中国炼铁网欢迎您!

中国炼铁网

当前位置: 主页 > 技术文摘库 >

金铁集团2号高炉三级焦开炉达产实践(二)

时间:2015-08-17 19:03来源:金昌铁业(集团)有限责任公司 作者:樊万荣 夏 涛 王 伟 点击:
  • 1.2开炉装料

    开炉采用全焦热风开炉的方法带风装料,开炉总焦比为3.00t/t,生铁【Si=3.0%,炉渣GaO/SiO2=1.0。死铁层、炉缸和炉腹1/2装净焦,炉腹1/2、炉腰和炉身下部1/4装空焦,其余部分装正常料。装料程序见表4.

    4   金铁集团2号高炉装料程序

    段数

    料批组成,kg

    批数

    焦炭负荷

    出铁量t

    焦比kg/t

    炉渣碱度校对

    焦炭

    矿批

    烧结

    球团

    原矿

    白云石

    耗量/批料

    耗量/批料

    耗量/批料

    耗量/批料

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    4500

    9000

    4950

    2700

    1350

     

    0.5

    2.00

    2.62

    858

    1.03

    11

    4500

    9000

    4950

    2700

    1350

     

    4

    2.00

    20.99

    858

    1.03

    10

    4500

    8100

    4455

    2430

    1215

     

    6

    1.80

    28.33

    953

    0.99

    9

    4500

    6750

    4050

    1688

    1013

     

    5

    1.50

    19.49

    1155

    0.98

    8

    4500

    5400

    3510

    1350

    540

     

    5

    1.20

    15.58

    1444

    0.98

    7

    4500

    4500

    3150

    1125

    225

     

    4

    1.00

    10.39

    1733

    0.98

    6

    4500

     

     

     

     

    1100

    7

     

     

     

    0.97

    5

    4500

     

     

     

     

    1100

    8

     

     

     

    0.97

    4

    4500

     

     

     

     

    1100

    8

     

     

     

    0.97

    3

    4500

     

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

    2

    4500

     

     

     

     

     

    11

     

     

     

     

    1

    4500

     

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

    合计

    301500

    193150

    99405

    46418

    22028

    25300

    69.5

    1.56

    97.40

    3096

    0.81

    1.3 送风准备及参数选择

    确保鼓风机运转正常,点火前2h送风到放风阀。考虑到三级焦质量问题,放弃全开风口的操作方式,堵3#5#7#9#11#风口(共14个风口)。蒸汽压力>0.40MPa,并向炉顶及除尘器通蒸汽。确认制氧站将氮气、氧气送至高炉系统,氮气压力>0.5MPa,氧气压力>0.4MPa。风、渣口水压调到正常值,冷却壁水量为正常水量的60%。送风风压0.06MPa,风量800m3/min。全关冷风大闸及调节阀,待风口全部明亮后,风温可视炉温情况调节。

    2        高炉操作

    20144308:08高炉正式点火送风,送风初始状态,风量750m3/min,风压60kPa,风温840,顶温41,标准风速195m/s8:20焦炭燃烧,5#6#风口着火,8:25开始4#以及其他风口逐渐全部变亮,高炉视顶温上升至150后下料。16:08铁口见渣,堵铁口。16:35关闭炉顶放散,引煤气。提高风量时,出现热压升高,风量不增的情况,为保证炉缸热状态,风温增加至1000,曲线相对平稳。19:00发现4#风口小套破损漏水,控水1/319:50休风更换4#风口小套,20:30复风,风压100kPa,风量只有680m3/min,标准风速降至165m/s,被迫减缓开炉恢复进程。21:58开铁口出铁,渣铁量较少约6t左右。511:404:055:50分别开铁口三次,渣铁均少量。风量较理论偏小,风速低,为此,延缓了打开风口时间,低风压过渡。7:12料线拉明2090mm,料能自动,进焦炭负荷至2.108:00出铁10t,炉温[Si]3.30%,炉渣碱度1.18,逐步恢复风压至120kPa,风量900 m3/min525日因炉顶上料系统和泥炮故障,休风两次,炉况恢复按正常进行。56开始进入达产攻关阶段,根据三级焦炭的热态性能情况,适当降低喷煤比,以稳定炉温作为快速达产的突破口,在保证渣铁物理热的前提下,提高入炉风量、风温和富氧量,稳步降低生铁[Si]0.5-0.8%。重视炉缸活跃的参数,以风口风速≥170m/s,理论燃烧温度≥2050,铁水温度≥1450为目标。上下部调剂相结合,充分发挥无钟布料的灵活性,控制合适的焦炭分布,稳步扩大矿批,稳定边缘发展中心。经过半个多月的努力实现了三级焦开炉达产的目标。430开炉至518主要操作参数见表5

    (责任编辑:zgltw)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器