→H++HS- 2H++2e-=H2↑
HS-→H++S2-
Fe2++ S2- →FeS ↓ Fe2++2Cl-→FeCl2 ↓
H+与一个水分子络合,成为H3O+,使得水溶液显酸性:
HCl + H2O →H3O+ +Cl-
稀盐酸能够溶解许多金属,生成金属氯化物与氢气:
M +nHCl → MCln+1/2nH2
表3 金属电化学腐蚀方式
析氢腐蚀
吸氧腐蚀
条件
水膜呈强酸性
水膜呈中性或弱碱性或碱性
电极反应
负极Fe(-)
Fe-2e=Fe2+
2Fe-4e=2Fe2+
正极C(+)
2H++2e-=H2↑
O2+2H2O+4e-=4OH-
总反应
2H++Fe=Fe2++H2↑
2Fe+2H2O+O2=2Fe(OH)2
结论
金属腐蚀以电化学腐蚀为主。当PH<5.6时,为析氢腐蚀为主;当PH≥5.6时,以吸氧腐蚀为主。
从腐蚀反应自由能的变化△G来看,电化学腐蚀是容易产生的。△G<0,能发生腐蚀反应,负值越大,表示越容易反应,金属越不稳定;△G>0,不能发生腐蚀反应,正值越大,表示金属越稳定。
在25℃和一个大气压下,在不同的介质中,铁的腐蚀反应自由能变化为:
在PH=0的酸性水溶液中:
2H++Fe=Fe2++H2↑ △G= -84.85 KJ/mol
在空气中接触PH=7的纯水中:
2Fe+2H2O+O2=2Fe(OH)2 △G= -244.41 KJ/mol
在空气中接触PH=14的碱性水溶液中:
Fe+1/2O2+OH-=HFeO2- △G= -236.97 KJ/mol
可见,上述腐蚀反应自由能的变化△G均为较大的负值,说明这些腐蚀反应是比较容易产生的。
铜在无氧的纯盐酸中,△G大于0,所以不产生腐蚀:
Cu+2H+=Cu2++H2 ↑ △G= 64.91 KJ/mol
但是,铜在有氧的纯盐酸中,△G小于0,所以容易产生腐蚀:
Cu+1/2O2+2H+=Cu2++H2 O △G= -171.67 KJ/mol
镍在25℃和一个大气压下,无氧的纯硫酸溶液中,也容易产生腐蚀:
Ni+2H+=Ni2++H2↑ △G= -48.2 KJ/mol
另外,再从铁在不同PH值的水溶液中的电位图分析,如图1所示,可以看出:电位在负的0.6V以上,PH值在9以下,铁都容易被腐蚀。铁失去电子的电位只有负的0.414伏。
Fe=Fe2+ +2e E=-0.44 V
铜在不同PH值的水溶液中的电位图,如图2所示。可见其难于腐蚀。
Cu=Cu2+ +2e E=+0.34 V
各种金属电位表如表4所示。镁、铝、锌的电位比铁低很多,更容易腐蚀。


3、腐蚀部位
高炉煤气干法除尘减压降温后的主要腐蚀部位有:热风炉煤气管道及阀门;调压阀组后的管道及波纹管;TRT发电转子叶片及其后的管道与波纹管;净煤气管道及其波纹管。各部位的腐蚀状况如下列图片所示[1]。腐蚀以局部腐蚀为主,形式有管道内壁的点腐蚀、焊缝及法兰连接及阀门密封面处的缝隙腐蚀、316L和800系列不锈钢波纹管的晶间应力腐蚀、不锈钢氯脆的应力腐蚀开裂、TRT叶片积盐腐蚀等。
4、防止腐蚀措施
高炉煤气正常情况下一般含水在50g/Nm3左右,当炉顶温度过高时要喷水降温,此时煤气含水在200~500 g/Nm3左右。气体的露点随着压力升高而升高,通过计算可知,即使在高炉炉顶打水降温煤气的情况下,高压煤气温度在80~110℃下也不会有冷凝水,所以,高压煤气管网腐蚀不明显;通过TRT或减压阀组后的低压煤气正常温度在60℃左右,在高炉炉顶打水降温煤气的情况下,就容易析出冷凝水,酸性物质溶于水,从而造成低压煤气管网系统明显腐蚀。
表5计算了不考虑HCI含量时,不同压力与湿度下煤气的露点温度。可见,在实际工况煤气压力10 KPa、喷水降温后煤气含水200g/Nm3,煤气露点约60℃,所以煤气会有冷凝水析出。
