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低硅高碱、无计划休风后的炉况恢复及分析(二)

时间:2016-12-06 18:21来源:潍坊特钢集团有限公司炼铁厂 作者:王心乾 武伟明 点击:
  • 313炉温、铁温、碱度情况见表3

     

    3    313日炉温、铁温、碱度情况

    日期

    炉次

    开口时间

    堵口时间

    Si%

    S%

    R2

    铁温,℃

    313夜班

    10501

    20:20

    21:31

    0.55

    0.009

    1.33

    1526

    10502

    22:00

    22:36

    0.58

    0.007

    1.40

    1500

    10503

    23:03

    0:20

    0.41

    0.010

    1.28

    1527

    10504

    0:46

    1:42

    0.43

    0.009

    1.29

    1501

    10505

    2:05

    3:11

    0.40

    0.011

    1.28

    1521

    10506

    3:43

    4:50

    0.42

    0.012

    1.27

    1508

    10507

    5:16

    5:48

    0.45

    0.010

    1.29

    1518

    10508

    6:21

    7:42

    0.35

    0.017

    1.27

    1503

    313白班

    10509

    8:22

    9:00

    0.22

    0.024

    1.25

    1490

    10510

    9:48

    10:50

    0.26

    0.010

    1.26

    1482

    10511

    11:21

    12:18

    0.10

    0.030

    1.24

    1471

    10512

    12:43

    13:36

    0.11

    0.036

    1.25

    1466

    10513

    14:11

    15:20

    0.13

    0.035

    1.26

    1475

    10514

    15:53

    16:50

    0.17

    0.030

    1.24

    1460

    10515

    17:23

    18:18

    0.18

    0.028

    1.25

    1469

    10516

    18:48

    19:48

    0.16

    0.029

    1.23

    1461

    314夜班

    10517

    20:20

    21:31

    0.16

    0.018

    1.28

    1471

    10518

    21:50

    23:08

    0.26

    0.018

    1.26

    1477

    10519

    23:27

    0:20

    0.10

    0.030

    1.25

    1471

    10520

    0:40

    1:36

    0.16

    0.024

    1.23

    1470

        3月13白班,夜班的重负荷料下达后,炉温呈下行趋势,铁水含Si量逐炉次降低,最低至0.10%,渣碱度上限,此时铁水温度已出现严重不足。当班工长只采取了增加喷吹煤量的措施来提高炉温,并未对焦炭负荷进行调整。后期生铁含Si有所升高,但铁温未见好转,直至休风前炉温一直控制偏低水平,铁温不足,炉缸持续亏热。

    3.2 突发设备事故

        3月140:15炉顶上料系统发生故障无法上料,炉顶打水控制顶温,减风出净渣铁后于1:36休风。经确认下密液压缸连杆断裂,拆卸焊补后,直至14日下午14:36复风,处理设备事故共历时13h

    4 炉况恢复采取的措施

    4.1分析最近炉况主要表现

    1)东西铁场炉温有偏差,东场铁温高,西场铁温低,炉温波动区间变大。(2)铁前料慢现象频繁出现,炉缸中心温度由164℃降至156℃。

    3)风口状态差,明亮但不均匀,有掉生料、挂渣现象。

    4)灰铁比升高,造成布袋压差升高,灰铁比由原来7kg/t上升到10kg/t,布袋压差也由原来正常1.53.0kPa,升高到46 kPa。(因使用直径300mm×长10m的内滤式滤袋,由于压差较高,反吹次数由1/h改为至2/h,造成滤袋损坏变多。)

    5)休风后目测料面在7.5m左右,料面煤气火分布不均匀,东铁口上方没有煤气火,西铁口上方煤气火较盛,东西料面偏差约0.5m

    通过观察料面结合最近炉况表现,影响炉况的主要原因是炉缸圆周工作不均匀,活跃性变差,气流不稳定,局部有小管道。

    4.2制定方案

        考虑到本次休风处理设备事故用时较长,且休风前高炉炉缸存在亏热、高碱现象,结合近期炉况表现情况,制定本次炉况恢复方案:

    1)复风时集中加30t净焦,正常料干焦比380Kg/t,尽快恢复炉缸热量。

    2)净焦后集中加酸料,尽快降低炉渣碱度。炉温Si含量按0.7%1.0%控制,炉渣碱度控制在1.05左右,尽快提高炉缸热量,恢复炉缸工作状态。

    3)复风后焦比380kg/t,调剂煤量控制炉温Si0.40%0.60%,渣碱度R2:1.161.20,铁温1490℃以上,保持2024h,提高炉缸热量储备。

    4)调整风口布局,扩大风口面积,由原来的0.238㎡扩到0.2457㎡,风速由200m/s降到195m/s。通过重新布局风口,降低风速,实现初始煤气流的合理分布,恢复合理的操作炉型。

    5)赶料线的过程中,矿批由正常时的36t/批缩到25t/批,并调整料制,采取单环小角度布料,兼顾边缘和中心两股气流。

    6)净焦过后,视风量和料速情况进料制,提高煤气利用率。

    7)加强炉前管理,缩短出铁间隔,及时排净渣铁,保证轻负荷料、酸性料快速下达。

    (责任编辑:zgltw)
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