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低硅高碱、无计划休风后的炉况恢复及分析(一)

时间:2016-12-06 18:19来源:潍坊特钢集团有限公司炼铁厂 作者:王心乾 武伟明 点击:
  • 摘要 潍钢1#高炉渣碱度高,高炉炉温持续偏低,炉缸亏热,又因上料故障,造成无计划休风。在恢复炉况的过程中急于降低焦比,对炉况判断出现失误,造成炉况出现反复。

    关键词 低硅  高碱  炉缸亏热  深料线

     

    1前言

    潍钢1#高炉原炉容1080m³20131130停炉大修,大修后炉容扩为1250m³18个风口改为20个风口,57段冷却壁由铸铁改为铜冷却壁,单铁口改为双铁口,煤气回收采用大滤袋加压反吹系统。自201435开炉以来,炉况稳定顺行情况良好,各项经济指标完成较好。

    2         高炉部分经济指标(20155-20163月)

    高炉部分经济指标见表1

                 1  高炉部分经济指标(20155-20163月)

    时间

    产量

    t/d

    焦比

    kg/t

    煤比

    kg/t

    燃料比

    kg/t

    Si

    %

    20155

    3486

    347

    161

    508

    0.29

    20156

    3326

    352

    156

    508

    0.31

    20157

    2971

    364

    146

    510

    0.34

    20158

    3481

    352

    156

    508

    0.28

    20159

    3581

    346

    157

    503

    0.29

    201510

    3629

    345

    162

    507

    0.26

    201511

    3617

    350

    155

    505

    0.28

    201512

    3593

    346

    159

    505

    0.27

    20161

    3470

    359

    149

    508

    0.29

    20162

    3689

    362

    151

    513

    0.27

    2016313日前

    3731

    356

    157

    513

    0.27

    3  事故过程

    312高炉炉况正常时,当日铁水平均情况见表2

    2  312日铁水平均情况

    日期

    Si%

    S%

    R2

    铁温,℃

    312

    0.28

    0.026

    1.22

    1491

    313夜班接班后风量出现萎缩现象,料速减慢,炉温呈上行趋势(见表3),事后分析造成炉温上行的主要原因是炉渣碱度升高,渣碱度由正常的1.21.251.351.40,造成了风量萎缩,料速减慢。当班工长调剂炉况时侧重于对炉温上行趋势进行重负荷调剂处理,燃料比由513kg/t减至505kg/t,对渣碱度调整力度较小。

    3.1  3月13铁温不足,炉缸持续亏热

    (责任编辑:zgltw)
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