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3 “经料”生产措施
在武钢目前采用“经料”的背景下,要提升8号高炉市场竞争力,就需要采取一系列行之有效的措施,以保持炉况的长期稳定顺行,进一步降低高炉的焦比和燃料比。
3.1 布料模式改进
布料制度上主要以适当抑制边缘,打通中心,均衡发展中间环带,目前基本的布料制度为:C987651332223↓OL98765 44322↓O109s41↓,小烧错角位布料,焦炭的最小布料角位为10度。在布料上高炉一直追求平台+合适深度中心漏斗的模式。为维持合适的漏斗深度,中心布焦炭量占总焦批的18%左右。日常操作上采取固定风量操作,风量不超过7800m3/min,防止风量过大造成中心过吹。根据实际情况调整主布料角度区间。采用不等料线上料,焦炭设定料线1.2m、大烧1.3m、小烧1.1m,不同的入炉料采用不同的料线,使上料更均匀,有效避免出现快慢料,减少布料耽搁。
3.2 炉型管理
加强炉型管理,控制较低的软熔带位置。为了适应原燃料的变化和防止炉型出现异常,将软熔带的位置控制较低,同时根据炉型及其它变化情况,使软熔带在铜冷却壁段动态变化。这样既可以保证高炉顺行改善煤气利用,高温度区域在铜冷却壁位置还有利于高炉长寿。另外,8号高炉严格控制软水进水温度,以44℃为准,波动幅度在0.5℃,冷却壁进出水温差控制在4-6℃之间,超出该范围则在布料制度上进行相应调整,以保持适宜的渣皮厚度。
3.3 继续探索小粒度烧结矿的操作制度
使用小粒度烧结矿,增加熟料率,为降低焦比创造条件。使用小粒度烧结矿降低二次返矿,可以使烧结降低燃料消耗,从而降低烧结成本。大粒度的返矿特别是≥5mm的返矿,在二次混入烧结过程中不利于烧结矿粘结成型,不仅降低烧结生产能力,而且影响烧结矿的强度。4年来通过技术改造,武钢8号高炉烧结返矿率由开炉时的48.78%降至目前的13%左右。通过摸索,目前8号高炉已适应小烧用量的增加,炉况依然稳定顺行。我们将继续探索合理的烧结粒度,在保证高炉稳定顺行的情况下进一步提高烧结矿的使用率,提高煤气利用,降低综合工序成本。
3.4 探索合适的焦丁用量
要提高煤气利用,必须增加间接还原(FeO+CO=Fe+CO2)。由于间接还原在块状带即570℃-1100℃的区域进行。因此增加煤气流与矿石的接触机会,可以提高煤气利用,降低消耗。目前国内外利用小粒度焦炭(15-25mm),高的达到70-80kg/t,而8号高炉目前在50kg/t,与先进高炉相比存在差距,我们将通过焦炭筛网改进,摸索与之适应的高炉操控制度,逐步缩小这一差距。
3.5 探索合理的进风面积
考虑到原、燃料情况逐步恶化,“精料”之路一去不复返,8号高炉分析武钢多年来在下部调节上的成功经验与失败教训,充分考虑缩小进风面积的积极作用及可能产生的负面影响,积极探索合理的进风面积,以保持合适风速及鼓风动能,提高煤气利用。8号高炉开炉来前后进行了7次进风面积调整(见表6),目前进风面积在0.4739m2,风速在260-270 m/s,高炉炉况顺行良好,煤气利用率在48%左右。
表6 武钢8号高炉历次进风面积调整
项目
Ф140,个
Ф130,个
Ф120,个
进风面积,m2
2009.8.1(开炉)
0
36
0
0.4670(加套筒)
2009.8.15
8
28
0
0.4948
2010.12.9
6
30
0
0.4906
2011.1.13
5
31
0
0.4848
2011.3.9
3
33
0
0.4842
2011.6.2
1
35
0
0.4800
2013.4.17
0
34
2
0.4739
3.6 优化炉前操作管理
随着入炉品位的降低,高炉渣量增加,降低了软熔带及滴落带的透气性,对8号高炉炉前作业也带来全新挑战,处理不好时会影响高炉顺行。这对8号高炉而言,既是新课题、新考验,也是新机遇。我们不能改变外围影响,但我们可以通过创新、突破来化解危机。我们在思维上寻求突破,面对渣量增大,我们没有按常理去增加炉前出铁次数,而是采取逆向思维,减少出铁次数。主要是考虑若维持原来的出铁节奏,势必出铁时间难以保证2h,没有足够的出铁时间,就保证不了排渣时间,炉缸内炉渣排不干净,高炉风量就容易波动,因此,保证排渣时间对铁份低、渣量大时的高炉操作意义重大。通过这一调整,逐步降低全天出铁次数,由原先的12.5次/d降低到11次/d,炉前劳动强度降低、各种消耗降低、高炉炉况仍保持稳定顺行。
4 结语
武钢8号高炉吃“经料”1年多来,摸索出合理的上、下部操作制度,维持了较好操作炉型,优化了炉前渣铁管理,逐步增加二次资源的使用量,高炉仍保持稳定顺行,煤气利用率逐步提高,各项经济技术指标完成情况良好。
(责任编辑:zgltw)







