中国炼铁网欢迎您!

中国炼铁网

当前位置: 主页 > 技术文摘库 >

高炉喷吹煤粉如何更经济

时间:2014-09-09 19:09来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网 作者:袁万龙 点击:
  •  1、转炉炉体长寿化技术

      自转炉诞生以来,在钢产量提高的同时开始向大型化发展,吹氧速度提高,出钢温度上升,耐火材料的材质也发生了变化,因此炉体外壳的热负荷增大。在这种情况下,炉体和耳轴环的变形及炉体裂纹加剧。虽然对突发裂纹进行了修补,对炉体和耳轴环的间隙进行了控制,但必须根据需要进行炉身修补,甚至更换炉体。因此应通过优化炉体和耳轴环的冷却,改善炉体支撑方式来控制炉体变形裂纹的产生。

      尤其是,由于转炉炉壳使用了高温强度和抗蠕变性能好的材料,因此能将炉壳的热变形降到最小,抑制裂纹的发生。作为抑制炉壳变形的例子,图5示出在炉体直接耦合空腔部分在某个期间使用以往材料(SM400C)和新材料后的炉体变形量(炉体直接耦合空腔圆周部的初期变形值为Omm)的比较。结果可知,使用新材料的炉体随时间变化的变形量非常小,炉身无需修补。而且,以往是根据炉体外壳材质状态来预测炉体随时间变化的劣化情况,有计划地进行炉体更换。而使用新材料后,炉体随时间变化的劣化极为缓慢,大大延长了炉体的更换周期。 

      2、连铸辊

      连铸辊会因辊身部的氧化、腐蚀和磨耗而产生损耗,或因热裂纹而产生劣化和轴承的损毁,它是决定连铸扇形段更换的主要因素。以往是根据操作条件的变化来采取各种应对劣化因素的长寿措施。

      1)辊子材质的改善

      一般是先将辊子使用后的劣一化部位清除,然后采用堆焊法进行修补后再使用。尤其是,由于最外层所使用的材质与铸坯直接接触,因此在导入连铸设备的当初就采用了13Cr系堆焊材料,该材料在高温下具有耐蚀性、抗氧化性、耐磨损性和抗热裂纹性。后来,对靠近结晶器上部的辊子采用了高合金系堆焊材料,该材料根据粉末材质的变化,调整了Ni等合金成分,提高了耐高温腐蚀性。

      虽然这种高合金系材料具有上述的效果,但由于合金成分的添加量增加会导致热膨胀率的增大,因此根据热应力增大的情况,在容易发生裂纹的部位根据相应的热态条件进行材质的设计是很重要的。

      2)辊子表面槽形的优化(热应力的缓和) 对连铸机的设计要求已从提高不同钢种的浇铸能力向灵活的操作条件变化,因此辊子的热应力增大,热裂纹成为控制辊子寿命的主要因素。

      为抑制裂纹的发生和扩大,可以采取以下两种措施:对发生的热裂纹喷镀Ni基自溶性合金;为减小辊子表面附近的热应力,将辊子表面加工成槽形。最近,为缓和的热应力,加大了对辊子表面槽形的优化研究。具体来说,根据使用材质的热膨胀特性和操作条件,对辊子表面周围的热应力进行评价(采用数值解析方法),确立推导裂纹发生寿命的技术,设计出适合辊子各段位置(垂直部、弯曲部和水平部等)的材质和表面槽形。

      利用该技术开发了具有特殊表面槽形的辊子及其加工技术,并应用于连铸辊。即使在停顿多的操作条件下,使用数年也能够抑制热裂纹的发生。

      3)轴承寿命的延长

    高炉生产的主要燃料是焦炭,但焦炭存在着焦煤资源日益短缺、价格昂贵、炼焦过程污染大等一系列问题。以喷吹相对廉价的煤粉替代部分冶金焦是目前高炉炼铁行业的主流做法。喷吹煤粉不仅可以减少焦炭的使用、降低炼铁生产成本,而且能灵活调剂高炉炉况、节约能源、减少污染等。按煤粉与焦炭的差价和煤焦置换比计算,喷吹煤粉可实现比较大的经济效益;而喷吹用烟煤与喷吹用无烟煤之间有着200/吨~300/吨的差价,实现烟煤混喷则可以在此基础上进一步降低铁水生产成本。

      沙钢5800m3高炉是目前国内有效炉容最大的高炉,该高炉设计燃料比为490kg/t,其中焦比为290kg/t,煤比为200kg/t,最高风温为1310℃。现阶段该高炉最高日产量达到1.4428万吨左右,喷煤量在110t/h左右,煤比在180kg/t左右,烟煤配比最高时达到54%,混合煤粉挥发分为22.9%。现阶段烟煤配比为44%,煤粉挥发分在18%左右,固定碳含量在72%左右。沙钢通过提煤降焦、烟煤混喷,实现了比较大的经济效益。

