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武安裕华5#高炉长期稳定顺行的实践

时间:2015-09-06 23:45来源:武安裕华钢铁公司 作者:韩飞 李金强 李红兵 点击:
  • 摘要 本文总结了裕华5#高炉投产10个月吃低品位落地料,没有悬料、没有烧坏一个风口,保持炉况长期稳定顺行的经验。

    关键词 高炉  稳定顺行

     

    1         前言

    武安裕华5#高炉设计炉容1150m³,无料钟炉顶,皮带上料,两个铁口,20个风口,风机采用汽拖,冷却系统采用软水密闭循环系统,配置3 座旋切顶燃式热风炉。于2014118送风投产。由于大烧结未能和高炉同步投产,1月至97全部吃小烧结生产的汽运过来的落地料,强度差,粉末多,由于采取了合适的操作制度,投产9个月以来虽然出现过几次风机和TRT故障,但没有发生过悬料和炉况事故,没有烧坏一个风口,并且789月连续三个月没有休风,一直保持了炉况的稳定顺行。生产指标见表1

    1  开炉10个月的生产指标

    月份

    产量

    t

    入炉品位

    %

    煤比

    kg/t

    燃料比

    kg/t

    风温

    1

    31935.357

    53.63

    126.35

    580.84

    1097

    2

    80549.684

    52.89

    166.26

    542.7

    1192

    3

    87898.371

    53.86

    168.65

    527.77

    1206

    4

    80874.547

    52.76

    166.66

    530.86

    1203

    5

    85852.605

    53.04

    176.3

    540.85

    1203

    6

    82470.35

    52.77

    164.36

    541.95

    1205

    7

    92169.624

    52.74

    173.67

    540.85

    1221

    8

    91938.30

    52.92

    164.34

    532.22

    1216

    9

    92115.64

    54.36

    160.97

    514.46

    1215

    10

    104728.5

       55.66

      158.46

      514.06

       1210

    2         保持高炉长期稳定顺行的措施

    树立长期稳定顺行的指导思想,根据炉况进程和原燃料条件,实事求是,既不急于求成,盲目蛮干;也不畏首畏尾,不思进取,确定了正确的操作思路和方针。

    2..1 选择合适的基本操作制度 

    2.1.1确定合理的操作制度的依据

    1)燃料的理化性能。

    2)炉容大小、上料的设备能力和炉顶装料设备的性能。

    3)高炉内型状况。

    4)高炉冷却结构形式、冷却方式和冷却设备的状况。

    5)风机能力及富氧率。

    6)喷吹物的品种和数量。

    7)冶炼生铁的品种。

    8)大气湿度和温度。

    9)生产经营计划的要求。

    2.1.2确定合适的操作制度

    1)热制度:炉温控制:si 0.2—0.3% 物理热1460-1490生铁含硫0.025-0.040%

    2) 造渣制度:R2=1.12-1.22R4=0.97-1.02

    3)送风制度:标准风速控制190-200m/s,坚持风量和透气性相适应,高风温,大煤量,适量富氧;随着原料条件变化逐步扩大风口面积。风口面积变化:开炉时为0.194m²415检修时扩大为0.199㎡,大烧结开机后再次 扩风口为0.204㎡。

    4)装料制度: 坚持稳定边缘、开放中心,保持两股煤气流,中心气流强于边缘。以下部调剂为基础,上下部调剂相结合。布料前期为四环,经过一段时间摸索矿焦变为5环,现在布料为:O362 343 322 292 272、、 C352 333 312 282 262

    高炉矿批变化:前期根据料速和透气性,料批控制在30t以内,10月初扩风口富氧增加后矿批逐步扩为30t32t

    2.2    高压操作

    高压操作的作用:(1)提高煤气利用率,降低焦比;(2) 提高高炉透气性,增加产量;(3)提高 TRT 发电能力;(4)利于低硅冶炼,降低燃料消耗。

    5#高炉热风压力370kPa,顶压使用225kPa,这在全国来说也是少见的,也利于高炉TRT发电 。 TRT发电量如表2

    2    TRT发电量,kWh/t

    月份

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

     

