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首秦一高炉大渣比下重负荷低燃料比冶炼实践(一)

时间:2016-12-27 20:57来源:首秦金属材料有限公司 作者:王凯 李伟 纪鹏飞 点击:
  •   首秦一高炉自201594日检修后开炉送风以来,结合检修前后送风系统及操作炉型变化,在巩固原燃料管理、出铁管理的基础上,通过上下部调剂的合理匹配,实现了大渣比下重负荷冶炼。201512月份为限制产量,风口面积缩小11.38%,通过合理选择送风参数,保持了煤气分布的稳定,同时进一步加重焦炭负荷至6.01,在平均渣比433.30kg/t的原料条件下,燃料比平均达到499.17kg/t

     

    关键词  送风制度  装料制度  大渣比  重负荷  低燃料比

     

    1 前言

    首秦一高炉有效容积1200m3,炉缸直径8.1mHu/D=2.685,共设18个风口,南北两铁口,炉体采用软水密闭循环冷却,并罐式无料钟布料,3座热风炉为卡鲁金式,煤气回收采用旋风及干法除尘工艺,于200406月投产,至今未大修。

    20158794,一高炉空料线降料面后停风检修,重点进行了热风环管清理积砖、炉身喷涂造衬等工作。开炉后,根据送风系统条件变化,巩固筛分管理、出铁管理,抓住原燃料条件相对稳定的有力时机,逐步向上平衡风量,保持了较大的风速、动能,炉缸工作均匀活跃,透气、透液性增强。上部积极扩大矿批、加重负荷,调整装料制度,至201512月,焦炭负荷加重至5.601512月份,应公司限产要求,一高炉缩小风口面积,降低冶炼强度。为维持合适的风口回旋区长度,风速、动能进一步提高,调整后煤气保持合理分布,炉况顺稳,在平均渣比433.30kg/t的原料条件下焦炭负荷加重至6.01,并保持了42d(图1),期间燃料比平均499.17kg/t。(注:①焦炭负荷:矿批/焦批计算干基;②焦炭配用比例:湿焦20%+干熄焦80%;③平均焦批计算水分3.05%,中子测水2.91%

     

    1  1号高炉检修后焦炭负荷、焦比及渣比变化

    2 检修后外围条件变化

    2.1 风口前风速与实际风速差值缩小

    检修前,偶发热风管道砌砖局部脱落后进入送风管路,造成个别风口卡砖堵塞现象。8月份检修时间较长,热风管道开人孔检查清理,清理后进行了喷涂(图2)。因高炉风压表安装在热风管道末端,其与风口前风压存在阻力损失。以风压表取值计算的风速与风口前实际风速存在偏差,且阻力损失越大,偏差越大。[1]考虑到阻力损失,实际风速计算有以下变换:

     

     

    V实际风速,m/sQ风量,m3/minS送风面积,m2T热风温度,P风压表值,kPaΔp热风管道末端至风口段阻力损失,kPa

    热风管道清理后,热风取压点至风口段阻力损失Δp降低,相同风量、风压(表值)下,V降低,为维持与检修前相当的风速、动能,需适当增大风量。

    (责任编辑:zgltw)
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