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1080m3高炉炉况恢复(2)

第二阶段3月8日以后。采取放开边沿,降低【Si】的措施,处理炉缸侧壁堆积。

8日夜班复风后16个风口作业,调整布料制度为焦炭往外甩出一环,矿平台缩小到5°的布料模式(布料矩阵格式输不上),焦比由650kg 逐步降到535kg适当提高顶压限制风速在230-240m/s之间,同时把【Si】降低到1.2-1.5%之间  

    此思路运行后炉况表现为小塌料频繁时常有边沿管道气流单风口风量从120m3降低到105m3炉况勉强能稳定但开到第18个风口炉况稳定性变差

10日在原布料矩阵的基础上矿焦平台同步往里缩3°,同时料线下降0.5

从调整变化看出,是逐步抑制中心气流,放开边沿气流的过程,煤气利用率最高到46,为了实现气流稳定转变,避免炉况出现难行,风量由1500m3/min逐步控制到1350m3/min3小时后煤气利用率开始下降压量关系逐步宽松,随着风压下降,开始逐步加风。

加风原则是:热压下降2kpa提高2kpa顶压再加50 m3/min热压稳定后再提高2Kpa顶压,等风压回到加风前的水平再考虑继续加风。整个过程顶压使用较正常高20-30kpa。

 加焦比过程为防止炉温下行快热量保不住,布料矩阵调整后焦比由480kg提高到500kg,随加风过程中,从风口频繁看到有渣皮滑落,3小时后焦比加到530kg整个过程中炉温最低到0.4%热量最低到1450。开始富氧3000m3/h,通过加快料速来控制顶温。煤气利用率稳定在41%,风口下渣皮现象减少且风口工作均匀渣铁热量有上行趋势。5小时后开1个风口,并加风至1800m3/min,矿批调整由16吨至18吨再至21吨,扩矿批维持焦批不变来加焦炭负荷10小时后又开1个风口,18个风口作业,风量逐步加至2100m3/min。次日上午维持19个风口作业,风量逐步加至2250m3/min,矿批由21吨扩至23吨。第三天夜班后期风口全开,风量加至2500m3/min,利用高顶压抑制风速在210-225m/s之间动能最高到6800KJ,燃耗由520kg上升到580kg

收边过程:随着开风口加风,炉体冷却壁水温差由1.7℃上升到4.8℃一字测温边上两点和中心点持平顶温开始出现难以控制现象边沿出小的管道气流,把原缩小5°角度逐步回归3°,扩角度的同时逐步减焦比至470kg/t。风量稳定在2500-2550 m3/min,燃耗下降到530kg气流稳定,随着渣铁量的增加,炉缸侧壁温度逐步上升。压差由原来的150kpa开始上升160kpa燃料比530kg降低到515kg,高炉逐步稳定。


(责任编辑:zgltw)