1080m3高炉炉况恢复(1)
时间:2025-10-15 05:44 来源:中国炼铁网 作者:zgltw 点击:次
1080m3高炉20个风口,双出铁场,炉顶采用串罐式多环布料模式,炉体采用不分段密闭循环软水冷却。由于外部条件的变化,此高炉每年的冬春季节都有炉况长时间不顺的阶段,短则半个月,最长6个月的炉况波动。2019年春季本人接手此座高炉的管理,当时高炉炉况不稳,常有管道气流和悬料现象发生,风口小套损坏频繁,炉缸堆积严重,炉墙也结厚,经过整个团队的努力,用时半个月,使高炉达到正常状态并实现长周期稳定顺行,并于次年创造产量、焦比、燃料比最好纪录。 此次炉况恢复分为两个阶段。 第一阶段:3月2日-3月8日 这一阶段集中处理炉缸中心堆积和炉墙结厚。 2日白班,17个风口工作,连续悬料4次,风量逐步萎缩到1300m3/min。焦比由485kg加到535kg (通过每10批料加一批净焦方式折算),第四次悬料后休风堵6个风口,14:30开始加3组热洗炉料。每组洗炉料都是焦炭+萤石,仅仅是焦炭量和萤石量。3日夜班洗炉料作用后,各个方向的风口大量下渣皮,尤其是西北方向,渣铁热量从1500℃下降到1430℃,热量起来后逐步开风口加风。4日中班16号风口漏水,休风更换。 3月5日维持17个风口作业,风量逐步加至1900m3/min,炉温、热量保持较好。为加强洗炉效果,又附加3组洗炉料。考虑到炉缸堆积及炉墙结厚较严重,需要较高热量进行处理,中班后期焦比由535kg/t调整至620kg/t,配料[Si]由1.0%提高至1.8%,配料碱度由1.15调整至1.05,利用低顶压,高风速(>240m/s)来渗透中心,透气性指数逐步改善,6日夜班2:00加风至2000m3/min,5:00加至2100m3/min。3月7日8:00开一个风口,18个风口作业,风量逐步加至2250m3/min,9:00焦比由625kg/t下调至605kg/t,后期探尺工作欠均匀,边缘温度偏高,压量关系趋紧,小塌料不断,经常出现边沿管道气流,同时16#风口出现窝渣现象。7日中班16#小套漏水,休风更换,发现东边小套周围的渣皮消化了不少,但西北方向的渣皮仍挺厚,说明前期采取的措施有效果,但仍没达到预期的效果。 |
- 上一篇:1080m3高炉停炉后快速开炉(3)
- 下一篇:1080m3高炉炉况恢复(2)