马钢A高炉风温受限条件下的高产低耗生产实践1
时间:2026-04-29 04:14 来源:炼铁杂志 作者:吴宏亮 点击:次
2023年12月15日,因2号热风炉本体温度偏高及陶瓷燃烧器堵塞,安全隐患较大,决定凉炉大修。大修期间,其余热风炉采取两烧一送工作制度,导致风温大幅度下降,仅能维持1130°C 20 0.7 W值 值 值 在风温受限条件下,鼓风动能也大幅度下降,风口回旋区缩小,理论燃烧温度下降,影响喷吹煤粉燃烧,造成未燃煤粉量增加,燃料比上升,软熔带位置上移,影响操作炉型的稳定”。特别是A高炉正处于全铸铁冷却壁操作炉型形成期,操作炉型的不稳定严重影响煤气流稳定,进而影响炉况稳定。 .3 1月1日 0.2 1月29日 月26日 3月25日 期 图2 马钢A高炉Z值及W值的变化(大矿批攻关前) 低,除下部炉腹B2段小幅度波动外,整体操作炉型稳定,正常水温差2°C左右。2炉体温度长期偏低,渣皮易结厚,压量关系尤其紧张,边沿气流发展后,操作炉型自下而上逐步扩大,若边沿气流控制力度不够,极易出现管道气流。3操作炉型波动,边沿控制好转后,渣皮重建,操作炉型的稳定周期大致需要6~8h,而长期操作炉型不稳,易造成渣皮频繁脱落,导致风口受损。4炉前切换出铁主沟,炉缸渣铁通道变化,会影响一次气流分布,炉腹、炉腰段炉型不稳,探尺极差偏大,易滑料。总之,要注重日常炉体热负荷的管理,若炉身中下部冷却壁温度波动,要考虑疏导边沿气流;若炉身中上部热负荷波动增大,则必须加大力度控制边沿气流,疏导中心气流,防止异常气流出现。 2 高产低耗生产实践 2.1 合适的送风参数匹配关系 在风温受限条件下,热风炉无法保证风温全送仅能维持1130°C。而风温不仅提供入炉显热,还对提升鼓风动能较为关键,同时对合适的两道气流分布影响也较大,所以需要探索合适的送风参数匹配关系,以及与之相适应的操作炉型,从而为A高炉高产低耗生产提供支撑。 为此,利用定修机会,将风口面积缩小至0.4518m2,以提升鼓风动能。风量按6950m3/min控制,重点以活化炉缸下部为主,对上部装料制度做适应性调整。从调整后送风等参数的变化(如图1、图2所示)可看出,鼓风动能维持在145kJ/s以上,打透中心,两道气流趋于稳定,W值(边沿气流指数)稳定在0.45~0.65,Z值(中心气流指数)稳定在13~15,水温差回归至2.0~3.5°C 同时,要加强炉前渣铁管理。开铁口时,先使用大钻杆(065~67mm),以保证出铁流速满足铁水生成量需求。在出铁流速稳定后,逐步缩小钻杆(b60mm),以增加出铁时间,控制重叠出铁时间>10min,保证炉内渣铁液面处于稳定且偏低水平,以提高料柱透气性,降低炉内压差。 A高炉第二代炉役采用全铸铁冷却壁,操作炉型的稳定期比铜冷却壁长,且渣皮重建及稳定需要的时间,同样也比铜冷却壁长。而这方面可借鉴的经验有限 通过探索合适的送风参数匹配关系,将富氧率逐步提高至5.0以上,为改善生产指标打下基础。A高炉主要生产指标见表1。由表1可见,A高炉主要生产指标稳步改善,炉况趋稳。然而,日产量相对偏低,矿批基本维持在130t以下。2.2 大矿批攻关 经过探索实践:1炉况顺行时,炉体各层温度偏 180 5.0 鼓风动能 160 4.0 3.0 (1)软熔带焦层厚度。大矿批技术的核心在于通过扩大矿批,改变料柱结构,进而对块状带、软熔带和滴落带产生影响,最终达到改善料柱透气性和提高煤气利用率的目的。其中,软熔带焦层厚度对料柱透气性影响最为关键。 水温差 2.0 100 1月18 1月29日 2月26日 3月25日 |期 A高炉炉喉的料层厚度可通过代人相关数据 图1 马钢A高炉鼓风动能及水温差的变化(大矿批攻关前) |