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印尼德信1780m³高炉综合降本降耗实践1

2.2  焦炭

2.2.1  优化配煤,控制质量过剩

受海外市场炼焦煤涨幅较大影响(如图2),2021年12月开始通过控制质量过剩来降低配煤成本,势在必行,通过3个月的努力,从优化配煤入手,结合小焦炉和铁箱实验。实现一线主焦煤用量减少18%,二线主焦增加14%,1/3焦煤减少6%,气肥煤增加8%,弱粘煤增加了1%的成果,见表4:

2.2.2  加强工艺管控

工艺方面重点从焦炉操作方面入手,优化炉温调节、整点出焦及设备操作等,通过3个月的管控,相应指标均有不同程度的提高。见表5:

最终,通过优化配比及焦炉操作的管控,质量过剩得到有效的控制,成本下降178元。焦炭主要指标见表6:

通过上述手段调节,保证的焦化的成本最优,炼铁高炉生产平稳顺行,产量屡创新高,为铁前降本奠定基础。

  高炉提产降本降耗

3.1   测算性价比,优化炉料配比

相比较炉料的性价比,烧结矿是最高的,因此在烧结机满负荷生产前提下,所能生产出的烧结矿根据高炉强化程度,最大化使用,成为高炉的要务。其次根据市场行情随时测算块矿与外购印度球团矿的性价比,进行适时调整。炉料配比见表7:

3.2  调整高炉焦炭指标,控制质量过剩

高炉使用焦炭结构为自产70%+外购30%,投产初期澳洲主焦煤价格低,优势明显,焦炭质量优越,见表6,掩盖了炼铁基础管理及工艺管控的不足,随着海外燃料价格飙升,焦炭成本大幅升高。对焦炭主要指标进行调整,控制质量过剩降低成本。新标准要求为:提高自产焦Aad到12.8%、St.ad0.55%、降低CSR到65%;外购焦Aad到13%、St.ad0.75%、降低CSR到60%,炼铁通过统一思想,改变观念,加强基础管理及工艺控制,弥补了控制焦炭质量过剩对高炉的影响。各项经济指标没有退步反而改善,指标见表1。

3.3  高炉工艺优化及管控

3.3.1 加强入炉有害元素管控

通过对高炉的原燃料进行取样分析,计算后得出2021年11月之前的高炉入炉碱负荷3.5㎏/t、锌负荷0.6㎏/t,高炉炼铁生产技术手册[1]指出,通过调查有害元素来源,发现烧结矿中有害元素偏高,其中碱金属主要来源是烧结机头电除尘灰,锌主要来源于炉前出铁场除尘灰、炼钢一次除尘灰。针对此问题制订了以下措施进行管控:与技术质量部及大宗采购结合,重点关注进厂原燃料中有害元素监测,规定高炉入炉碱负荷≤3.0㎏/t、锌负荷≤0.35㎏/t;内循环料碱金属和锌较高的烧结电除尘灰,炉前除尘灰和炼钢一次除尘灰进行冷压球在炼钢配加,不进入烧结配料。通过以上措施入炉有害元素目前在:碱负荷2.8㎏/t、锌负荷0.35㎏/t左右,得到控制,并通过高炉工艺操作定期排碱排锌,有效抑制了碱金属和锌对焦炭强度劣化和炉衬的侵蚀,为高炉稳定顺序,指标优化创造了条件。


(责任编辑:zgltw)