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汉钢1080m3高炉低硅冶炼实践(二)

时间:2016-06-12 19:26来源:陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 作者:王志军 拜金明 王纪民 点击:
  • 通过以上措施,中心气流适当发展,煤气流分布趋于合理、稳定,如十字测温图1,煤气利用率由41.58%提高到46.07%,炉温稳定性大幅度提,[si]和δ[Si]均由0.38%0.09%分别降至0.34%0.06%

    2.2.2优化和匹配冶炼参数

    1)提高炉顶压力和炉渣碱度。从硅还原热力学角度考虑,顶压由180kPa提高到200kPa,抑制了SiO2的挥发,增大了硅的还原难度;二元碱度由1.05-1.10提高到1.10-1.15,三元碱度由1.30提高到1.4,同时根据炉渣中Al2O3含量,控制MgO/ Al2O3比值在0.50-0.60,既降低了SiO2活度,抑制了硅的还原,改善了炉渣流动性,也提高了炉缸的热储备能力。

    2控制合适的风口前理论燃烧温度。稳定风温在1200℃,用富氧量和喷煤量(一般稳定富氧调喷煤)将风口前理论燃烧温度控制在2250-2280℃,减少SiO气体生成。风温、富氧和喷煤对降硅还有积极促进作用。

    高风温可降低燃料比,减少燃料燃烧SiO2带入量。

    富氧可让高炉高温区间下移,增大间接还原区间,蓄积了炉缸热量。

    喷煤以煤代焦,可大大减少焦炭灰分中SiO2参加反应的时间和数量,达到抑制硅还原的效果。

    3)适当降低铁水温度水平。硅的还原反应是强吸热反应,降低炉温水平为降硅创造有利条件。焦炭温度对铁水含硅影响较大,铁水温度直接影响风口前焦炭温度,因此必须控制好铁水温度。在保证生铁质量和渣铁流动性的前提下,逐步降低铁水温度从1480℃降低至1460℃,抑制硅的还原。

    2.2.3降低硅偏差δ[Si]

    充分利用OA系统信息平台,实时监测原燃料变化,动态处置变化信息,及时调剂,避免因原燃料信息滞后造成的[Si]波动,在高炉操作上遵循早动和少动的原则。

    1)正常情况注重炉温趋势判断和调剂。以风量为第一控制参数,实施定风量操作,风量变化时结合半小时料速、风口工况、出铁过程炉温变化、渣铁排放情况等综合分析判断炉温发展趋势,再斟酌变化量确定调剂量。风温固定在最高使用水平1200℃,一般不作为调剂参数,冶炼参数调剂顺序为喷煤量、富氧量和鼓风量。

    (2)异常炉温采用过量调剂手段,克服热惯性,尽快纠偏。炉温【Si】>0.5%时,分析原因为料慢所致,果断按每批料喷煤量计算减煤量;风口前理论燃烧温度过高时,按T理≤2280℃计算风温减量减风温,待料速呈恢复加快趋势开始按正常综合负荷恢复煤量及风温;炉温【Si】<0.2%时,果断减风,分析原因是原燃料质量所致,降低综合负荷, 喷煤量达到规定上限时酌情减轻焦炭负荷。

    (3)特殊情况的处理。遇到低炉温,但炉况表现为料慢、炉顶温度高及风量萎缩,只要确定冷却设备不漏水,果断减煤加氧提料速。实际上这是炉温上行的表现,只是炉温上行的结果由于热惯性还没表现出来而已。

    2.3强化高炉操作管理

    建立动态监测台账和原始数据库,为炉况分析和调剂提供依据;推行炉况点检制度,对关键冶炼参数点检分析;[Si][S]及料速实施目标和警戒线管理,正常操作时按目标进行,接近警戒线时果断采取纠偏措施,同时对其超标按制度严格考核;高度重视炉缸工作状态,在高炉计划休风检修时,在休风料和复风料中配加适量锰矿,调整铁水中[Mn]在0.6-0.8%,以减轻休风对炉缸工况的影响;实施高炉操作预案管理,推行标准动作;强化炉前出铁管理,及时排净渣铁。

    3  效果分析及下一步高炉操作思路

    经过降硅措施的逐步实施,取得了显著的效果,如图2所示,但与国内同炉容领先指标0.30%相比还有潜力。

    为了实现十字测温中心温度在500600℃、第234点即中间地区温度在4070℃、边缘温度稍高于第二点在80120[3]的更为合理的气流分布,既促进炉况稳定顺行又促使煤气利用率再提高,进一步夯实降硅稳硅基础,而采取如下的下一步高炉操作思路。

    1)进一步优化风口布局,稳定边缘气流,使高炉周向分布均匀,煤气流初始分布更趋于合理,继续缩小风口面积,提高风速至210m/s以上,进一步开放中心和活跃炉缸。

    2)调整布料矩阵,与下部调剂相对应和匹配。控制中心布焦量即无矿区布焦量在1025%,使中心高温区域变窄,保持上部良好的中心通路,使气流径向分布更合理。

    4  结语

    1)实施低硅冶炼是降低燃料比改善各项经济技术指标的重要路径之一。

    2)坚持精料方针、提高煤气利用率、调整风口面积和布局、冶炼参数最佳匹配、提高风温使用水平、降低硅偏差及炉况稳定顺行是降硅的关键。

    3)高炉操作实施预知预判预调和过量纠偏措施,推行参数目标、警戒线、预案和数据库管理,实施炉况点检制度,实现方法、管理和目标的辩证统一,是降硅稳硅的有力保证。

    5  参考文献

    [1] 吴狄峰,程树森等,关于高炉风口面积调节方法的探讨。

    [2] 刘琦,我国中型高炉生产技术中存在的问题及对策,炼铁,2008.6.39-40

    [3] 刘云彩,高炉操作的几个问题,2011年全国炼铁低碳技术研讨会论文集。 

     

    1  十字测温a  西南—东北

     

    1 十字测温b  西北—东南

     

    说明:2015[si]0.39%111月分平均值

    2    硅、硅偏差变化

     

    (责任编辑:zgltw)
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