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就,攻关期间也经历了不少波折。受布料模式转换的影响,炉况时有波动,煤气利用率波动也较大(如图3所示)。
5月,中心加焦模式下A高炉燃料比较高,故尝试向“平台+漏斗”模式转换。布料模式转换后,煤气利用率由46%提升至48%,炉顶温度下降,燃料比500~510kg/t。但炉况稳定性差,鼓风动能不足,中心相对吹不透,炉体温度长期波动较大,不得已采取大力度的控制边沿措施后,煤气流分布呈现Z值上升,W值则逐步下降(如图4所示),且频繁出现渣皮脱落砸风口现象。后期,布料模式调整后,经过逐步疏通边沿气流才逐步改善。
70
煤气利用率
150
料速
110
4月1日
5月13日
日期
6月24日
图3 马钢A高炉料速及煤气利用率的变化
0.7
.5
值
0.3
4月1日
月13日
6月24日
日期
.1
图4 马钢A高炉Z值及W值的变化
此外,在布料模式转换期间,受筒仓焦炭槽持续低位的影响,粉丁率逐步升高,焦炭冷态性能劣化炉缸活性下降,也造成操作炉型不稳。通过对炉况变化及时进行总结分析,最终确认边沿长期过重是频繁出现渣皮脱落砸风口的根本原因。后续布料模式回到中心加焦,提出了以风为纲,保证鼓风动能为主。随着中心气流提升,W值上行至0.6,鼓风动能基本维持在140kJ/s(如图5所示)。炉况顺行好转后,风口面积由0.4518m2扩大至0.4671m2,风量7000m2/min,在大风量保证中心气流强度的基础上,
鼓风动能
160
300 N
MN
140
炉顶温度
240
120
180
100
水温差
120
60
601月1日
5月13日
月24日
日期
9.0
7.0
1.0
图5 马钢A高炉炉顶温度及鼓风动能和水温差的变化矿批逐步扩大至130t以上。
2.3上下部制度配合
(1)强化出铁操作。出铁稳定率(出铁时间120180min炉次日占比)由88%提升至92.8%。将铁水[Si]由0.45%降低至0.40%,改善渣铁流动性,提高料柱透气性,降低炉内压差,尤其下部压差(如图6所示),为加重焦炭负荷打好基础。
30
重叠时间
6月1日
出铁时间
190
170
150
130110
90
7月13日
8月24日
日期
70
图6 马钢A高炉出铁参数及下部压差的变化
2)7月末,风口面积由0.4671m2扩大到0.4749m2,逐步将风量由7000m2/min提高到7100m2/min,富氧量加至35000m2/h,逐步将矿批扩大至145t。用大矿批配合布料模式调整,拓宽矿焦平台,保证较大的焦炭层厚度,稳定煤气流及操作炉型,W值上升至0.57~0.60
(3)减少中心焦量,最低减至15%,提升煤气利用率,降低炉顶温度,降低燃料比。
3 生产效果
11月初,风口面积由0.4749m2扩大至0.4769m2,风量稳定在7000~7100m2/min,富氧量维持35000m2/h,矿批维持145~146t(如图7所示)。此阶段主要进行布料模式稳定后的两道气流优化,以期提升煤气利用率,降低燃料消耗。Z值由15.0逐9.
(责任编辑:zgltw)