      烟煤混喷更有意义

      现在国内外高炉基本上都已实现喷煤,按煤的种类大致可分为喷吹全无烟煤、喷吹全烟煤、喷吹烟煤与无烟煤的混合煤粉3类。目前国内大部分规模以上钢铁企业是喷吹烟煤与无烟煤的混合煤粉,少数企业是喷吹全无烟煤,个别企业喷吹全烟煤。针对3类煤种的特性,进行以下几个方面的对比:

      从安全角度比较分析:目前行业普遍认为无灰基(可燃基)挥发分小于10%为基本无爆炸性煤,大于10%为有爆炸性煤,大于25%为强爆炸性煤。从安全的角度来讲,大部分无烟煤挥发分较低,着火点较高,不易自燃;大部分烟煤挥发分较高,着火点较低,极易引起自燃和爆炸;而混合煤粉则是烟煤与无烟煤按一定比例混合磨制而成的,各项性能都比较适中。由此可知,喷吹无烟煤安全系数最高、最保险,喷吹混合煤粉次之,喷吹烟煤最低。 

      从硬件投资角度对比分析:由于喷吹无烟煤安全系数较高,对硬件设备的要求就不是很高。而喷吹混合煤粉、烟煤,即干燥无灰基挥发分含量高于10%的煤粉,GB16543—2008《高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程》中对相关制粉、喷吹设备、煤粉输送介质等都提出了比较高的要求,从而导致初期投资较高。例如,磨制干燥无灰基挥发分含量高于10%的混合煤的制粉系统,应设氧含量、一氧化碳在线检测装置;输粉、喷吹系统的加压、流化介质应采用氮气或其他惰化气体等。

      从工艺控制的角度对比分析: GB16543—2008《高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程》明确规定,制粉系统应采用惰化气体作为干燥介质,负压系统磨煤机入口氧含量小于或等于8%,末端出口氧含量小于或等于12%,煤粉仓内氧含量小于或等于12%。磨煤机出口温度不应超过80℃,应急情况不得超过85℃。因此,磨制烟煤或干燥无灰基挥发分含量高于10%的煤粉时,对制粉和喷吹的温度、氧含量等数据的过程控制要求相对更高。

      从原煤采购价格来对比分析:根据沙钢5800m3高炉的原煤采购价格对比发现,无烟煤采购价格明显高于烟煤采购价格。同样的喷煤量,喷吹无烟煤的成本价格最高。由于混合煤粉是由无烟煤与烟煤按比例混合磨制而成,喷吹混合煤的价格较无烟煤相对便宜,而直接喷吹烟煤是最廉价的。

      综合对比分析:通过以上几点对比,不难看出,喷吹烟煤是最廉价的;喷吹无烟煤是最安全的;喷吹烟煤、混合煤的设备投资费用是相对比较高的,工艺过程控制比较严格。既然如此,为什么大部分的企业选择烟煤混喷这一模式?这不得不说一下原煤的特性,固定碳、挥发分是喷吹煤的两项主要指标,通常无烟煤固定碳含量较高,但挥发分普遍较低,着火点较高;而烟煤固定碳含量略低,挥发分较高,着火点较低。

      以往研究发现,挥发分是有利于燃烧的,煤粉中挥发分所占的比例直接影响到煤粉的燃烧性能。尤其在高炉喷煤中,由于煤粉在风口前燃烧的空间为1.5米~2.0米(燃烧带),煤粉在燃烧带停留的时间只有0.01秒~0.04秒。煤粉要在这样短的时间内完全燃烧,就要求煤粉具备良好的燃烧性能。毫无疑问,挥发分略高的煤粉更容易在这么短的时间内充分燃烧。一般认为,煤粉的燃烧率为80%85%,即未燃煤粉占15%20%。未燃烧煤粉的行为,一是进入炉渣,增加炉渣黏度;二是进入高炉中心和上方,附在炉料表面和空隙,降低炉料透气性,对高炉炉况顺行造成不利影响。但如果挥发分过高,煤粉在风口前燃烧反而会吸收更多的热,需要更多的热补偿,降低煤粉发热值,影响煤焦置换比。

