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1080m3高炉停炉后快速开炉(3)

4.布料制度调整

  为让高炉接受风量,面对炉缸淤积的现实,布料矩阵上配合调整,有效推进风量,料制上坚持“唯放不破”的理念,出现热难行、煤气利用过高、透性性过差时,及时采取发展边缘气流。待风量达到正常生产时的80%以上时,再逐步引导中心气流,保证迅速加热炉缸。还原即时风量、焦比和布料矩阵对应情况,如下表:

风量

角度

矿批

焦比

料线

650

矿:24/5,22/5;

焦:24/4,22/3,17/3

13

725

>4m

670

矿:25/5,23/5;

焦:25/4,23/3,17/3

13

725

<4m

619

矿:32/3,30/4,28/3;

焦:32.5/3,30.5/3,28/2,25/3

13

725

2.2

700

矿:31.5/1,30/3,28/3;

焦:32.5/3,30.5/3,28/2,25/3

13.45

650

2.2

750

矿:32.5/2,31/3,29/2;

焦:33.5/3,31.5/3,29/2,26/3

13

650

2.2

1160

矿:32.5/2,31/3,29/2;

焦:34/3,32.5/3,31/2,29/3,26/3

15.9

550

2.2

1500

矿:33/2,31/3,29/2;

焦:34/3,32.5/3,31/2,29/3,26/3

18.1

500

2.2

1745

矿:34/2,32.5/3,31/3,29/2;

焦:35/3,33/3,31/2,29/2,26/3

19.4

480

2.2

1980

矿:34.5/2,33/3,31/3,29/2;

焦:35.5/3,33.5/3,31.5/2,,29/2,26/3。

23

440

1.8

通过优化装料制度,除点火初期坐料一次外,剩余过程无悬料、管道炉况,风量稳步增加,说明每一步的料制调剂能够适应当前的炉内煤气流稳定分布。

四、几点体会

4.1开炉焦比高,后期降焦比节奏偏慢,开炉后硅含量持续偏高,渣铁流动性不好,铁水粘沟现象明显。

4.2引煤气过早,不利于炉内水汽排出,形成水膜效应,造成前期炉内压差高。

4.3开炉过程中渣相的控制,特别是渣中Al2O3MgO含量对渣的流动性有着至关重要的作用,铁水硅和炉渣碱度对应合理。

4.4布料矩阵匹配合理,前期以疏通边沿气流为主,让高炉接受风量,配合合理的顶压,保证料柱透气性良好,加快了恢复进程。中期高焦比持续时间长,适当疏松两股气流,避免煤气利用过高造成气流受阻,整个恢复过程中未因硅高出现热难行。后期以逐步引导中心气流降硅提热为主,通过拉宽矿焦在炉内的平台,保证两股气流通畅,配合风速、鼓风动能顺利打通中心,保证低硅高热。


(责任编辑:zgltw)