三、开炉操作 3.1.送风操作 3.1.1风口布局 考虑开炉初期炉缸处于淤积状态,本次开炉风口小套全部使用Φ115mm,通过缩小风口面积保证了开炉初期足够的风速和鼓风动能。开炉前首先憋压至60kpa,对送风系统进行全面检漏,通过检漏措施实现了复风后送风系统零跑风。 8月7日11:16送风点火,使用西铁口上方四个风口送风,两个炉顶大放散保持全开状态。初始风量400m3/min,风温419℃(开炉时间紧,热风炉废气SO2超标,烧炉受限,初始风温低),富氧912m3/h。风温低对初期恢复影响较大。风量增大至597 m3/min左右,风温逐增到457℃,40分钟后4个风口全部着火,随即关闭一个炉顶大放散。13:25吹开两个,休风15分钟重新堵吹开风口,复风后风量520 m3/min,风温560℃。15:49风量至641m3/min,风温680℃,开一个风口增加至5个风口送风。 3.1.2引煤气 16:25将炉底水流量由120t/h降至80t/h。17:00风量724m3/min,风温748℃,开风口到第六个。17::20风量至720m3/min,风温749℃,根据吨焦风耗计算燃烧焦炭为64吨,下部空间腾出约100m3,此时引煤气关炉顶大方散。18:30放风坐料。崩料后东雷达尺3.69m、西雷达尺6.72m。坐料后透气性好转,至此探尺工作正常。于19:20铁口见渣,大量喷焦,21:23堵铁口。具体开炉过程中开风口时间见下表 开风口时间 |
| 运行风口(个) | 平均风量 | 7日15:50 |
| 5 | 641 | 7日17:00 |
| 6 | 724 | 7日21:40 |
| 7 | 700 | 8日1:05 |
| 8 | 750 | 8日4:10 |
| 9 | 940 | 8日6:10 |
| 10 | 1050 | 8日7:58 |
| 11 | 1080 | 8日11:26 |
| 12 | 1160 | 8日14:33 |
| 13 | 1320 | 8日17:41 |
| 14 | 1510 | 8日19:21 |
| 15 | 1720 | 8日22:20 |
| 16 | 1870 | 9日0:10 |
| 17 | 1905 | 9日2:55 |
| 17 | 1980 | 9日14:15 |
| 18 | 1770 | 9日19:30 |
| 19 | 1960 | 9日23:00 |
| 20 | 2160 |
3.2炉温和碱度
开炉过程,渣铁流动性决定炉况恢复的进程,其中控制好铁水[Si]和炉渣碱度也是重要的一方面,炉渣碱度测算时宁低勿高,即使[Si]高,也要实现炉渣碱度不大于1.25,保证炉渣的流动性。下表炉温和碱度情况 炉次 | SI | S | Mn | P | Ti | 铁水温度 | SiO2 | CaO | MgO | AL2O3 | FeO | S | TiO2 | R | 1 | 3.4 | 0.061 | 0.67 | 0.151 | 0.09 |
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| 2 | 3.64 | 0.06 | 0.92 | 0.167 | 0.174 | 1473 | 33.45 | 37.49 | 8.86 | 18.37 | 0.96 | 1.41 | 0.42 | 1.12 | 3 | 2.39 | 0.112 | 0.76 | 0.145 | 0.112 | 1487 | 34.42 | 36.75 | 9.26 | 16.04 | 0.64 | 1.24 | 0.46 | 1.07 | 4 | 2.15 | 0.087 | 0.94 | 0.162 | 0.129 |
| 34.43 | 36.79 | 9.12 | 15.21 | 0.96 | 1.22 | 0.46 | 1.07 | | 1.1 | 0.131 | 0.81 | 0.135 | 0.039 | 1487 | 36.55 | 35.72 | 8.69 | 15.4 | 1.04 | 1.05 | 0.54 | 0.98 | 6 | 1.32 | 0.134 | 0.86 | 0.145 | 0.057 |
| 35.98 | 35.98 | 8.41 | 14.16 | 1.06 | 0.88 | 0.54 | 1 | | 2.22 | 0.064 | 1.03 | 0.177 | 0.12 | 1428 | 36.12 | 36.64 | 9.03 | 15.03 | 0.43 | 1.22 | 0.48 | 1.01 | 8 | 1.52 | 0.169 | 0.85 | 0.159 | 0.084 | 1452 | 35.62 | 36.92 | 8.73 | 15.1 | 0.4 | 1.14 | 0.48 | 1.07 | | 1.82 | 0.072 | 0.99 | 0.17 | 0.088 | 1499 | 34.74 | 38.37 | 8.83 | 15.45 | 0.35 | 1.2 | 0.45 | 1.1 | 10 | 2.13 | 0.034 | 1.23 | 0.174 | 0.128 | 1485 | 34.72 | 38.8 | 8.57 | 15.46 | 0.46 | 1.12 | 0.46 | 1.12 | | 1.95 | 0.015 | 1.3 | 0.172 | 0.131 | 1487 | 34.18 | 39.52 | 8.11 | 15.42 | 0.3 | 1.02 | 0.46 | 1.15 | 12 | 1.45 | 0.012 | 1.2 | 0.18 | 0.106 | 1498 | 32.73 | 38.85 | 7.36 | 14.65 | 0.44 | 1 | 0.46 | 1.18 | 13 | 1.41 | 0.027 | 1.13 | 0.172 | 0.114 | 1501 | 33.43 | 40.27 | 7.95 | 16.07 | 0.99 | 0.99 | 0.47 | 1.2 | 14 | 1.22 | 0.007 | 1.13 | 0.165 | 0.1 | 1480 | 33.67 | 41.54 | 8.08 | 16.16 | 0.22 | 0.02 | 0.44 | 1.23 | 15 | 1.72 | 0.008 | 1.17 | 0.179 | 0.119 | 1480 | 34.04 | 41.61 | 8.07 | 15.37 | 0.63 | 0.98 | 0.44 | 1.22 | 16 | 1.44 | 0.004 | 1.04 | 0.164 | 0.108 | 1482 | 34.02 | 41.26 | 8.01 | 15.56 | 0.33 | 0.93 | 0.45 | 1.21 | 17 | 1.31 | 0.008 | 1.08 | 0.189 | 0.102 | 1490 | 34.17 | 41.16 | 7.99 | 15.68 | 0.27 | 0.91 | 0.47 | 1.2 | 18 | 1.28 | 0.006 | 0.99 | 0.173 | 0.102 | 1488 | 33.68 | 41.54 | 8.04 | 15.89 | 0.23 | 1.05 | 0.45 | 1.23 |
3.3渣铁排放 3.3.1投用撇渣器前 将西出铁场主沟、撇渣器分别填干焦粉,主沟前端2m全部垫捣打料,其余部位捣打料厚度400mm,上面填满河沙。21:23首次堵口后,后每次间隔40-50min打开铁口,保证初期风口运行安全。 3.3.2投用撇渣器 本次投撇渣器较为稳妥,待产生渣铁量大于50吨,炉前铁口操作熟练,才做投入撇渣器准备。至8月8日14:14风量至1320m3/min渣铁流动性好转,挖出主沟前半部分捣打料,顺利投用西场撇渣器,开炉过程中未出现冻住撇渣器的风险。 3.3.3烧通东场铁口投用双场 8月9日白班开至17个风口,准备投用东场铁口,但铁口迟迟烧不通,仅喷煤气火。采取重新堵铁口,仅钻至800mm深度处停钻,用氧气向上斜烧,经过近2小时烧通铁口,烧通后即堵住铁口,待渣铁量至60吨以上时,东场主沟投运。
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