      原煤中的固定碳含量决定了煤粉的发热值,发热值直接影响到煤焦置换比;而挥发分决定了煤粉的燃烧性能,煤粉的燃烧性能也会直接影响到煤焦置换比,如果煤粉的燃烧效率过低,还会影响高炉炉况。通常无烟煤固定碳含量高,挥发分低,单纯喷吹无烟煤,煤焦置换比是比较高的。但受燃烧性能影响,大煤量喷吹后,煤粉燃烧率降低,高炉燃料比可能出现停滞不降,甚至炉况会产生波动。通常烟煤挥发分高、固定碳含量低,单纯喷吹烟煤,能够保证煤粉的燃烧性能。但烟煤本身固定碳含量低,发热值较低,煤焦置换比也会比较低,因而即使大煤量喷吹、大煤比之下,综合燃料比可能仍较高。而使用一定比例的烟煤搭配无烟煤,既能够保证煤粉足够的燃烧性能,又能够保证煤粉足够的发热值,确保了煤焦置换比,打破了喷吹单一煤种的制约瓶颈

      如何体现喷煤的经济性

      高炉炼铁是一个系统工程,我们不能单纯地只看到某一个指标或者部分数据,不能仅凭煤比或者烟煤比例来诠释喷煤的经济性。喷煤可以降低高炉一定的焦比,但煤比并不足以衡量高炉冶炼效益的标准。如果煤比很高,燃料比却降不下来,则根本谈不上经济炼铁。烟煤混喷确实可以产生比较大的经济效益,但由于煤种不同,原煤成分不同,单纯的一个烟煤比例并不能体现喷煤的经济性。提煤是为了降焦,降低综合燃料比。在保证高炉燃料比或降低燃料比的前提下,进一步提高煤比,才能说明这煤粉喷进去是有效的,做的是有用功,产生了效益。

      根据高炉对煤粉的接受程度,探索合理的喷煤比。煤种的不同、高炉具体操作方针的不同、炉况的波动,都会影响高炉对煤粉的接受程度。从高炉冶炼的角度来讲,向高炉适量喷吹煤粉可以改善高炉顺行状况。而大量喷吹煤粉的目的,主要是目前较大的煤焦差价,通过提煤降焦可以明显降低铁水成本。国内钢铁企业中,煤比接近或达到200kg/t的高炉也有不少。通过提高送风温度可以补偿煤粉中挥发分在高炉风口前的热吸收,加大风口富氧可以保证煤粉足够的燃烧性能,故现在提倡的大喷煤、高风温、大富氧是保证高炉进一步降低燃料比的三大法宝

      烟煤混喷的效益。烟煤配比的前提是保证足够的煤焦置换比,而不是由于烟煤价格比较便宜,烟煤配得越多越好。当然,纯粹从配煤的角度来讲,烟煤配得越多肯定越便宜。但从高炉生产的角度来说,在保证高炉燃料比或燃料比下降的前提下,尽可能地提高烟煤比例,才能体现经济喷煤的价值。

      固定碳与燃料比的关系。沙钢5800m3高炉自2009年投产之初就实现了烟煤混喷,烟煤比例从开始时的20%不断上调至2012年的44%,当时混合煤粉的挥发分为18%左右,固定碳含量为73%左右。从20133月开始,沙钢尝试着上调烟煤比例,最高时烟煤比例达到54%,混合煤粉挥发分为20%左右,固定碳为70%左右。由于这期间混合煤粉的固定碳含量较低,高炉燃料比明显上升,且高炉产量也出现一定程度下滑。沙钢进一步分析了高炉燃料比上升的原因,发现燃料比的上升基本是煤比上升造成的。

      煤粉的磨制、喷吹环节,只能使煤粉的粒度、水分等物理性能得到控制。而煤粉的固定碳、挥发分、硫分、可磨性等性能只能在原煤采购过程中得到控制。固定碳、挥发分直接影响煤粉燃烧性能和煤焦置换比。可磨性关系到制粉系统的台时产量,影响到制粉效率。硫分直接影响到钢铁性能,铁水中硫分过高会对炼钢造成影响。

      目前行业内,喷吹用原煤的质量标准主要依据为QN YFCL 05-015-2006《高炉喷吹用无烟煤企业内控标准》。该标准制定的时候,可能国内大部分钢铁企业仍是以喷吹单一无烟煤为主,不能满足当前烟煤相关技术要求。沙钢在2009年开始烟煤混喷后,以QN YFCL 05-015-2006《高炉喷吹用无烟煤企业内控标准》为基准,结合沙钢喷吹用煤实际情况,完善修订了QN YFCL 05-015-2010《高炉喷吹用煤企业内控标准》,在QN YFCL 05-015-2006《高炉喷吹用无烟煤企业内控标准》基础上,新增了高炉喷吹用烟煤的技术要求和试验方法,为烟煤混喷提供了烟煤质量控制依据。

      

    (责任编辑:zgltw)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器