表5 不同压力和湿度下煤气的露点温度
煤气压力(表压)KPa
含湿
g/Nm3
50
200
500
250
露点
℃
60.0
90.0
108.0
150
露点
℃
53.5
81.2
98.4
10
露点
℃
37.5
62.1
77.2
高炉煤气含水量和HCI含量增加,煤气露点温度升高。在煤气压力为10kPa、煤气含水约200g/Nm3、HCI含量约500mg/Nm3的工况下,煤气的露点为约66℃。实际生产中,通过TRT或减压阀组后的低压煤气正常温度在60℃左右,即使不喷水冷却,煤气也会有冷凝水析出,从而造成腐蚀。
原料如表2所示的国内某炼铁厂,布袋净化后煤气中氯浓度约300mg/Nm3,经过喷淋塔喷水55~60t/h降温后,煤气温度降至50℃左右,饱和水量约100 mg/Nm3,煤气中HCI的脱除率约为26.6%~29%,还有约70%的HCI残留在净煤气中,入管网煤气HCI的浓度约212~220 mg/Nm3,煤气露点约为52℃,可见,喷淋塔后的净煤气依然会析出冷凝水而造成腐蚀。这也说明了仅仅靠喷水脱除煤气中HCI是有限的,解决不了腐蚀问题。
盐酸可以与氢氧化钠酸碱中和:
HCl +NaOH → NaCl + H2O
于是在煤气中喷人浓碱,期望解决腐蚀问题。有的在TRT后的煤气管中喷入,有的在喷淋塔上层喷入,有的二者并用。使用效果因原燃料等条件不同而不同,但是,多数在喷入装置和煤气管网上都还存在问题。喷入装置上表现为喷碱管路与设备腐蚀严重、喷头堵塞、浊环水管路堵塞等。煤气管网上的各种腐蚀现象依然成隐患。为此,有的在净煤气管道上采用环氧玻璃鳞片保护法,费用按200元/m2计,2m直径1公里的煤气管道总费用约126万元,但也只管5年左右;有的波纹补偿器材质由316L不锈钢改为价格更贵的254SMo,或者双向不锈钢,或者铜材质;阀门密封面材质由D547Mo或D507MoNb合金改为EY22090MoW合金材质。
为解决TRT叶片积盐腐蚀,有的半个月一周前用水洗清理叶片上约10~15mm的结垢;有的加入TRT专用缓蚀阻垢药剂,药剂含有:环己胺、乙醇胺、吗啉盐、脲胺盐、炔氧甲基胺季铵盐、丙炔醇、HPMA、甲醇等,加药浓度为60~70g/(万m3高炉煤气),最大100g/(万m3煤气),控制目标是煤气冷凝水PH在5.0~6.5之间,取得了比较好的效果[3]。
5 结语
以上提高材质、水稀释、碱中和等措施,虽然取得了一定效果,但是还没有消除隐患。在尽量降低高炉原燃料中氯离子含量的同时,还需要在脱除氯离子的装置上进一步完善。如:提高水雾化效果和改善煤气流分布,以提高煤气与水雾的碰撞率;提高浊环水污泥沉积效果,降低管道和喷嘴堵塞;新增煤气冷凝水PH值自动检测和自动调节喷碱量及喷水量的装置,使冷凝水PH值稳定在6以上,尽量消除目前冷凝水PH值波动大的现象。
干法高炉煤气的腐蚀是电化学腐蚀,仅仅依靠物理方法来解决腐蚀问题是难于彻底的。从腐蚀机理可以看出,利用电位更低的金属镁、铝或锌等作为阳极,用电化学防腐的措施,是投资少、运营成本底、安全性更好的解决办法。
6 参考文献
[1] 张琰. 干法除尘高炉煤气的管道腐蚀机理与防护对策研究,东北大学硕士论文,2014:11-14.
[2] 徐萌,李增朴等. 迁钢2号高炉干法除尘系统氯腐蚀控制的研究[J].炼铁,2009.10,Vol.28(5):37-40.
[3] 张虎. 高炉煤气TRT缓蚀阻垢剂的研制与配方设计,江汉大学硕士论文,2015:66.
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