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汉钢1080m3高炉低硅冶炼实践(一)

时间:2016-06-12 19:14来源:陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 作者:王志军 拜金明 王纪民 点击:
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    摘要  汉钢1080 m3高炉通过实施精料方针,优化操作,强化管理,实施低低硅冶炼,取得了各项经济技术指标稳步提升的冶炼效果,实现了高效、优质、低耗的目标。

    关键词  高炉  低硅  操作  管理

    1 前言

    汉钢1080 m3高炉于20111223日建成投产以来,通过改善原燃料质量、炉料结构和管理,高炉操作采取了大矿批、大矿焦角差、高顶压、高风温、富氧喷煤、调整风口布局、适当降低铁水温度等一系列强化冶炼的技术措施,同时加强了高炉操作管理,强化了高炉生产过程控制,铁水硅逐步降低至0.34%,相应的高炉经济技术指标随之得到改善,特别是燃料比降至515.06kg/t,见表1

    1  主要经济技术指标情况

    时间

    高炉利用系数,t/m3d

    综合冶炼强度,t/m3d

    燃料比kg/t

    风温℃

    [si]

    %

    δ[Si] %

    生铁合格率 ,%

    CO利用率,%

    2012

    2.61

    1.41

    570.69

    1103

    0.62

    0.19

    97.75

    41.58

    2013

    2.94

    1.51

    548.83

    1197

    0.49

    0.15

    98.94

    42.73

    2014

    2.98

    1.56

    555.02

    1151

    0.41

    0.12

    99.44

    41.96

    2015

    3.17

    1.61

    539.80

    1199

    0.39

    0.10

    99.78

    43.81

    2015.4

    3.50

    1.69

    515.06

    1207

    0.34

    0.11

    99.49

    46.07

    2015.11

    3.02

    1.51

    529.59

    1175

    0.35

    0.07

    100.00

    45.19

    说明:1  201511月份高炉利用系数3.07t/m3d,是由于根据公司以销定产经营策略做了调整;2  11月份风温受热风炉拱顶工况影响有所降低;3  2015年指标累计到11月份。

    2 低硅冶炼的措施

    2.1坚持精料方针,为降硅奠定物质基础

    2.1.1改进炉料结构和提高入炉原燃料质量

    汉钢的炉料结构优化主要就是提高了烧结矿的入炉率, 201511月份最高达到了84.35%。原料质量主要是提高了烧结矿品位和R稳定率。由于烧结矿品位提高,入炉综合品位由201256.40%逐步提高到2015(截止11月份)57.56%。燃料焦炭长期使用的是二级焦炭,成分稳定,热态强度有所提高,煤粉由100%无烟煤过渡到无烟煤与烟煤混合喷吹,烟煤比例最高达到75%。质量指标见表2

    2   原燃料质量指标,%

    时间

    TFe

    R稳定率

    入炉率

    CRI

    CSR

    2012

    54.11

    65.56

    69.09

    34.51

    53.78

    2015

    56.12

    90.38

    76.07

    30.32

    57.07

    2.1.2做好原燃料入炉前的准备工作,做到“精料入炉”

    (1)堆新吃旧。进厂原燃料先存放于料场,达到一定储量后再混匀使用,促使成分稳定,并延长稳定周期,减少高炉变料次数。

    (2)使用班产烧结矿及球团矿,尽量避免班产矿落地造成自然粉化和二次粉化。

    (3)强化筛分工作,减少粉末入炉。将梳齿筛改为棒条筛,改善筛分效果,在焦丁振筛落料口处安装导料板以分流,提高振筛筛面利用率;强化清筛工作,采用空振清筛和人工定期(2h一次)清筛相结合,保证筛分效果。

    (4)严格控制振料速度。振筛不间断工作状态下,振料速度以能够满足上料速度的最小速度控制。运用公式:批重×料速(批/h)÷3600÷工作振筛个数 ,计算确定振料速度(kg/s)。

     (5)杜绝空仓或低料位仓打料,料位到达料仓容积的70%打料,降低炉料落差,避免生产组织造成粉末。

    2.2优化高炉操作

    2.2.1以下部调剂为基础,上下部调剂相结合

    以下部调剂为基础,上下部调剂相结合,获得“上稳下活”、中心开放的冶炼效果,为降硅创造基础性条件。

    首先是下部调剂。调整风口参数,将风口长度、直径、斜度由480mm130mm120mm)、斜5°调整为现在的530mm120mm115mm)、斜7°,风口面积0.2380m2缩至0.2262m2,风速由189m/s提高到200m/s ;优化风口布局,当送风总风量不变时,缩小风口面积,不论缩小一个或多个风口,都有利于抑制这些风口附近的边缘气流,同时使其它风口的边缘和中心气流都有所增加 [1]­;将气流过分发展方向的风口由Φ120缩为Φ115,促进煤气流初始和圆周分布合理化。

    其次是上部调剂。选择合适矿批,主要依据炉喉焦炭层的厚度≮400mm、矿风比1.01.3%(矿石批重t:风量m3/min)及料速68/h[2]来综合确定矿批,矿批逐步扩大到38.5t;料线由1.5m提高到1.3m;不断扩大矿焦平均角差,保证中心气流并兼顾边缘气流,布料矩阵演变过程:

     

    (责任编辑:zgltw)
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