中国炼铁网欢迎您!

中国炼铁网

当前位置: 主页 > 技术文摘库 >

酒钢7号高炉铁口维护实践

时间:2015-09-06 22:54来源:酒钢宏兴股份有限公司炼铁厂 作者:刘义贤 点击:
  • 摘要 酒钢7号高炉自投产后,相继出现了铁口喷溅、漏煤气、出铁时间短、高炉有时伴随憋风等问题,影响了高炉正常生产。通过加强对铁口泥套制作和维护,杜绝了铁口跑泥现象;减少了出铁次数;改善炮泥质量和使用性能,提高开口性及耐侵蚀性能等措施,炉前作业趋于稳定。

    关键词   高炉  铁口维护  温度

     

    酒钢7号高炉容积2650m3,20113月投产。炉前设南北西三个出铁场,南北各设一套嘉恒法水渣处理系统。高炉投产后,为保证炉前工作满足高炉生产的需要,重点做了以下工作:加强铁口区域维护,稳定炮泥质量,满足高炉强化冶炼的需要,规范设备操作和作业标准,加强炉前技术创新,炉前作业迈上了新台阶。

    1  铁口区域维护

    1.1铁口区域冷却壁温度监控

    出尽渣铁是炉前工作的主要任务,而炉前工作的关键是铁口的维护。正常作业时铁口区域的热负荷最大,铁口不仅承受着高温渣铁的冲刷,同时受到高温煤气及化学侵蚀,因此,铁口区域是高炉本体较薄弱的部位。为了保证铁口工作稳定,不仅要求铁口区域的耐火材料具备良好的导热性能,也要求铁口区域具有良好的冷却能力,避免因为局部温度过高而破坏炉衬。酒钢7号高炉3个铁口各镶嵌两块铜冷,采用密闭软水循环方式进行冷却。通过对铁口区域冷却壁温度的在线检测,能够及时观察到铁口区域的温度变化,以此来判断铁口区域侵蚀是否正常。

    1.2加强铁口严密性监控

    高炉是一个密闭容器,任何区域泄漏都会影响生产。铁口区域是煤气泄漏的常见区域。铁口区域煤气泄漏会危及作业人员人身安全、铁口喷溅、或污染环境。7号高炉开炉初期,铁口区域也存在泄漏煤气。一方面采取铁口灌浆处理,堵塞铁口区域缝隙。另一方面,通过铁口修复炮泥,对铁口孔道缝隙进行密实。通过处理,现铁口气密性良好,解决了铁口漏煤气问题。

    1.3把好铁口泥套质量关

    铁口泥套是铁口与泥炮接触的端面,要求泥套保持完整度,堵口时炮头与泥套要严密吻合。在实际的出铁作业中,若泥套质量不好或者不完整会造成铁口跑泥,甚至造成高炉减风堵口、休风堵口,从而影响铁口正常工作和高炉的正常生产。

    7号高炉自投产以来,在原有铁口泥套浇注制作基础上,针对7号高炉高压操作的特点,对铁口泥套制作和维护进行一系列技术革新。泥套料要均匀,无大块,手捏后成型,无水迹;在压制、烘烤进行一系列改革,基本消除了因泥套破损而引起的减风堵口事故,延长了泥套的使用寿命,大大减轻了劳动强度。由表1可看出泥套的使用寿命。

                1   铁口泥套使用寿命

    铁口

    铁口合格率

    %

    减风堵口次数

       

    平均使用寿命

    d

     

    南场

    95

    216

    西场

    96

    305

    北场

    94

    设备因素造成减风堵口

    210

    1.4 维护好泥套

    为了延长铁口泥套使用寿命,日常的出铁操作非常重要。出铁前要及时清理干净铁口区域的渣铁混合物,遇有假泥套时应及时修理,保持泥套平整度和整洁。开口时要保证铁口眼在铁口中心线上。钻铁口时,防止钻歪、钻坏泥套,不得使用歪钻杆。根据出铁过程中铁口的工作状况,选择合适的炮泥及钻头直径,防止在出铁过程中由于炮泥质量差,钻头直径使用不当造成铁口跑大流,铁口浅,堵口跑泥等事故发生。

