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首秦一高炉大渣比下重负荷低燃料比冶炼实践(五)

时间:2016-12-27 21:38来源:首秦金属材料有限公司 作者:王凯 李伟 纪鹏飞 点击:
  • 缩小风口面积,风量下降,ω正比于风量,ΔP降低。压差降低,有利于炉料下降,为进一步加重焦炭负荷创造条件。生产中,控制产量前,压差平均0.115MPa,焦炭负荷5.60;风量下降后,压差下降为0.103MPa ,焦炭负荷逐步加重至6.01(图8)。

     

    8  限产前后风量、压差变化

    通过一高炉限产前后,焦炭负荷加重程度对比,印证了无论是冶炼强度还是炉腹煤气量指数与高炉燃料消耗的“U”字型关系[6]。冶炼强度或炉腹煤气量指数超过临界值,会引起块状带体积的相对缩小,同时炉缸截面上煤气流速的提高,缩短了煤气与炉料接触时间,均不利于间接还原发展。在高炉顺稳前提下,寻找出合适的冶炼强度及炉腹煤气量指数,对于高炉降低燃料消耗具有重要意义。

    5 高炉强化与长寿兼顾

    20161月下旬开始,受烧结矿Mn升高影响,铁水 [Mn]长时间偏高,造成炉缸侧壁温度升高,二段西南方向温度点TE3077(热电偶插入深度330mm)、TE3085(热电偶插入深度230mm)上升明显,炉缸1~3段热流强度薄弱区域达109.4MJ/m2.h。一高炉于201621231配吃钛矿护炉,控制铁中[Ti]0.10~0.13%范围内,炉缸侧壁温度逐步回落(图9)。提高钛负荷后,渣铁流动性受到一定程度影响,炉缸透气、透液性有所降低。2月中旬,烧结矿碱度大幅上升,为稳定炉渣碱度,结矿比短时内由76.3%下降至67.7%,烧结矿品位持续下降,最低日均49.79%,喷吹煤粉灰分也由9.69%上升至10.99%。原燃料条件持续向差,原料结构大幅变化,造成煤气分布出现变化,中心开度不集中,压量关系趋紧,煤比大幅升高。为保持炉况顺稳,222,高炉退负荷适应。

     

    9  铁水[Mn][Ti]及炉缸侧壁温度点变化

    6 结语

    首秦一高炉201594日长时间检修送风后,在大渣比下实现了重负荷、低燃料比冶炼,限产后焦炭负荷得到进一步提高。

    1)出铁管理、原燃料管理是改善顺行的基础。特别是在大渣比情况下,其作用更加突出。

    2)结合炉型特点及原燃料条件,送风制度合理,热制度稳定,能够形成均匀活跃的炉缸,透气、透液性增强。

    3)在炉缸透气、透液性增强,煤气易于向中心渗透的基础上,通过装料制度优化,形成中心煤气窄而强、边缘温度稳定的煤气分布,能够有效降低燃料消耗。

    4)风口面积缩小后,风量的选择应以保持风口回旋区深度的稳定为原则,从而保持炉缸活跃度不下降和煤气分布的稳定。

    5)适宜的冶炼强度或炉腹煤气量指数下,可以实现燃料消耗最优,其临界值需进一步摸索。

    6)高炉强化以高炉长寿为基础,影响高炉长寿的因素势必会影响高炉强化水平。

    7  参考文献

    [1] 陈辉.高炉送风系统压力损失的理论解析[J].钢铁,2011(2):22

    [2] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002:313

    [3] 刘云彩.高炉布料规律[M].北京:冶金工业出版社,2012:157

    [4] 成兰伯.高炉炼铁工艺及计算[M].冶金工业出版社,1991:219

    [5] 王筱留.钢铁冶金学(炼铁部分)[M].北京:冶金工业出版社,2005

    [6] 项钟庸.用高炉炉腹煤气量指数来衡量高炉强化程度[J].炼铁,2007(2):2

     

    (责任编辑:zgltw)
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