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首秦一高炉大渣比下重负荷低燃料比冶炼实践(二)

时间:2016-12-27 21:02来源:首秦金属材料有限公司 作者:王凯 李伟 纪鹏飞 点击:
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    2  热风管道清理前后对比

    2.2 干熄焦比例稳定,入炉焦炭质量改善

    检修前,焦炭品种变化频繁,生产中在品种变换期间经常性伴随返焦量剧增,粒度变差造成煤气分布变化。1510月中旬后,焦炭品种相对稳定,尤其是干熄焦保持了较高比例(图3)。干熄焦CSRCRI指标较其他焦种好,对于改善下部透气、透液性有利(表1)。

    1  主要焦炭指标%

    品种

    CSR

    CRI

    灰分

    挥发分

    M40

    M10

    全水

    干熄焦

    65.30

    24.18

    13.07

    0.98

    0.74

    84.96

    6.12

    0.36

    顶装

    63.53

    27.58

    12.99

    1.18

    0.72

    83.98

    6.30

    10.67

    捣固

    62.96

    28.48

    12.88

    1.10

    0.67

    87.77

    5.41

    7.79

     

    3  检修前后干熄焦入炉比例

    3  限产前强化冶炼措施

    3.1 巩固原燃料管理

    受客观条件限制,首秦一高炉焦炭品种、质量多变,烧结机能力不足导致烧结矿碱度调整频繁,产量变动大,另外部分外购球团矿的抗压强度不足2000N/个。为减小原燃料质量波动带来的不利影响,一高炉在日常生产中巩固原燃料管理,包括以下方面:(1)建立入仓料数据台账,及时更新仓位变化。若入仓料物化指标出现异常变化则进行重点跟踪;(2)明确筛分标准,建立筛分曲线,定期清理筛网,保持筛面清洁,降低<5mm粉末入炉量;(3)针对不同季节生产特点,预案准备充分,减少雨季生矿粘罐粘仓、冬季冻仓冻筛,保持入炉原料结构相对稳定;(4)注意返焦量变化。对短时间内引起返焦量剧增的料仓,进行搭配使用,保证入炉焦炭粒度组成的基本稳定;(5)在烧结矿低仓位时期,集中使用少部分料仓,保持较高仓位入仓,降低高落差引起的跌落碎化。

    3.2 巩固出铁管理

    一高炉综合入炉品位长期偏低,渣比很高(图4)。大渣比造成滴落带中渣焦比升高,焦炭空隙内炉渣滞留量增大,若排放不及时,极易造成高炉憋风。及时排净渣铁有利于保持均匀的下料速度,从而形成稳定的煤气分布。一高炉巩固出铁管理包括:(1)根据铁口深度、炮泥强度确定打泥量,保持铁口深度2.5m~2.6m左右;(2)根据炮泥马夏值变化灵活掌握炮泥预热时间,提高打泥压力;(3)加强炉前操作管理,杜绝堵口跑泥,提高一次钻口成功率,减少铁口烧氧对孔道造成破坏;(4)加强鱼雷罐的联系配用,进一步缩短出铁间隔。

    (责任编辑:zgltw)
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