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兴澄特钢二号高炉生产技术进步(二)

时间:2015-08-13 19:19来源:炼铁交流 作者:樊建业 崔广信 点击:
  • 2.3高炉本体

    针对炉身中下部冷却壁损坏数量多的情况,对原有设计炉型进行认真分析论证,在保持炉壳不换条件下适当减薄炉身炉衬,增大炉喉和炉腰直径。大修前后设计炉型尺寸对比见表4

    4   兴澄2号高炉大修前后高炉设计炉型尺寸对比表

    序号

      

     

     

    大修前尺寸

    大修后尺寸

    1

    炉缸直径

    d

    mm

    5400

    5400

    2

    炉腰直径

    D

    mm

    6300

    6607.5

    3

    炉喉直径

    d1

    mm

    4400

    4600

    4

    炉缸高度

    h1

    mm

    3100

    3291

    5

    炉腹高度

    h2

    mm

    2800

    2800

    6

    炉腰高度

    h3

    mm

    1400

    1400

    7

    炉身高度

    h4

    mm

    10300

    10300

    8

    炉喉高度

    h5

    mm

    1670

    1670

    9

    炉腹角

    a

    °

    80.87

    77.83

    10

    炉身角

    b

    °

    84.73

    84.43

    11

    有效容积

    Vu

    m3

    449.42

    487.40

    炉壳和框架及平台利旧,更换高炉所有耐材和冷却壁,扒除炉底炭砖,对炉底板焊缝开裂处理进行修补。炉腹至炉腹中部使用铸钢冷却壁,炉腹至炉身使用全覆盖镶砖冷却壁,炉腹到炉身下部镶铝炭砖,炉身上部镶浸磷致密粘土砖,取消无冷却区用一段倒扣冷却壁。炉缸炉底炭砖检测电偶由37点增加到107点。

    开炉后炉况长期顺行稳定,煤气利用率由44.76%升高到46%左右。开炉前后煤气利用率趋势见图2

    2  兴澄2号高炉2012年~2013年煤气利用率趋势图

    2.4煤气处理系统

    原有煤气干法除尘输灰系统为“刮板机+斗提机”,故障率高,设备维护量大,放灰时需现场全程监控。调压阀组阀门为电动阀门,不能满足高炉加料时自动调剂顶压的要求,加料时波动达到1520kPa

    将原有的机械输灰设备,改为力输灰设备。原有电动驱动方式的调压阀组,改为液压比例阀调式方式的调压阀组。共三只阀门,其中一只φ600mm阀作为粗调阀,φ400mm阀作为细调阀,另一只φ600mm阀与TRT联动,当TRT故障时,要求在0.2s内打开该阀门。

    20133月份开炉以来,煤气系统气力输灰设备运行正常。但12月下旬开始出现堵灰输送困难的现象,采取了保证布袋入口温度达到90以上,提高输送氮气压力等措施,堵灰现象得到缓解。使用调压阀组期间加料时顶压波动,由以前的1520kPa减小到58kPa

     

    2.5喷煤系统

    二号高炉原有喷煤系统主要存在脉冲现象严重,喷吹不稳定,倒罐时间长,有断煤现象,影响高炉喷煤的稳定性。更换喷吹罐,提高计量精度达到0.5%以内,在喷吹罐下部重新设计流化装置,提高流化水平。在喷吹总管增设流量计和调节阀,根据喷煤设定值通过调节阀调剂煤量,实现自动控制。在喷吹总管和喷吹支管均安装压力检测设备,接通清堵气源,实现喷吹支管堵煤检测和自动清堵功能。

    20133月份2#高炉开炉后喷煤正式运行,一年来运行稳定,达到了设计要求,装粉、倒罐、喷吹等均实现了自动化,喷煤稳定性明显提高。

    2.6渣铁处理系统

    大修前炉前垄沟、主沟和撇渣器均为预制件结构干沟,主沟尤其是落铁点侵蚀速度快。修补质量得不到保证,每次修补的捣打料使用寿命短。炉渣处理采用底虑法,渣池滤水效果差,与一号高炉炉冲渣水管道共用,反冲得不到保证,冷水、热水阀门均为现场手动操作。

    对出铁场进行重新设计,将主沟、撇渣器由以前预制件改为浇注料,主沟、垄沟和支沟均加盖,在撇器处增加侧吸降尘口。对冲渣池底部过滤管、鹅卵石分布进行优化设计,将冲渣水管与一号高炉分开,完善仪表和自动化程序,冲渣、池渣内液面控制和热水泵抽水均自动化控制。

    开炉后炉前贮铁式主沟和冲渣系统运行良好。贮铁式主沟检修周期为三个月,通铁量达到16.5t以上。冲渣池滤水效果改善,冲渣水液面控制良好。

     

    3  优化高炉操作制度

    3.1优化开炉方案,精心操作,快速达标达产

    大修结束,组织了各系统设备调试。优化烘炉、开炉方案,318点火开炉。开炉期间设备运行良好,为顺利开炉创造了条件。按照开炉方案精心操作,根据开炉前理论计算和最后三批料测落料点的结果,及时调整布料制度,积极采取提高风温、降低铁水【Si%等措施,一周内基本达标达产,步入生常生产状态。开炉及达产指标见表5

    5  兴澄二号高炉开炉达产期间指标

    年份

    利用系数t/(m3.d)

    焦比kg/t

    煤比kg/t

    燃料比kg/t

    Si

    %

    S

    %

    风温

    319

    0.62

    993.81

    0

    993.81

    3.79

    0.018

    886

    320

    2.59

    447.40

    162.80

    624.72

    0.60

    0.059

    940

    321

    2.53

    445.74

    153.60

    618.03

    1.02

    0.049

    1165

    322

    2.60

    490.34

    131.35

    633.43

    0.99

    0.031

    1212

    323

    3.24

    419.74

    130.61

    567.04

    0.78

    0.035

    1198

    324

    3.03

    444.55

    136.63

    592.52

    0.58

    0.028

    1190

    325

    2.88

    393.55

    128.89

    532.32

    0.74

    0.022

    1133

    4月份

    3.865

    326.29

    150.51

    524.13

    0.41

    0.030

    1196

    (责任编辑:zgltw)
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