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4.布料制度调整
为让高炉接受风量,面对炉缸淤积的现实,布料矩阵上配合调整,有效推进风量,料制上坚持“唯放不破”的理念,出现热难行、煤气利用过高、透性性过差时,及时采取发展边缘气流。待风量达到正常生产时的80%以上时,再逐步引导中心气流,保证迅速加热炉缸。还原即时风量、焦比和布料矩阵对应情况,如下表:
风量
角度
矿批
焦比
料线
650
矿:24/5,22/5;
焦:24/4,22/3,17/3
13
725
>4m
670
矿:25/5,23/5;
焦:25/4,23/3,17/3
13
725
<4m
619
矿:32/3,30/4,28/3;
焦:32.5/3,30.5/3,28/2,25/3
13
725
2.2
700
矿:31.5/1,30/3,28/3;
焦:32.5/3,30.5/3,28/2,25/3
13.45
650
2.2
750
矿:32.5/2,31/3,29/2;
焦:33.5/3,31.5/3,29/2,26/3
13
650
2.2
1160
矿:32.5/2,31/3,29/2;
焦:34/3,32.5/3,31/2,29/3,26/3
15.9
550
2.2
1500
矿:33/2,31/3,29/2;
焦:34/3,32.5/3,31/2,29/3,26/3
18.1
500
2.2
1745
矿:34/2,32.5/3,31/3,29/2;
焦:35/3,33/3,31/2,29/2,26/3
19.4
480
2.2
1980
矿:34.5/2,33/3,31/3,29/2;
焦:35.5/3,33.5/3,31.5/2,,29/2,26/3。
23
440
1.8
通过优化装料制度,除点火初期坐料一次外,剩余过程无悬料、管道炉况,风量稳步增加,说明每一步的料制调剂能够适应当前的炉内煤气流稳定分布。
四、几点体会 4.1开炉焦比高,后期降焦比节奏偏慢,开炉后硅含量持续偏高,渣铁流动性不好,铁水粘沟现象明显。
4.2引煤气过早,不利于炉内水汽排出,形成水膜效应,造成前期炉内压差高。
4.3开炉过程中渣相的控制,特别是渣中Al2O3及MgO含量对渣的流动性有着至关重要的作用,铁水硅和炉渣碱度对应合理。
4.4布料矩阵匹配合理,前期以疏通边沿气流为主,让高炉接受风量,配合合理的顶压,保证料柱透气性良好,加快了恢复进程。中期高焦比持续时间长,适当疏松两股气流,避免煤气利用过高造成气流受阻,整个恢复过程中未因硅高出现热难行。后期以逐步引导中心气流降硅提热为主,通过拉宽矿焦在炉内的平台,保证两股气流通畅,配合风速、鼓风动能顺利打通中心,保证低硅高热。
(责任编辑:zgltw)