    电量/

    41.9

    40.4

    37.9

    38.0

    36.9

    40.4

    40.1

    38.2

     

     

    2.3  强化原燃料管理

    1)强化焦炭的管理 焦炭分三级,固定比例:主焦50%+辅焦30%+20%杂焦,这个比例基本保持不变,有时候厂家调整但主辅焦比例不做调整。

     2)加强槽下筛分管理。   槽下全部使用棒条筛,烧结小粒度比例大,控制下料速度是关键,确保净料入炉,入炉粉末不超过3%(见表3)。

    3   烧结矿入炉粒度组成及吨铁返矿量

    月份

    <5mm%

    5-10mm%

    10mm%

    吨铁返矿量,kg/t

    2

    3

    34

    63

    369.24

    3

    2.3

    35.7

    62

    310.79

    4

    2

    35

    63

    346.46

    5

    2

    36

    62

    354.42

    6

    2

    35

    63

    370.37

    7

    2

    36

    62

    397.62

    8

    2

    37

    61

    408.71

    9

    2

    37

    61

    365.88

    10

    2

    28

    70

    273.41

     

    2.4 完善炉前管理  

    保证正常生产秩序,铁次18/d;产量提高后,受火车运输制约高炉只能配两个罐位,铁次可以增加到19/d。铁口深度控制2.6—2.8m,杜绝潮泥出铁。主沟撇渣器使用超过90d。单主沟通铁量最低达到12.8t。第一次修沟最大通铁量达24.2t。检修主沟单铁口出铁间隔时间不超过25min

    2.5 完善各项管理制度和台帐制度  

    建立健全了各种会议制度:每天的班前班后会制度、每周一次的炉况分析制度 、每月一次班组长会议制度、出现问题召开专题分析会制度。通过各项会议制度规范各岗位的操作向标准化靠近,班组车间用制度管理人管理事。车间建立了操作参数台帐和设备使用更换台帐。通过对操作参数的分析,能够发现异常进行及时调整;通过设备台帐的建立能够预测和掌握设备使用周期,做到心中有数,保证设备正常运行。

    3  今后努力方向 

    技术进步无止境,没有最好只有更好。产量、消耗各项指标潜力很大,今后将瞄准全国同类高炉先进指标,继续保持稳定顺行的炉况,全面优化各项指标,进一步完善标准化操作和制度化管理。

    3.1进一步改善烧结矿质量

    炼铁成本是公司生产的重中之重,劣质低品位低价是公司的战略。265 m2烧结机配套1150 m³高炉,烧结产量富余,但烧结强度和冶金性能有待进一步提高,“粗粮细做”是烧结的重点和难点,烧结强度达到75%以上将为高炉创造更好的原料条件,产量和燃耗会进一步改善。

    3.2 需进一步稳定焦炭质量和数量

    高炉越大需要原燃料稳定性越好,稳定焦炭厂家,稳定焦炭化学成分和强度是高炉稳定顺行的基础条件,尤其是公司现在库存量小,部分焦炭水分波动大,急需改善。

    3.3 进一步加强设备维护

    设备质量和维护是高炉生产的保证,随着生产时间的增加,设备将成为生产的一个重点工作,将检修周期保持到100d以上,是我们的目标。

    3.4 进一步改进操作,现在矿批还小,提高煤气利用有很大潜力。

    4  结语

        稳定顺行是高炉的灵魂,只有实现高炉炉况长期稳定顺行,才能做到“高效、优质、低耗、长寿”。高炉稳定顺行需原燃料、操作、设备全方位的配合,其中高炉操作是关键。操作必须适应原燃料和设备条件,是守护顺行的最后一道关口,也是必须把好的重点。

    (责任编辑:zgltw)
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