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摘要 面对严峻钢铁形势,高炉被迫由“精料”转为“经料”,高炉冶炼条件进一步恶化,在这一转变过程中,武钢8号高炉通过分析总结,在困难中一步步走来,最终找到适应“经料”生产的操作制度,在保持炉况稳定顺行的基础上,高炉消耗进一步降低。
关键词 高炉 经料 措施
1 前言
武钢8号高炉于2007年5月18日破土动工,2009年8月1日投产。有效容积3800m3,设有4个出铁口,36个风口。高炉设计一代炉龄寿命20年,热风炉一代寿命30年,单位有效炉容产铁量大于15000t。8号高炉自投产以来,通过摸索、总结与创新高炉操控技术,炉况一直稳定顺行。2011年来,随着钢铁形势的恶化,铁厂在配料结构方面进行一定调整,即开始使用经济用料,综合考虑高炉顺行、节能降耗、生铁成本、烧结、球团的生产供应状况、铁钢平衡、品种钢的冶炼需要等因素,使公司发挥最大效益。为适应这一变化,8号高炉就必须探寻一条既能适应新“经料”,又能保证高炉稳定顺行的生存之道。为此,8号高炉从入炉品位、有害杂质等多方面进行分析比较,最终找出最合理、最有利降低生铁成本的用料结构。通过采取一系列有效措施,技术经济指标仍取得较好成绩(见表1)。
表1 武钢8号高炉投产以来的主要技术指标
项目
平均日产
t/d
利用系数
t/(m3.d)
焦比(大+小+回用)
kg/t
煤比
kg/t
燃料比
kg/t
富氧率
%
2009-8∽12
9747.5
2.565
362.9
177.4
540.2
6.180
2010-1∽12
10325.6
2.717
353.6
180.0
533.6
5.845
2011-1∽12
10444.6
2.748
344.4
177.1
525.4
6.414
2012-1∽12
10422.9
2.744
334.4
173.3
507.6
6.115
2013-1∽06
10130.8
2.666
330.2
174.3
504.5
5.625
注:2013年迫于严峻钢铁形势,8号高炉进行了限产,故富氧率及利用系数有所下降。
2 高炉的“经料”之路
武钢矿石80%使用长协矿,与沿海钢厂相比,其运输成本高出120元/t,部分长协矿Al2O3含量相对较高。矿石成本占生铁成本的60-70%,为了降低成本,不得不大量使用国内外低品位非主流矿。为此,武钢迅速转变观念,据市场环境变化提出“经料”理念,武钢8号高炉的“经料”之路从2011年8月份使用回用焦丁开始,时至今日,已在原、燃料两方面得到充分体现。原料方面,2012年下半年开始低价杂矿使用量逐步增加,目前(2013年6月,下同)已达20%,高炉入炉品位随之下降,由开炉初期的59%下降至目前的57.5%左右(见表2)。燃料方面,自2011年8月开始使用回用焦丁,回用焦丁是从焦化厂回收的焦粉中筛取的,筛子间距为10mm,回用焦丁的粒度在10-22mm之间。通过摸索,回用焦丁在8号高炉的使用效果较好,目前消耗在20 kg/t;高炉喷吹方面,为缓解原煤压力,8号高炉于2011年9月份开始喷吹焦化回收的除尘粉,以5%的比例配加在原煤当中当无烟煤使用。除尘粉在煤库中单独堆放,按一定配比配入喷吹原煤中,送往制粉间,制成合格喷吹煤粉喷入高炉。这样既合理利用了资源,降低了采购成本,又同时喷吹煤中固定碳含量增加,有利于降低焦比。2012年12月增加除尘粉至8%,同时无烟煤比例由50%逐步降至目前的30%。8号高炉目前喷吹煤配比见表3,除尘煤粉的物化性能和混合喷煤的成份见表4和表5。
表2 8号高炉开炉以来品位及矿耗情况
项目
2009
2010
2011
2012
2013(1-5)
入炉品位,%
58.93
58.68
58.33
58.30
57.99
矿耗,kg/t
1618.9
1623.9
1629.9
1635.1
1645.2
表3 8号高炉喷吹煤种的配比(2013年6月),%
无烟煤 贫廋煤 中挥发性烟煤 除尘粉
30 50 12 8
表4 除尘煤粉的理化性能,%
水分 灰分 挥发份 S C Q,MJ/kg
10.8 19.23 4.34 1.81 76.43 29.19
表5 8号高炉配用除尘煤粉后的煤粉成分,%
(责任编辑:zgltw)水分 灰分 挥发份 S C 发热值,MJ/kg
1.30 11.07 11.99 0.41 78.27 31.06







