柳钢2号高炉取消球团矿冶炼攻关2
时间:2026-03-16 02:45 来源:炼铁杂志 作者:汪玉华 点击:次
自然堆角小、布料易滚动等特点,随着炉料中球团矿比例的下降,料面堆角逐步趋于平坦[5]。为保持合理的煤气流分布,2号高炉上部装料制度应根据炉料结构的变化进行调整,主要从三个方面进行:-是优化槽下混料。原则是让软熔性能较差的块矿铺在布料平台的中间位置。开始的20s是烧结矿放料,之后块矿和焦丁平铺于其上,最后的20s以烧结矿收尾,实现块矿与烧结矿混匀人炉,以减少高块矿比例对煤气流的影响。 二是装料制度的选择。由于球团矿易滚动,在料面下降过程中容易滚向高炉中心,造成中心无矿区面积减少,进而抑制中心气流。而随着球团矿比例的下降,滚向中心的矿石不断减少,料面平台更加稳定,中心气流有变强的趋势。因此,上部装料制度采取拉开矿石平台,以收中心气流为主,同时照顾边沿气流,以保持高炉稳定顺行、提高煤气利用率。 三是使用柳钢首创的精准布料技术[6,在中心加焦模式下,实现上部装料制度的优化和精确控制,促进炉内煤气流的疏导和煤气利用率的提高,为取消球团矿、优化技术经济指标创造有利条件。在4025.90 10029.40“提块降球”阶段,形成以C332o29.4038362422同角差为代表的布料矩阵。在“提烧降球"阶段,随着块矿比例和烧结矿比例的进一步提升,中心气流比较充沛,通过增加矿石布料圈数拉开平台,进一步收小中心气流,提高煤气利用率,形成C38.30 36.2033.2030.2026.4010030.20038.3036.2033.20-30.20 280.26.20为代表的布料矩阵。在该装料制度下,高炉中心气流集中有力、边沿气流柔和均匀,炉顶温度降至100°C左右,操作炉型稳定,水温差稳定在3~4°C,抗原燃料波动能力较强。 (2)送风制度。块矿用量增加后,软熔带变厚,且位置上升,高炉透气性恶化。因此,在送风制度方面,一是提高鼓风动能,吹透中心,活跃炉缸,将风量由2024年初的5140m2/min提高到5320m2/h,鼓风动能由138kJ/s提高到145kJ/s,以保证良好的炉缸活跃性。同时,将矿批从70t扩大至83t,进行强化冶炼,日产量由7300t/d提高到8200V/d。二是采取综合鼓风提高理论燃烧温度、降低软熔带,主要措施是使用1230°C的高风温,采用脱湿鼓风,将湿度稳定在8g/m2。2024年下半年,在提煤降焦攻关过程中,随着煤比的提升,将富氧量由18000m2/h大幅度提高到25500m3/h,富氧率达到5.5%,理论燃烧 温度保持在2300°C左右。 (3)炉温、炉渣的控制。由于烧结矿和块矿中的澳矿比例上升,2号高炉炉渣(A1203)由2024年初的15%左右升到超过16.5%。沈峰满等7研究认为炉渣(A,02)含量上升,会给高炉冶炼带来炉渣黏度上升和炉渣脱硫能力相对下降两个问题,但可以通过合理控制镁铝比来解决。为了确保高炉在正常冶炼的前提下,能最大限度地降低生产成本及工序能耗,当炉渣(Al203)在15%~17%时,适宜的镁铝比为0.4%~0.5%。韩宏松等[8]研究认为,控制较高(MgO)及镁铝比,并不是维持高铝渣流动性良好的唯一手段,还可以通过适当提高炉渣碱度降低高铝渣黏度,改善其流动性。 因此,当炉渣(Al20,)含量升高时,通过控制合理的镁铝比和较高的炉渣碱度进行应对。具体是逐步降低(Mg0)含量,将镁铝比控制在0.4%~0.5%。同时,将炉渣R,由1.15逐步提高至1.25,一方面改善炉渣黏度;另一方面保证在低硅冶炼条件下,铁水温度大于1500°C。3.4 强化炉前出铁管理 人炉品位下降、渣量增大和炉料结构变化,均使得高炉透气性下降。在这种情况下,及时出净渣铁对提高透气性显得尤为重要。为此,对铁口深度、打泥量、出铁间隔时间等做出了统一要求。将铁口深度保持在3.1~3.2m;根据炉温状况合理使用055mm、b60mm钻头;日常控制出铁速度>5.0t/min,单炉次平均出铁速度5.5~6.0t/min;采用零间隔出铁模式,当渣铁未及时出净时,要求重叠出铁。 4结语 (1)柳钢2号高炉在大量使用经济炉料条件下,摸索出了适合自身生产条件的操作方法,成功实现零球比生产,并取得良好的技术经济指标。块矿比例最高达到20%以上,燃料比520kg/t左右,煤比185kg/t左右,这表明在特定条件下,高炉完全可以用烧结矿+块矿进行生产,降低铁水成本。 (2)在取消球团矿条件下,提高原燃料质量是保证高炉透气性的关键。通过提高烧结矿转鼓强度、改善焦炭质量,加强块矿筛分,减少入炉粉末量,2号高炉透气性得到了改善。(3)根据炉料结构的变化,2号高炉上下部调剂 |
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