1080m3高炉停炉后快速开炉(3)
时间:2025-10-15 05:40 来源:中国炼铁网 作者:zgltw 点击:次
4.布料制度调整 为让高炉接受风量,面对炉缸淤积的现实,布料矩阵上配合调整,有效推进风量,料制上坚持“唯放不破”的理念,出现热难行、煤气利用过高、透性性过差时,及时采取发展边缘气流。待风量达到正常生产时的80%以上时,再逐步引导中心气流,保证迅速加热炉缸。还原即时风量、焦比和布料矩阵对应情况,如下表:
通过优化装料制度,除点火初期坐料一次外,剩余过程无悬料、管道炉况,风量稳步增加,说明每一步的料制调剂能够适应当前的炉内煤气流稳定分布。 4.1开炉焦比高,后期降焦比节奏偏慢,开炉后硅含量持续偏高,渣铁流动性不好,铁水粘沟现象明显。 4.2引煤气过早,不利于炉内水汽排出,形成水膜效应,造成前期炉内压差高。 4.3开炉过程中渣相的控制,特别是渣中Al2O3及MgO含量对渣的流动性有着至关重要的作用,铁水硅和炉渣碱度对应合理。 4.4布料矩阵匹配合理,前期以疏通边沿气流为主,让高炉接受风量,配合合理的顶压,保证料柱透气性良好,加快了恢复进程。中期高焦比持续时间长,适当疏松两股气流,避免煤气利用过高造成气流受阻,整个恢复过程中未因硅高出现热难行。后期以逐步引导中心气流降硅提热为主,通过拉宽矿焦在炉内的平台,保证两股气流通畅,配合风速、鼓风动能顺利打通中心,保证低硅高热。 |
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