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兴澄特钢二号高炉生产技术进步(三)

时间:2015-08-13 19:20来源:炼铁交流 作者:樊建业 崔广信 点击:
  • 3.2优化高炉装料制度,提高煤气利用率

    二号高炉大修后使用WZ型串罐无料钟炉顶,与原有并罐无料钟炉顶气密箱、溜槽长度等均有较大区域,炉喉直径也由φ4400mm增加到φ4600mm,与大修前发生了很大的变化。开炉前根据炉顶设备参数和炉喉直径尺寸,对布料轨迹进行了理论计算,计算结果见表6

    6  兴澄二号高炉炉顶布料计算

    α,°

    弧度

    sinα

    cosα

    ctgα

    C1

    Lx

    nm

    d/2-nm

    28.00

    0.49

    0.47

    0.88

    1.88

    4.79

    0.96

    1.74

    0.56

    30.00

    0.52

    0.50

    0.87

    1.73

    4.70

    1.04

    1.87

    0.43

    32.00

    0.56

    0.53

    0.85

    1.60

    4.61

    1.11

    1.99

    0.31

    33.00

    0.58

    0.54

    0.84

    1.54

    4.56

    1.14

    2.05

    0.25

    35.00

    0.61

    0.57

    0.82

    1.43

    4.46

    1.21

    2.17

    0.13

    37.00

    0.65

    0.60

    0.80

    1.33

    4.36

    1.28

    2.28

    0.02

    38.00

    0.66

    0.62

    0.79

    1.28

    4.31

    1.31

    2.34

    -0.04

    注:设定条件:溜槽有效长度1.6m,炉喉直径4.6m,溜槽转速0.15r/s,料流阀到0料线距离2.5m,溜槽摩擦系数0.4,导料管直径0.5m,矿石系数0.35,矿石平均粒度18.5㎜。

    确定布料合理布料角度为30°~32°,最大角度为38°。开炉布料角度设定28°,根据炉衬温度、炉顶摄像气流分布情况调整布料角度,一周时间基本找到了合适的布料制度,矿、焦均实行多环布料(见表7)。开炉投产后煤气利用率明显改善,10d左右CO利用率达到45%以上。

    7  兴澄二号高炉装料制度变化

    日期

    矿批,t

    料线

    mm

    矿石布料角度,°

    焦炭布料制度,°

    矿石结构(烧结矿+球团矿+块矿),%

    318

    8.0

    1300

    25

    28

    76.9+14.2+8.8

    319

    12.0

    1300

    25

    28

    84.6+14.2+8.8

    321

    15.0

    1150

    26

    28

    85.0+8.0+7.0

    322

    15.5

    1150

    283264243

    304284262

    85.0+8.0+7.0

    323

    16.5

    1100

    293273254

    304284262

    84.0+7.0+9.0

    324

    16.5

    1100

    303284263

    304284262

    84.0+7.0+9.0

    326

    17.0

    1100

    305283262

    304284262

    84.0+7.0+9.0

    328

    18.0

    1100

    304284262

    304284262

    84.2+3.0+12.8

    3.3优化送风装料制度,降低高炉压差,减少渣皮脱落次数

    高炉炉壳利旧,炉腹至炉身砖衬厚度由690mm减薄到495mm,炉腰、炉喉直径增大200300mm,炉身角度变化不大。炉腹角由以前的80.87°减小到77.83°。高炉全压差偏高,炉腹渣皮频繁脱落,炉腹冷却壁热负荷增加,影响高炉稳定性,制约了高炉冶强的进一步提升。

    对压差高、炉腹渣皮不稳定进行了跟踪分析,主要采取了增大炉腹冷却强度,调整风口尺寸(见表8)、抬大布料角度抑止边缘气流等措施,基本解决了二号高炉压差高、炉腹渣皮渣皮落的问题。

    8  兴澄二号高炉风口参数调整统计

    日期

    φ110mm,只  

    φ115mm,只

    送风面积,㎡

    长、斜风口,只

    调整风口

    318

    7

    7

    0.1392

    0

    0

    414

    6

    8

    0.1401

    1

    4#8#:φ110㎜→φ11 5㎜;13#:φ115㎜→φ110㎜,长度340㎜→380㎜斜5°

    509

    4

    10

    0.1419

    1

    10#12#:φ110㎜→φ11 5㎜;

    1228

    4

    10

    0.1419

    2

    11#:长度340㎜→380㎜斜5°φ11 5㎜。

    对装料制度和送风制度进行优化的同时,冷却水总量由2500m3/h增加到2800m3/h,适当控制炉身冷却水量增加炉腹冷却水量。在保证炉况顺行的基础上,高炉压差下降,由最高平均130kPa左右降低到125kPa以下,炉腹渣皮趋向稳定,脱落次数由最高50/月以上降低到10/月以内。

    4  结语

    1)兴澄特钢2#高炉在2012年大修期间,对炉顶设备、热风炉、高炉本体、渣铁处理、煤气干法除尘等系统进行了一系列技术改造,为大修开炉后取得良好技经指标奠定了基础。

    22013318开炉以后,根据各系统设备的变化,优化高炉操作制度,保持了高炉长期稳定顺行,取得了良好的技术经济指标。

     

    5  参考文献

    [1] 周传典主编。《高炉炼铁生产技术手册》。北京冶金工业出版社。

    [2] 刘云彩主编。《高炉布料计算》(第3版),冶金工业出版社。

     

     

    联系人:崔广信   专职工程师/一炼铁分厂生产技术副厂长

      址:江苏省江阴市滨江东路297    电话:0510-80676787   邮编:214429

     

    (责任编辑:zgltw)
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