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天铁4号高炉停炉实践(一)

时间:2015-08-24 16:24来源:天津天铁冶金集团有限公司第一炼铁厂 作者:谢文飞 点击:
  • 摘要 本文对天铁4号高炉停炉操作进行总结。本次采用正常料线停炉,用焦炭与焦丁填充风口以上部位,后期带风放残铁,整个过程煤气全部回收,历时10.25h,实现了安全、快速、顺利停炉,确保能源回收、减少噪音和环境污染。

    关键词 高炉  料线  停炉

     

    1  前言

        天铁4号高炉有效容积700m3,于1998127投产,20106月进行过一次恢复性检修,但没有更换主体设备,炉皮老化严重,冷却系统使用超年限,热风炉格子砖蓄热能力差,风温低,鉴于四高炉现状及市场形势,公司决定201478停炉大修。本次停炉采用正常料线停炉,用焦炭与焦丁填充风口以上部位,后期带风放残铁,整个过程煤气全部回收。停炉从78700开始,1715结束,历时10.25h,填充的焦炭与焦丁返回供其它高炉正常使用,实现了安全、快速、顺利停炉,确保能源回收、减少噪音和环境污染。

    2  停炉方案的选择

    停炉方案是整个停炉过程的基础,合理、完善的停炉方案是安全、快速、环保、经济的重要保证。此次集团公司对停炉过程粉尘排放与成本管控非常重视,综合各方考虑决定放弃传统的空料线打水停炉,采用正常料线焦炭与焦丁填充法停炉。为了缩短停炉过程,减少经济损失,确保停炉安全,成立了停炉领导小组,下设设备保障、技术、生产安全、材料供应、后勤保障等小组。停炉有关的每一项工作落实到个人,并制订周密的停炉方案,方案主要内容:停炉要求、停炉组织机构、停炉准备工作、放残铁前的准备工作、停炉操作、停炉过程安全保卫等。

    3  停炉前的准备

    3.1 停炉前炉况调整

    本次停炉前炉况顺行良好,也未出现低炉温高碱度,因此,没有采取过激的洗炉措施,但为了减少炉身黏结物,改善渣铁流动性,活跃炉缸,将1150℃等温线尽量推至砖表面,有利于多放残铁,减轻扒炉量,对炉况做适当调整。炉温考核从[Si]=0.25%~0.45%提高至[Si]=0.40%~0.55%、二元碱度从1.101.20降至1.051.15201477日上午逐步减少喷煤量并减轻焦炭负荷,1055焦炭负荷从4.46降至4.232000降至4.132310降至3.9378日夜班,在维持上限炉温情况下开始下调炉渣碱度,提高生铁含硫量,21010批附加500kg矽石。从停炉调查分析来看处理正确,炉墙粘结物少,清理方便。

    3.2 残铁平台工作的准备

    626接到停炉通知后,,开始确认残铁口位置,搭建残铁平台工作。平台以安全、宽畅,易于操作为原则,在南北两侧搭建临时通道71利用休风机会对残铁口位置冷却壁水管进行改造。77残铁沟铺垫完毕,同时在残铁口平台一侧的炉基地面清除积水,铺上干沙。停炉前一日安装好照明设施,接好焦炉煤气与压缩空气,备好凿岩机、氧气带氧气管、Φ30mm钻杆若干,以备出残铁使用,同时备好5个放残铁的铁罐,并在两罐间做好渡桥,罐耳轴做保护措施。

    3.3 其它准备工作

    (1)做好查水工作。停炉前检查风口、冷却壁有无漏水,各阀门是否灵活好用,对破损和怀疑破损的风口小套和冷却壁要彻底处理,杜绝在停炉期间内出现内漏问题。重点检查炉顶打水装置,确保打水正常,均匀。

    2)清空所有料仓。为了配合停炉检修,627开始对块矿仓进行清仓工作。

    4  正常料线停炉操作

    4.1 停炉过程控制

    78700矿仓腾空,开始上停炉焦炭,采用全风压、全风温操作,正常富氧、喷煤,热风压力225kPa,风量1700m3/min为利于清洗炉墙黏结物,首先加入10批净焦。

    740焦仓下料慢,略有影响上料速度,把焦仓插棍全部拨除,切除流咀挡板。

    810净焦装完,采取焦炭与焦丁混合装入,并在焦丁仓振料筛上安装一皮子,以控制焦丁过筛。

    815顶温高,TRT退出,由调压阀组调控炉顶压力,造成顶压波动大,顶压从128kPa降至115kPa,风压降至200kPa

    830焦丁仓皮子不合适,偏高,造成仓咀下料不顺,重新安装皮子,倒空车上料,料线加深。

    900焦丁湿且粉末多,粘秤斗,造成称量超极限,不得不手动上料,影响上料速度,料面探不到,减风至170kPa,顶压降至95kPa

    1034煤粉仓喷空,停煤、停氧,料面仍探不到,减风至130kPa,顶压降至50kPa

    1055料面可以探到,深度为3.4m,并未加风,赶料线。

    1155料线2.3m,炉内憋风,风压从130kPa上升至150kPa,风量从1730m3/min下降至1530m3/min,高炉悬料,快速减风至95kPa,风量降至1000m3/min1215料塌至3.07m,料仍不动。此次悬料原因分析为焦丁中粉未过多,当粉未、焦丁、焦炭混装下至软熔带时,整个料柱透气性严重变差,此时又急于赶料线,最终悬料。当时考虑停炉焦炭与焦丁基本装完,决定铁后坐料休风停炉,坐料前逐步把风压加至220kPa,风量加至1650m3/min

    1235出铁见渣后拉风坐料,料塌。    

    1310铁口大喷,堵口休风,料线加至1.5m,整个过程全部完成,准备放残铁。

    残铁流出后,下料正常,放料三批,把矿仓、焦仓剩余料全部加完,为了控制顶温,最后料面压水渣4t

    整个停炉过程煤气全部回收,共上焦炭与焦丁335t,有4次顶温超过450,通过短期炉顶打水均能控制在正常范围,最后停炉料线1.0m,停炉过程的各项具体操作参数如表1所示。

    1  天铁4号高炉停炉过程中的操作参数

    时间

    风量

    m3/min

    风压

    kPa

    顶压

    kPa

    风温

    料线

    m

    顶温

    富氧量

    m3/h

    700

    1700

    225

    128

    1072

    1.5

    172

    4002

    730

    1710

    222

    128

    1015

    1.6

    203

    3923

    800

    1760

    220

    128

    1178

    2.1

    374

    2319

    830

    1800

    200

    115

    1130

    3.0

    389

    2018

    900

    1865

    170

    95

    1090

    大于3.4

    326

    1788

    930

    1865

    172

    93

    1033

    大于3.4

    365

    1955

    1000

    1800

    171

    95

    1090

    大于3.4

    373

    2018

    1030

    1750

    169

    96

    1062

    大于3.4

    302

    1100

    1620

    130

    55

    1200

    3.2

    252

    1130

    1600

    128

    50

    1180

    3.2

    187

    1200

    1300

    135

    46

    1134

    2.3

    444

    1230

    1590

    192

    70

    1078

    1.9

    405

    1300

    1750

    160

    50

    1008

    1.5

    317

    (责任编辑:zgltw)
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