    1.5打泥量控制

          高炉正常生产时,打泥量与出铁量、出铁间隔、冶炼强度等密切相关。适宜的打泥量标准应当是“铁口深度正常,开口时铁口通道润而不湿、实而不硬”。根据铁口深度及时调整打泥量,铁口过深时不允许一次性大幅度减少打泥量,每次减泥量(时间)不>2s,最低打泥量12s,要不断减少防止铁口深度大幅度波动对高炉长寿及作业造成影响。我们规定了上、下限的标准:铁量大时取上限,反之取下限;铁口较深、潮泥量较大时取下限,反之取上限;渣铁未出净时取上限,反之取下限等等。

    2   正常情况下铁口打泥量

    铁口深度

    铁口深度3000mm以下

    铁口深度在3000mm-3300mm以内

    铁口深度在3500mm以上

    打泥时间指示值,s

    18

    15-17

    12-14

    2  采取两用一备出铁方法

    2.1两用一备的出发点

    7号高炉三个出铁场出铁,采取循环出铁方式,对铁口维护造成了弊端,出铁次数多,作业人员劳动强度大,直耗消耗大,耐辅材消耗高,主沟通铁量小,耐材单耗大。

    2.2铁口深度变化对比及成本控制

    通过两用一备出铁实施,炮泥成本吨铁下降0.61/t,按照全年产量182t计算,全年节约成本111.02万元。最主要的是铁口深度稳定对高炉长寿、炉缸维护具有重大意义。

    3 铁口深度对比

    项目

    打泥量

    (时间)

    s

     

    铁口深度

      m

    铁口合格率

    %

    泥耗

    kg/t

    三铁口

    16.25

    3.28

    72.60

    0.85

    双铁口

    13.36

    3.36

    95

    0.7

    差异

    -2.89

    +0.08

    +22.90

    -0.15

    2.3主沟通铁量对比

    三个铁口轮流出铁时,由于出铁间隔时间长,耐火材料时常处于升温与降温状态,浇注料由于不能保证恒温,破坏了它的强度和平衡性,通铁量就会减少。改为“两用一备”后,两场出铁时间缩短,主沟基本保持在一个相对恒温状态,浇注料受影响变小,性能发挥好,通铁量增加,并且主沟套浇次数减少。

    7号高炉2013年主沟套浇后一次性通铁量平均为6.2t,现改为“两用一备”后基本稳定在7.2t以上,通铁量增加了1t,增加率为16.1%12月北场主沟通铁量达到历史最好为8.1t,通铁量增加1.9t,增加率为23.5%

    3        选用合适炮泥

    合适的铁口深度为铁口框架保护板到炉缸原内衬前沿距离的1.2-1.5倍。酒钢7号高炉铁口深度控制在3.2-3.5m。炮泥质量的好坏直接关系到铁口的工作状况。因此在选用炮泥时要兼顾炮泥的抗拉强度、开口性能。使得炮泥既要与炉前现有设备能力相匹配,又要与高炉冶炼水平相适宜,即要保证足够的铁口深度、良好的开口性能、不喷溅,满足及时出尽渣铁的要求,避免高炉憋风。7号高炉先后使用了东北大学合资生产的焦油炮泥、丰泽炮泥、隆越炮泥、蓝天炮泥。

    201310月开始在南场使用隆越炮泥,北场使用丰泽炮泥。针对酒钢渣铁含硫高,渣铁流动性好、渣量大、侵蚀能力强的特点,厂家对炮泥配方进行调整,提高了炮泥的烧结强度和抗渣性。目前炮泥对铁口维护及降本增效起到良好作用。根据季节不同调整炮泥的可塑性,打泥压力冬季一般控制在11-15MPa,夏季控制在13-17MPa。选用合适炮泥大大提高一次开口率,一次开口率达到95%以上,正常开口时间控制在10min之内。动用氧气次数减少,一天烧氧作业次数在5-8次。

    4 结论

    (1)高炉炉前操作的主要任务是按时出尽渣铁,是高炉生产中的关键因素,良好的铁口维护是保证高炉安全顺行稳定长寿的关键之一。

    (2)铁口区域的维护是人与设备及工艺的结合,先进的铁口操作应对高炉影响降至最小化,而合理有效地使用新设备新工艺,合理选用炮泥以促进铁口进步,是高炉稳定高产、长寿的保障。

    (责任编辑:zgltw)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器